[发明专利]一种控制铜冶炼余热锅炉烟道过渡段结渣的方法在审
申请号: | 201510203787.6 | 申请日: | 2015-04-27 |
公开(公告)号: | CN104792189A | 公开(公告)日: | 2015-07-22 |
发明(设计)人: | 赵璧;李云;李汝云;朱海东;施建雄;杨正宇;许可 | 申请(专利权)人: | 凉山矿业股份有限公司 |
主分类号: | F27D17/00 | 分类号: | F27D17/00 |
代理公司: | 成都华风专利事务所(普通合伙) 51223 | 代理人: | 徐丰 |
地址: | 615141 四川省*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 控制 冶炼 余热 锅炉 烟道 过渡 段结渣 方法 | ||
技术领域
本发明涉及冶金领域,尤其是一种控制铜冶炼余热锅炉烟道过渡段结渣的方法。
背景技术
余热锅炉是铜冶炼厂不可缺少的设备之一,它不但可以回收高温烟气中的二次能源,降低烟气温度,更重要的是捕集高温烟气中的烟尘,回收贵重金属,降低烟气的含尘量,保证工艺系统的畅通,为尾部工艺创造有利条件。但是长期使用过程烟道过渡段产生结渣,其原因为:
1) 入炉原料成球率低,物料进入烟道后粘结烧结形成结渣;
2) 喷枪总风流量高,喷枪插入深度过浅,造成熔体喷溅进入烟道冷凝形成结渣;
3) 原料中铅、锌、砷等易挥发性物质,未被完全氧化直接进入烟道冷凝在烟道壁粘结氧化,形成致密性较高的结渣;
4) 炉渣渣型不合理,炉渣熔点粘度升高,阻碍气体逸出,喷溅较大形成结渣,这类结渣粘度较高,抗热震性好,较致密,不易掉落。
烟道过渡段结渣对整个冶炼生产具有重大影响,具体表现在以下几个环节:
一.烟道结渣导致烟道截面积变小,烟气无法顺利排出从而只能逐渐降低生产负荷以至于最后停产,直接导致冶金炉年产量降低;
二.系统频繁启停,对系统损害较大,降低了系统的寿命;
三.清渣的工作强度大。渣块通常具有致密、坚硬、粘结等特性,与壁面结合紧密极其难以清理。业内人工清渣常用钢钎或风镐等,花费时间从数小时至数天不等。无论何种清渣方式,都是一次高强度的作业,从管理人员到现场工人都为此头痛;
四.安全隐患大。清渣作业环境高温、烟尘、空间狭小,甚至需悬吊、搭架等措施,并常伴有掉渣现象。容易对工作人员造成身体伤害;
五.经济损失严重,连续工作时间减短,产能降低。开停工必须某些物质消耗较大。外加清渣及检修保养费用等,对公司经济造成大量损失。
现还没有技术能够完全的消除过渡段结渣的产生及去除过渡段结渣。总是定期对过渡段结渣进行处理,针对结渣处结渣量的多少其处理方式主要有三种。一是正常生产时,采用振打的的方法;二是烧油融化的方法;三是停炉清理的方法。第一种方法适用于结渣较轻的情况,不影响生产;第二种方法适用于结渣较重的情况,对生产有一定影响较大;第三种适用于结渣严重的情况,对生产影响最严重,因为停炉清理结渣造成经济损失最大。第一种与第二种方法对装置影响较大,第二种与第三种方法在安全性上及经济上损失较大。
发明内容
针对上诉问题,本发明提出了一种控制铜冶炼余热锅炉烟道过渡段结渣的方法。
为达到控制结渣的目的,本发明采用以下方案:
向运行中的艾萨炉中单独加入CaO,CaO进入艾萨炉后被上升烟气带到余热锅炉烟道过渡段。CaO进入烟道后为酸性氧化物提供氧离子。随着酸性氧化物不断吸收O-2,O/Si比将不断加大,SixOy结构愈来愈简单,离子半径愈来愈小,粘度也愈来愈小。从而形成较简单的络合物,使结渣变得疏松容易掉落。
所述的CaO为粉末状,CaO可以被CaO含量在85%以上的固体粉末替代,其杂质对结渣无影响。
所述的CaO以人工加入的方式从加料皮带处按比例投加,每次投加间隔时间为0~12分钟。
所述的CaO加入的量与艾萨炉的投料量的比值范围为1:1~3Kg/t。
当烟道处有大量结渣时,应该加入更大量的CaO,多余Ca0的总量与烟道过渡段结渣质量的比例范围为1:1~2.5t/t。
所述的CaO加入速度不高于铜冶炼系统最高投料速度的0.2%。。
所述的艾萨炉系统,缓冲料斗料面高度不超过85%,避免粒子在缓冲料斗中压坏,产生较多烟尘,喷枪端压控制在11~13KPa,插入深度控制在250~350mm,喷枪工艺风风量为13000Nm3,以减少熔体喷溅粘结结渣。
使用本方法有以下几个优点:
1.CaO被上升烟气直接带到余热锅炉烟道过渡段与结渣反应,不参与艾萨炉内的反应,对艾萨炉炼铜内无影响,无需开启人孔向结渣处加料,加入方法安全有效;
2.CaO能有效增大结渣中O/Si比,从而降低结渣粘度,使结渣变得疏松,在重力及振动的作用下自然掉落,将结渣消除,无需多余人工操作,保障了工人的安全;
3.通过控制料斗料面高度及喷枪系统与持续加入CaO配合,从源头上减少了结渣率,从而提升了CaO对余热锅炉烟道过渡段结渣的控制与消除效果、减少了CaO的用量;
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