[实用新型]重力加压铸造装置有效
申请号: | 201420634424.9 | 申请日: | 2014-10-28 |
公开(公告)号: | CN204159847U | 公开(公告)日: | 2015-02-18 |
发明(设计)人: | 肖发如 | 申请(专利权)人: | 肖发如 |
主分类号: | B22D27/13 | 分类号: | B22D27/13 |
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地址: | 338003 江西*** | 国省代码: | 江西;36 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 重力 加压 铸造 装置 | ||
技术领域:本实用新型涉及一种改进的用于铸造铝合金汽车轮的装置,特别是一种重力加压铸造装置。
背景技术:现有用于铸造铝合金汽车轮的装置,参见附图1,它主要由铸造机油缸1、铸造机油缸座2、铸造机导柱3、顶料板4、上模板5、上模6、边冒7、中心冒8、侧模9、底座10、下模11、铸件12、下模板13组成;它是一种重力铸造装置。该装置在使用中存在的不足是:1、补缩冒大,原材料利用率低,加工量大;因为在铸造过程中,铝液是在没有压力的状态下依靠自重进行结晶和凝固的,从而需要依靠边冒和中心冒补缩,这使得边冒和中心冒必须加大,原材料利用率,加工量大; 2、产品气密性不好,漏气率高,合格率较低;这因为铸件是依靠温度变化进行自然结晶和凝固的,所以导致铸件的材料组织致密度不高,铸件经过机械加工后漏气率高。
发明内容:本实用新型的目的在于,针对现有用于铸造铝合金汽车轮的装置在使用中存在的不足,而提出一种原材料利用率高,铸件气密性好,漏气率低,合格率高的重力加压铸造装置。
通过下述技术方案可实现本实用新型目的,用于铸造铝合金汽车轮的一种重力加压铸造装置,包括铸造机油缸、铸造机油缸座、铸造机导柱、顶料板、上模板、上模、边冒、中心冒、侧模、底座、下模板、铸件、下模,其特征在于,边冒由开在上模的环形凹槽形成,边冒上设有顶料口,上模与侧模的分型面为水平面,在中心冒和边冒上分别设有进气和排气装置,在中心冒的冒口和边冒的顶料口上分别设有密封装置;上模板上设有控制顶料口密封装置的开合装置。
所述中心冒和边冒上所设的进气和排气装置是指:在中心冒的侧壁设有进气管,在中心冒上端面设有排气管;在边冒的侧壁设有进、排气管;中心冒的进气管和排气管及边冒的进、排气管分别与外供气源连接。
所述上模板上所设的控制顶料口密封装置的开合装置是指:开合装置的导柱一端固定在上模板上端面,另一端与开合装置的油缸座连接,开合装置的油缸固定在该装置的油缸座上,拉盘与开合装置的油缸固定连接,位于上模板与油缸座之间,与导柱间隙配合,拉臂通过拉臂定位销与拉盘铰接,拉臂上的导向槽与定位座上的拉臂导向销连接,定位座固定在上模板上。
所述中心冒和边冒上所设的密封装置是指:中心冒上端面设有紧固压板,排气管固定在紧固压板上,紧固压板与中心冒冒口上端面衔接处设有密封陶纤绳;边冒上端顶料口处的密封陶纤绳压紧在拉臂端面的凹槽内。
本实用新型的效果在于:1、补缩冒小,原材料利用率高,加工量降低,因为在铸造过程中,铝液是在气体加压和自重的状态下进行结晶和凝固的,使用小冒就能达到补缩效果,从而使补缩冒小,原材料利用率高,加工量降低; 2、产品气密性好,漏气率低,合格率较高;这因为铝液是在压力和重力双重作用下进行结晶和凝固的,其铸件材料组织致密,材料的机械性能和产品的安全性得到提升,从而减少了产品的漏气,产品合格率提高; 3、提高了生产效率,因为铸造中减少了铝液使用量,铝液浇铸的时间得以缩短,凝固和冷却时间也相应缩短,减少了铸造周期,提高了铸造的生产效率;另外,因减少了补缩量,相应的铸件的机加工余量减少,缩短了后序机加工的时间,提高了后序机加工的生产效率。
附图说明:
附图1为现有重力铸造装置的结构示意图(局部剖视)。
附图2为本实用新型浇铸时的结构示意图(局部剖视);
附图3为本实用新型浇铸后避开顶料口的结构示意图(局部剖视)。
下面结合附图及实施例对本实用新型进一步阐述:
具体实施方式:
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