[发明专利]一种方便钻头拆装的深度除垢组合钻具有效

专利信息
申请号: 201410418744.5 申请日: 2014-08-25
公开(公告)号: CN104215119A 公开(公告)日: 2014-12-17
发明(设计)人: 郭健;郭小芳 申请(专利权)人: 江苏长城石油装备制造有限公司
主分类号: F28G3/00 分类号: F28G3/00;F28G3/16
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 224043 江苏省*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 一种 方便 钻头 拆装 深度 除垢 组合
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种钻头,尤其涉及一种方便钻头拆装的深度除垢钻具。

背景技术

结垢现象无处不在,尤其是在锅炉管道内,在管道内壁附着的垢质不断加厚,影响引风量的流通,从而导致锅炉的出力不足,使锅炉生产的经济性下降。对于较短的锅炉管道除垢通常比较容易,现有技术足够完成,无论是酸洗法还是钻具钻进法,而对于较长管道的除垢,由于不能方便的加长钻杆,不能及时冷却钻具等问题,使得除垢效果不好,效率低下。对于较长管道除垢不力带来严重问题,例如由于垢质的不断加厚,使空气预热器的使用寿命大大的降低,设备更新周期变短,增加运行成本,且影响锅炉的再用率。这种垢质为高温的熔融灰质遇冷慢慢所制,垢质坚硬,有一定的强度,且对化学试剂相溶性较差。

现有钻深管用的钻具包括钻杆,钻杆的后部固定有尾锥,钻杆的前部固定有螺旋形的钻头,钻头尾部与钻杆直径相同,在工件上加工深孔时,每加工20mm左右,就要将钻具取出进行一次排屑,十分麻烦,加工速度慢。另外在工作时,需要对钻头进行冷却,目前的冷却方法是直接用水管浇冷却水,冷却效果不好,浪费水资源。并且现有除垢钻具还具有如下问题,例如工作中传动轴带动钻头高速转动,钻头常常报废需要更换,众所周知,钻杆与接头的连接方法有:①螺纹连接;②等离子弧焊接;③摩擦焊接。螺纹连接是最常见的一种,成本低廉,使用方便,尤其是各种小型钻具,大多采用螺纹连接的方式,而这种连接更换过程中,拆卸多有不便。

发明内容

为了克服上述现有技术中存在的缺点,综合考虑了现有技术的缺点,本发明提出一种方便钻头拆装的深度除垢组合钻具,包括钻头、空心传动杆和空心钻杆,通过锁紧套所述空心传动杆连接,若干个所述空心钻杆通过螺纹连接增长钻杆长度,达到深度除垢,在所述空心钻杆顶端螺纹连接有固定尾锥,所述固定尾锥上焊接有旋柄,在所述空心钻杆上开设有冷却冲洗水入口,在所述空心传动杆上开设有钻杆冷却冲洗水出口,在所述钻头上开设有钻头冷却冲洗水出口,在所述钻头尾部截面是所述空心传动杆截面的0.3-0.8倍,所述空心传动杆由铜合金制成,所述钻头为钴镍合金制成,且为2-5个。

优选,在所述钻头尾部截面是所述空心传动杆截面的0.5-0.8倍,所述空心传动杆由铜合金制成,所述钻头为钴镍合金制成,且为4-5个。

优选,在所述钻头尾部截面是所述空心传动杆截面的0.6倍,所述空心传动杆由铜合金制成,所述钻头为钴镍合金制成,且为4个。

优选,用于锅炉管道的深度除垢,除垢效率提高了30-50%。

优选,用于锅炉管道的深度除垢,除垢效率提高了40-50%,优选提高了40%,45%,50%。

技术效果

本发明具有的优点和积极效果是:

与现有技术相比,本发明的该钻具解决了空气预热器管内的垢质清除问题,该钻具采用合金钢钻头,满足了除垢的硬度要求,连接杆满足了长度上的需要,使清除更彻底。使用这种工具可以在干性的条件下,将垢质破碎清除,且不损坏管的内壁,操作简便,省时、效率高,除垢效率提高了30-50%。保证了锅炉的最佳运行状态,提高了锅炉的效率与再用率,延长了空气预热器的使用年限,降低设备投入成本,也使生产运行的连续性得到保证。此外由于钻头尾部的直径大于钻杆的直径,从钻杆内腔流出的高压水能将钻头工作产生的铁屑冲到工件外,所以钻头是边工作边排屑,排屑顺畅,高压冷却水还能对钻具进行降温和起到润滑的作用,冷却效果好,节约水资源,加工深孔速度快,结构简单,易于制作。本发明组合钻具将各个优点进行集成,在使用过程中各个优点相辅相成,各个特征具有协同效应。

附图说明

图1是本发明钻具结构示意图。

钻头 1;空心传动杆 2;锁紧套 3;空心钻杆 4;冷却冲洗水入口 5;旋柄 6;钻杆冷却冲洗水出口 7;固定尾锥 8;钻头冷却冲洗水出口 9

具体实施方式

实施例1

一种方便钻头拆装的深度除垢组合钻具,包括钻头(1)、空心传动杆(2)和空心钻杆(4),通过锁紧套(3)所述空心传动杆(2)连接,若干个所述空心钻杆(4)通过螺纹连接增长钻杆长度,达到深度除垢,在所述空心钻杆(4)顶端螺纹连接有固定尾锥(8),所述固定尾锥(8)上焊接有旋柄(6),在所述空心钻杆(4)上开设有冷却冲洗水入口(5),在所述空心传动杆(2)上开设有钻杆冷却冲洗水出口(7),在所述钻头(1)上开设有钻头冷却冲洗水出口(9),在所述钻头(1)尾部截面是所述空心传动杆(2)截面的0.3倍,所述空心传动杆(2)由铜合金制成,所述钻头(1)为钴镍合金制成,且为2个。

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