[实用新型]一种镀锌退火炉事故应急防断带系统有效
申请号: | 201420147419.5 | 申请日: | 2014-03-28 |
公开(公告)号: | CN203768417U | 公开(公告)日: | 2014-08-13 |
发明(设计)人: | 屈永建;瞿意红;周泽波;杨志刚;王学华;吴凯锋 | 申请(专利权)人: | 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 |
主分类号: | C21D9/54 | 分类号: | C21D9/54;C21D1/26 |
代理公司: | 昆明知道专利事务所(特殊普通合伙企业) 53116 | 代理人: | 姜开侠 |
地址: | 650300 云南省*** | 国省代码: | 云南;53 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 镀锌 退火炉 事故 应急 防断带 系统 | ||
技术领域
本实用新型属于矿产设备技术领域,具体涉及一种施工简便、工作稳定可靠的镀锌退火炉事故应急防断带系统。
背景技术
退火炉使用的粗制氮气主要用于退火炉的密封,管道内残余煤气的吹扫及炉内氮气的吹扫和事故降温。因此,粗制氮气的系统压力和流量是否满足工艺的要求十分重要,关系到退火炉的设备安全、人身安全及生产能否顺利进行,特别是生产0.5mm以下的薄钢带时,如出现紧急停车故障,钢带在退火炉NOF段1250℃的高温情况下,停留时间不到30分钟,即被烧断。根据退火炉系统的功能特点,炉内存在大量的CO、H2等可燃气体,出现紧急停车故障,为了保证退火炉安全及确保炉内的无氧化气氛,就要向退火炉内强制通入无氧化性的气体,保证钢带在炉内不被烧断,因此必须在短时间内向炉内通入大量的粗制氮气,使炉温迅速降到850℃以下。而原先的降温及吹扫用的氮气流量为300m3/h,由退火炉的GJS段通入炉内,从GJS段到NOF段有55m,时间长,流量小。但炉温从1250℃降到850℃需要1小时,这样0.5mm钢带在30分钟内必然被烧断,1.00mm在1小时内也会被烧断。这样就必须重新进行炉内穿带,严重影响了生产正常进行,并且产生了大量的废品和利用品,造成很大经济损失,为了保证退火炉稳定运行,提高产品质量,防止炉内断带,因此,研制开发一种镀锌退火炉事故应急防断带系统显得非常有意义。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种施工简便,工作稳定可靠的镀锌退火炉事故应急防断带系统。
本实用新型的目的是这样实现的,包括公辅节点,退火炉介质节点和气体总管,所述的公辅节点设置于气体总管的一端,所述的退火炉介质节点设置于气体总管中间段,所述的气体总管上设置闸阀、压力调节阀和流量调节阀,所述气体总管包括气体支管A和气体支管B,所述的气体支管A连接退火炉的GJS段,所述的气体支管B连接NOF段和PHS段。
本实用新型通过增设直接进入退火炉NOF段和PHS段的粗制氮气系统,同时在增设的气体支管上设置了流量调节阀,在达到工艺要求的情况下,对粗制氮气系统的密封氮气、吹扫氮气、事故氮气的流量作了合理分配,保证在生产线出现紧急事故时,迅速降低NOF段炉温,防止带钢在短时间内被烧断。同时在支气管上设置了电动控制闸阀和压力调节阀,使得降低炉温时,确保炉膛微压,又保证了退火炉的安全及炉内无氧化气氛,整个系统平稳合理。
附图说明
图1为原有技术退火炉管道系统示意图;
图2为本实用新型示意图;
图中:1-公辅节点,2-退火炉介质节点,3-闸阀,4-压力调节阀,5-流量调节阀,6-气体总管,61-气体支管A,62-气体支管B。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型作进一步说明,但不以任何方式对本实用新型加以限制,基于本实用新型所作的任何变换,均落入本实用新型保护范围。
如图1所示,本实用新型包括公辅节点1,退火炉介质节点2和气体总管6,所述的公辅节点1设置于气体总管6的一端,所述的退火炉介质节点2设置于气体总管6中间段,所述的气体总管6上设置闸阀3、压力调节阀4和流量调节阀5,所述气体总管6包括气体支管A61和气体支管B62,所述的气体支管A61连接退火炉的GJS段,所述的气体支管B62连接NOF段和PHS段。
所述的气体支管A61上设置分管,分管连通各密封点。
所述的流量调节阀5设置于靠近退火炉处。
所述的闸阀3为电动控制闸阀。
所述的闸阀3设置多组。
所述的气体支管B62连接NOF段和PHS段。
所述的压力调节阀4设置多组。
所述气体总管6与气体支管A61和气体支管B62之间通过法兰密封链接。
所述的气体支管A61和气体支管B62与退火炉之间通过焊接密封配合。
本实用新型的工作原理:
本实用新型工作时将从公辅系统过来的0.25MPa的粗制氮气经一级降压后变为0.02MPa并从NOF段与RTH段的接头部位直接进入高温区域的炉内。由电动阀进行控制,并与退火炉的NOF段的主烧嘴进行连锁控制,当无氧加热主烧嘴熄火后,降温的粗制氮气控制的电动切断阀会自动打开,粗制氮气将迅速进人炉内来降低炉温。
通过实验测试,本实用新型具有如下优点:
1)系统改造完后投入使用,粗制氮气系统压力稳定,满足工艺要求,炉内再没有发生过钢带被烧断现象。
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