[实用新型]一种半闭口槽励磁直流液压电机有效
申请号: | 201320195208.4 | 申请日: | 2013-04-17 |
公开(公告)号: | CN203251206U | 公开(公告)日: | 2013-10-23 |
发明(设计)人: | 李翠兰;薛建国;崔艳艳;南新兴 | 申请(专利权)人: | 陕西航空电气有限责任公司;陕西秦岭特种电机有限责任公司 |
主分类号: | H02K23/40 | 分类号: | H02K23/40 |
代理公司: | 西北工业大学专利中心 61204 | 代理人: | 王鲜凯 |
地址: | 713107 陕西*** | 国省代码: | 陕西;61 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 闭口 槽励磁 直流 液压 电机 | ||
技术领域
本发明涉及一种半闭口槽励磁直流液压电机,尤其涉及一种4.5英寸直径的12V励磁直流液压电机。
背景技术
液压直流电动机主要应用在各种箱式货运汽车、城市清洁车、翻斗车、叉车以及其它搬运货物的升降、移动行走等机械设备上。目前广泛应用的3.75英寸、4.5英寸 直径的12V励磁直流液压电机,电机的能耗高,效率只能达到58%~60%。在节能化的今天,高耗能低效率的电机越来越引起用户的抱怨与不满,节能降耗势在必行。
现有的12V励磁直流液压电机,采用以下结构:
1.电机转子冲片采用开口槽,开口槽电机的气隙磁阻和磁场脉动较大,电机所需的励磁磁势大,主极极靴的表面损耗较大,电机工作时承受同样负载所消耗的电流较大,导致电机的效率低。
2.电刷都选用中含铜量(40%)的J206电刷,电阻率(4μΩm)较大,一对电刷的接触压降为1.5V,它在总压降落中占比例为12.5%,电刷的接触压降和接触损耗大,电机的效率低。
3.转子冲片采用0.8mm厚的硅钢片冲制,电机的涡流损耗与硅钢片厚度的平方成正比,厚的硅钢片使涡流和铁损耗增大,电机的效率降低。
4.定子磁极采用粉末冶金还原铁粉FHY100.25I模压而成,在实际生产中,含碳量达0.11%,由于粉末中树脂的存在,使磁特性变差,磁通密度降低,磁导率低,磁滞损耗大,铁损增大,电机的效率降低。
发明内容
要解决的技术问题:
为了避免现有技术的不足之处,本发明提出一种半闭口槽励磁直流液压电机,降低电机的能量损耗,提高电机的运行效率(达到72%),实现节能、高效率化的电机。
技术方案:
一种半闭口槽励磁直流液压电机,包括电刷1、定子磁极2和转子冲片3;其特征在于:所述转子冲片3采用0.5mm厚的硅钢片,为半闭口槽结构;所述电刷1的材料牌号为J462;所述定子磁极3的材料为8#优质碳素结构钢材料。
所述半闭口槽均匀分布。
所述半闭口槽为均匀分布的27个槽,且每个半闭口槽的槽口宽2.2mm。
有益效果:
本发明提出的一种半闭口槽励磁直流液压电机,第一、由于电机的转子冲片3采用半闭口槽,槽漏磁小,气隙磁阻减小,槽口的磁导率提高,电机所需的励磁磁势减小,励磁电流也减小,从而使电气损耗减小。另外也消弱了齿槽效应,使主极极靴的表面损耗降低,也使空载电流降低5%~9%,电机的总损耗降低,电机的效率提高。第二、选用高含铜量(60%)的J462电刷1,电阻率(0.4μΩm)较小,一对电刷的接触压降为0.5V,它在总压降落中所占比例减小为4%,有效电能增加,电机的电磁转矩增大,能量损耗减小,电机的运行效率提高。第三、转子冲片3采用0.5mm厚的硅钢片,硅钢片变薄0.3mm,电机的涡流损耗减小40%,薄的硅钢片使涡流和铁损耗减小,电机的效率提高。第四、定子磁极2用8#优质碳素结构钢材料,采用模具精拉而成,含碳量降为0.05%,磁特性增强,磁滞损耗变小,导磁率升高,铁损减小,电机效率提升。
本发明提供的4.5英寸直径的12V励磁直流液压电机,采用上述设计方案,降低电机的能量损耗,提高电机的运行效率(达到72%),实现节能、高效 率化的电机。本发明实施方便,适用性广,不增加成本,电机的节能效果明显。
附图说明
图1:电机总结构图;
图2:转子冲片图;
1-电刷,2-定子磁极,3-转子冲片,A-均匀分布的27槽,B-厚度0.5mm。
具体实施方式
现结合实施例、附图对本发明作进一步描述:
为4.5英寸直径的12V励磁直流液压电机,总结构如图1,转子冲片如图2。
本实施例的电机包括电刷1、定子磁极2和转子冲片3;其特征在于:所述转子冲片3采用0.5mm厚的硅钢片,为半闭口槽结构,槽口宽2.2mm,均匀分布有27个槽;所述电刷1的材料牌号为J462;所述定子磁极的材料为8#优质碳素结构钢材料。
转子采用半闭口槽,槽口宽2.2mm,不影响电机的下线。槽口漏磁小,气隙磁阻减小,定转子间的有效气隙减小,电机的消耗电流降低3%~5%,电机的总损耗降低,电机效率提高3%~5%。
电刷材料牌号用J462,它的磨损特性不改变,一对电刷的接触压降为0.5V,电刷接触压降在总压降落中所占比例由12.5%减小为4%,电机出力增大,使电磁转矩增大,电机的效率升高4%~6%。
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