[发明专利]一种高强度紧固件用深冲纯铁及其生产方法有效
申请号: | 201510630796.3 | 申请日: | 2015-09-29 |
公开(公告)号: | CN105331769B | 公开(公告)日: | 2017-05-03 |
发明(设计)人: | 戴永刚;田新中;张治广;姜国鹏;张素萍;李宝秀;阮士朋;黄翠环;宋云霞;李世琳;郭明仪;李永超 | 申请(专利权)人: | 邢台钢铁有限责任公司 |
主分类号: | C21C7/06 | 分类号: | C21C7/06;C21C7/064;C21C7/068;C21C7/10;C21D8/06;C22C38/06;C22C38/14 |
代理公司: | 石家庄冀科专利商标事务所有限公司13108 | 代理人: | 刘伟 |
地址: | 054027 河北*** | 国省代码: | 河北;13 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 强度 紧固 件用深冲纯铁 及其 生产 方法 | ||
技术领域
本发明属于钢铁生产技术领域,涉及一种高强度紧固件用深冲纯铁及其生产方法。
背景技术
深冲纯铁的主要特点为材质软、塑性好,在大变形加工时不易开裂。一般用于生产变形量较大的铆钉加工,其母材强度要求较低,起到美观装饰、低强度锚固的效果,广泛应用在箱包、童车、桌椅等方面。
深冲纯铁一般要求盘条母材的冷镦性能,对母材强度没有要求,按照正常控制,纯铁的强度只有280Mpa左右。但近期下游企业提出了一种家具用途的紧固件纯铁需求,其中提出采用Φ6.5mm规格盘条生产,盘条母材强度需满足340±20Mpa、冷顶锻1/3合格的需求。用户使用国内盘条发现无法达到既满足抗拉强度,又具备大变形量的要求,而若采用进口材料,用户成本会增加,同时无法保证货源的稳定性,因此亟需国内钢厂开发新型材料满足其需要。
为此分析了用户的使用要求,其对盘条母材性能提出要求主要有:抗拉强度为340±20Mpa,冷顶锻1/3合格;该强度在纯铁钢种范畴属于高强度控制范围,正常纯铁不能达到如此的高强度。因此我们针对性对该纯铁材料进行了分析,并从成分、夹杂物控制、控轧控冷、金相组织等方面对钢种进行了设计优化。纯铁钢种工艺一般采用转炉-RH炉-连铸的工艺,邢钢依据现有设备合理的组织工艺路线,采用了转炉-LF炉-RH炉-连铸-开坯-控轧控冷的精品钢二火成材的工艺路线,开发了高强度纯铁盘条,满足了下游企业抗拉强度为340±20Mpa的深冲纯铁钢种需求。
发明内容
本发明目的是利用转炉、LF炉、RH炉、连铸、开坯、控轧控冷的工艺路线生产抗拉强度为340±20Mpa,冷顶锻1/3合格深冲纯铁类盘条,使其具备易于拉拔且强度较高、塑性良好的盘条产品,满足用户对于纯铁紧固件方面的需求。
为解决上述技术问题,本发明采用如下技术方案:一种高强度紧固件用深冲纯铁,所述深冲纯铁化学成分质量百分比如下:C:0.015~0.025%,Si≤0.03%,Mn≤0.15%,Ti:0.06~0.08%,Al:0.03-0.05%,P≤0.015%,S≤0.015%,余量为Fe和不可避免的杂质。
一种高强度紧固件用深冲纯铁的生产方法,高炉铁水经过转炉冶炼、LF炉精炼、RH炉精炼、连铸、控轧控冷、集卷工序,得到所述深冲纯铁,具体工艺过程如下:
(1)转炉冶炼:高炉铁水进行脱硫处理后,兑入复吹转炉冶炼,出钢后加入铝块脱氧,顶渣加入石灰2.0-3.5kg/T;
(2)LF炉精炼:LF进站后,渣料加入量如下:石灰2.0-4.0kg/T,并使用碳化钙、铝粒造渣;并升温至1650~1680℃,顶渣颜色以白色或淡绿色为主,渣中FeO与MnO质量之和≤1.0%,钢水离站氧≤50ppm;
(3)RH炉精炼:将钢水吊至RH炉,预抽真空并进行吹氧强制脱碳操作,在吹氧强制脱碳处理完毕,使用铝粒脱氧,加入碳粉0.15-0.20kg/t、钛铁1.3-1.6kg/t进行合金成分调整;
(4)连铸:RH炉,离站前进行钙处理及软吹8min后,吊至连铸机浇铸成大方坯;
中包钢水中成分的质量百分比:C:0.015~0.025%,Si≤0.03%,Mn≤0.15%,Ti:0.06~0.08%,Al:0.03-0.05%,P≤0.015%,S≤0.015%,余量为Fe和不可避免的杂质;
(5)控轧控冷:大方坯开坯后,进入加热炉升温至1070~1090℃,出炉钢坯进行高压水除磷,进入高速轧机轧制;轧制过程进精轧温度为880±15℃,吐丝温度为910±10℃,再经集卷工序,得到所述深冲纯铁。
本发明所述步骤(5)控轧控冷工序中,轧制后的钢坯进入斯太尔摩冷却线,调节风冷线保温罩开启数量和风机开度,吐丝后盘条相变前段冷却速率为1.5~2.0℃/s。
本发明所述步骤(3)RH炉精炼工序中,所述预抽真空并进行吹氧强制脱碳中,控制参数为:残氧量控制在300-450ppm;铝粒脱氧后,控制离站钢水氧含量≤15ppm。
本发明所述步骤(3)RH炉精炼工序中,吹氧强制脱碳操作结束后,采用全泵抽真空处理,真空度≤150pa,控制脱碳环流时间10-15min。
本发明所述步骤(3)RH炉精炼工序中,所述加入碳粉、钛铁进行合金成分调整,使得钢水中C:0.015~0.025%,Ti:0.06~0.08%;同时离站钙处理,控制Ca:25-45ppm。
本发明所述步骤(3)RH炉精炼工序中,所述RH环流时间10-15min。
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