[实用新型]一种三聚氰胺生产工艺中的余热利用装置有效
申请号: | 201420511474.8 | 申请日: | 2014-09-08 |
公开(公告)号: | CN204084299U | 公开(公告)日: | 2015-01-07 |
发明(设计)人: | 袁俊迎;杨少忠;冯尚武;岳万华 | 申请(专利权)人: | 山东省舜天化工集团有限公司 |
主分类号: | F22B1/18 | 分类号: | F22B1/18;C07D251/62 |
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地址: | 276300 山东省临沂市*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 三聚 生产工艺 中的 余热 利用 装置 | ||
技术领域
本实用新型属于一步法气相淬冷生产三聚氰胺技术领域,尤其涉及一种三聚氰胺生产工艺中的余热利用装置。
背景技术
现有一步法气相淬冷三聚氰胺生产工艺:从热气过滤器出来的320℃的高温反应生成气体直接进入结晶器与尿洗塔来的140℃的冷气进行气相淬冷,使混合气的温度降至210℃,三聚氰胺结晶并与混合气体一起出结晶器进入三聚氰胺捕集器,分离出三聚氰胺后,210℃的混合气体进入冷气风机。冷气风机出口的气体再进入尿洗塔。此工艺的问题是,从热气过滤器出来的320℃的高温反应生成气体直接进入结晶器,要降至210℃需要与3倍多的140℃的冷气淬冷才行,这样冷气风机电耗就会很高。要降低冷气风机的电耗,就要降低结晶器内气相淬冷所用140℃的冷气的量,这就需要首先降低结晶器入口的高温气体的温度,由于320℃的高温反应生成气体在降低至265℃时就开始结晶,所以要回收从320℃的高温反应生成气体直接降低至210℃时的全部热量,完全不用3倍多的140℃的冷气淬冷现时考虑是不可能的,因为在热能回收装置内解决结晶堵塞是很困难的。所以一直未能从工艺和结构方面都比较符合要求的热能回收装置。
发明内容
本实用新型的目的是提供一种三聚氰胺生产工艺中的余热利用装置。
本实用新型的目的是通过以下技术方案实现的,在一步法气相淬冷三聚氰胺的工艺中,在热气过滤器与结晶器之间设置一热能回收装置,所述热能回收装置为管道式热管换热器,所述管道式热管换热器为一圆筒形的壳体,所述壳体内纵向设有多根换热管,所述多根纵向换热管之间形成高温气体通道,所述换热管与汽包相连,所述高温气体通道与结晶器相连,从热气过滤器出来的高温反应生成气体进入管道式热管换热器,通过换热器内高温气体通道时,其热量与换热管内的低温气体交换,使其降温,然后再进入结晶器,换热管内的低温气体吸热后进入汽包,在汽包内冷却后再进入换热管循环使用。
本实用新型的有益效果:通过在热气过滤器与结晶器之间设置一管道式热管换热器,可将从热气过滤器出来的320℃的高温反应气体至270℃左右,然后270℃的高温反应气体再进入结晶器,与下部进入的140℃的冷气淬冷至210℃,三聚氰胺结晶后进入三聚氰胺捕集器,分离出三聚氰胺。这样既回收了高温反应气体从320℃降至270℃的部分热量,可以产生高于45kg/cm2的高品质的高压蒸汽,还能使进入结晶器下部的140℃的冷气减少30%左右,降低冷气风机的电耗,具有较好的经济效益。
附图说明
下面结合附图详细说明本实用新型的实施例
图1为本实用新型的示意图
图中:1、壳体 2、换热管 3、高温气体通道 4、汽包 5、结晶器。
具体实施方式
如图1所示,在一步法气相淬冷三聚氰胺的工艺中,在热气过滤器与结晶器5之间设置一管道式热管换热器,管道式热管换热器为一圆筒形的壳体1,壳体1内纵向设有多根换热管2,多根纵向换热管2之间形成高温气体通道3,换热管2与汽包4相连,高温气体通道3与结晶器5相连,从热气过滤器出来的高温反应生成气体进入管道式热管换热器,通过换热器内高温气体通道3时,其热量与换热管2内的低温气体交换,使其降温,然后再进入结晶器5,换热管2内的低温气体吸热后进入汽包4,在汽包4内冷却后再进入换热管2循环使用。
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