[实用新型]小灯泡座端子顶出力电子检测工装有效
申请号: | 201320389440.1 | 申请日: | 2013-07-02 |
公开(公告)号: | CN203310553U | 公开(公告)日: | 2013-11-27 |
发明(设计)人: | 俞军;蔡玲珑;姜广华 | 申请(专利权)人: | 东辰塑胶(南通)有限公司 |
主分类号: | G01L5/00 | 分类号: | G01L5/00;G01R31/04 |
代理公司: | 南京正联知识产权代理有限公司 32243 | 代理人: | 卢海洋 |
地址: | 226100 江苏*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 灯泡 端子 出力 电子 检测 工装 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种小灯泡座端子顶出力电子检测工装。同时适用于线束“连接器的公端子顶出力检测”。属于机电防差错检测领域。
背景技术
连接器被广泛运用于汽车领域,在“母端子连接器”插入“小灯座上的公端子”(以下简称“插针”)时,若插针没插到位(脱落),它和母端子就不能有效的配合,导致接触不良、点灯不亮。
目前解决这种失效模式的普遍方式是:生产操作员应用合理的操作和目视全检的手段检测。这种检测方式的缺陷是:不能有效的防止不良品的流出,产品质量不能得到更好的保障。因此,需要提供一种新的技术方案来解决上述问题。
实用新型内容
本实用新型的目的是提供一种自动检测、报警的小灯泡座端子顶出力电子检测工装。
本实用新型采用的技术方案是:
小灯泡座端子顶出力电子检测工装,该检测工装包括底座、探针固定组件、产品定位板和气缸组件,所述探针固定组件和气缸组件均固定于底座上,所述探针固定组件包括用于电路检测的探针、盖板和盖于盖板下方的排线接头固定板、探针固定板、等高块、弹簧限位板、工装内芯固定板,所述排线接头固定板、探针固定板、等高块、弹簧限位板和工装内芯固定板依次紧邻设置且通过紧固件紧固连接,所述探针固定于探针固定板上,所述工装内芯固定板上固定有工装内芯,所述工装内芯固定有弹簧顶针,所述弹簧顶针外套有弹簧,所述气缸组件包括打点气缸和推送产品定位板气缸,所述打点气缸固定于打点气缸固定板上,所述打点气缸上安装有自动打点用冲头,所述推送产品定位板气缸固定于推送产品气缸固定板上,所述产品定位板固定在推送产品定位板气缸上,所述产品定位板固定产品。
关键参数定义:
(a)、弹簧18在压缩距离为H-H1时,弹簧的张力F。(b)、装配合格的端子从护套中强制退出的最小破坏力F1(取10次实测数据中最小值)。(c)、要求的端子保持力F2,(正常情况下,F2<F1;若F1<F2,变更标准或变更零件)。(d)、端子在未装配到位时(装配到位前的临界状态)的最大顶出力F3(取10次实测数据中最大值)。
F的设定原则:
(a)、F3<F<F2。(b)、当F3和F2的数值相差较小(小于20N)时,F取两者的中间值。(c)、当F3和F2的数值相差较大(大于20N)时,F的取数要趋近F3(通常F3加10±2N即可)。
本实用新型的有益效果:合模时,端子插针插入工装内芯方孔内,触碰到弹簧顶针,弹簧顶针受力后退,后退行程达到H-H1时,与探针接触,电路形成通路,电箱显示产品合格,且打点气缸自动打点;若端子插针装配不到位时,则弹簧顶针外的弹簧的顶出力F足以顶出端子插针,弹簧顶针不能与探针接触,电箱报警,打点气缸不能启动。检测工装对未插到位的产品能自动探测、自动报警。
附图说明
图1为本实用新型的工装爆炸图。
图2为本实用新型合格件探测图。
图3为本实用新型不合格件探测图。
图4为本实用新型合模前状态图。
图5为本实用新型合模后的探测状态图。
其中:1、排线接头固定板,2、探针固定板,3、等高块,4、弹簧限位板,5、工装内芯固定板,6、底座,7、打点气缸,8、打点气缸固定板,9、推送产品定位板气缸,10、推送产品气缸固定板,11、探针,12、盖板,13、弹簧顶针,14、工装内芯,15、自动打点用冲头,16、产品,17、产品定位板,18、弹簧,19、端子插针,20、灯座胶壳,21、电箱。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例对本实用新型作进一步说明。
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