[实用新型]使用更为节能的自络机有效
申请号: | 201420346891.1 | 申请日: | 2014-06-27 |
公开(公告)号: | CN203938269U | 公开(公告)日: | 2014-11-12 |
发明(设计)人: | 龚龙江 | 申请(专利权)人: | 纬恒(福建)轻纺有限公司 |
主分类号: | B65H54/00 | 分类号: | B65H54/00 |
代理公司: | 泉州市博一专利事务所 35213 | 代理人: | 洪渊源 |
地址: | 362801 福建省泉州市*** | 国省代码: | 福建;35 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 使用 更为 节能 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种用于纺织行业的自络机,特别是指一种使用更为节能的自络机。
背景技术
自络机即自动络筒机,它是用于将管纱绕成无结筒纱、并在卷绕过程中清除有害纱疵。自络机中所采用的电机中,吸风电机的功率最大,吸风电机要为整台设备运行提供足够的吸风。现有的自络机在运行的过程中,吸风电机都是持续地按额定功率运行,随着运行的时间的延长,吸风电机会带动车头共振,车头会产生很大振动,这不但会产生很大的噪音,而且由于长时间处于振动,自络机车头的微电脑控制主机也较容易损坏,致使整台设备无法正常运行;另外,由于吸风过大,在设备的运行过程中会产生大量的回丝,挡车工一个班次(8个小时/班次)至少得清理3次回丝,工作量大;此外,现有的自络机的吸风电机在运行过程中均处于满负荷状态,耗电量大,吸风电机也较容易损坏,很大程度地影响着吸风电机的使用寿命,生产成本高。
发明内容
本实用新型提供一种使用更为节能的自络机,以克服现有的自络机存在的车头振动大,噪音大,车头电脑容易损坏,每个班次至少需要清理3次回丝,吸风电机满负荷工作,耗电量大,生产成本高等问题。
本实用新型采用如下技术方案:
使用更为节能的自络机,包括自络机主体以及装配于该自络机主体上的吸风电机、吸风管路、电控箱以及车头电脑,电控箱用于向自络机输入命令,车头电脑用于控制整车的有序运行,车头电脑与该电控箱通过线路连接,该吸风电机的运行使得吸风管路内形成吸风;电控箱内配设有变频器,该变频器用于控制该吸风电机的运行。更为具体地,上述自络机主体还配设有负压传感器,该负压传感器用于实时检测上述吸风管道中的吸风的吸力大小;该负压传感器与所述变频器连接。
由上述对本实用新型结构的描述可知,和现有技术相比,本实用新型具有如下优点:本实用新型在原有的自络机的基础上增设变频器,使得变频器能够控制吸风电机的运行功率,使得吸风电机的运行速度得到合理的控制,从而使得自络机车头的振动明显减小,设备运行的噪音得到明显的改善,车头电脑的坏车率也得到明显的降低;另外,通过改造后,设备的运行过程中每个班次最多需要一次回丝清理,这既有效地节约了挡车工的时间,也提高了设备的生产效率;此外,变频器的增设还很好地保护了吸风电机,使其避免长期满负荷运行,提高吸风电机的使用寿命,同时也能够节约15~20%的电能,既响应节能减排的号召,也降低了生产成本;最后,该负压传感器的设置,能够很好地收集吸风管道中的吸力大小的数据,进而控制变频器,使得吸风电机能够按需提供动力,使得动力的利用率更高,这能够进一步降低至少8%的用电量,生产成本得到进一步降低。
附图说明
图1为本实用新型的自络机的结构简图。
图2为变频器、负压传感器和吸风电机的关系图。
具体实施方式
下面参照附图说明本实用新型的具体实施方式。
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