[发明专利]一种电煅炉下放电极的方法有效
申请号: | 201510858885.3 | 申请日: | 2015-12-01 |
公开(公告)号: | CN105331420B | 公开(公告)日: | 2018-05-25 |
发明(设计)人: | 张凯峰;曹培峰;张赤 | 申请(专利权)人: | 宁夏宁平炭素有限责任公司 |
主分类号: | C10L9/08 | 分类号: | C10L9/08 |
代理公司: | 宁夏合天律师事务所 64103 | 代理人: | 郭立宁 |
地址: | 753401 宁夏回*** | 国省代码: | 宁夏;64 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 电极 电煅炉 下放 升功率 电煅煤 下电极 能耗 无烟煤 工艺基础 思维模式 比电阻 传统的 电阻率 含硫量 原有的 挥发 煅烧 节约 | ||
一种电煅炉下放电极的方法。本发明是在电煅炉原有的下电极工艺基础上,提前加入一些比电阻较低的物料,来代替原先电极附近的无烟煤,改变传统的观念,打破固有的思维模式,从而改变电煅炉下电极后的升功率时间。具体方案是:下放电极前,将已经煅烧的电煅煤加入电煅炉中,该电煅煤各项指标为:电阻率:500‑650μΩm;灰分≤7%;挥发分≤1.0%;水分≤1.0%;真密度≥1.82g/cm
技术领域
本发明属于电煅煤的高温热处理窑炉领域,特别涉及一种电煅炉下放电极的方法。
背景技术
电煅炉是生产铝用阴极炭块、特大型矿热炉用电极糊原料-电煅煤的高温热处理窑炉。其工作原理是通过上部、下部电极导入电流,利用炭质原料自身电阻产生的热量对炭质原料进行热处理;同时,被利用的热能还有物料在受热过程中排除的挥发分燃烧产生的热量。
传统的电煅炉下放电极操作时,原先电极附近的太西无烟煤的指标为:灰分≤6.0%;挥发分6.0-9.0%;水分≤3.0%。该原料灰分高,比电阻值高,造成升功率正常状态下需要5-6小时,耗能1800-2200KWh,影响煅煤产量。按年运行300天/炉,6天下放一次电极计算,一年共下放电极50次,年耗能90000-110000KWh;电煅炉余热利用锅炉出油温度由200℃以上降至163℃,无法满足成型车间生产工艺200℃以上的需要;每次下放电极时,会造成成型车间停产8-10小时。
发明内容
本发明的目的是针对现有电煅炉下放电极出现的问题,提出一种新的提高生产效率的下放电极的方法。。
本发明解决采用的技术方案是这样的:
原先电极附近的太西无烟煤的指标为:灰分≤6.0%;挥发分6.0-9.0%;水分≤3.0%。该物料灰分大、比电阻值高,造成下放电极是长时间停产,时间长、效率低。本发明是在电煅炉原有的下电极工艺基础上,提前加入一些比电阻较低的物料,来代替原先电极附近的无烟煤,改变传统的观念,打破固有的思维模式,从而改变电煅炉下电极后的升功率时间。具体方案是:下放电极前,将已经煅烧的电煅煤加入电煅炉中,该电煅煤各项指标为:电阻率:500-650μΩm;灰分≤7%;挥发分≤1.0%;水分≤1.0%;真密度≥1.82g/cm
采用本发明产生的突出效果是:
1、缩短了下放电极的时间,由原来下放电极升功率时间5-6小时,缩短到2-3小时。
2、节约了大量的能耗,每次下放电极节约能耗1000KWh;年节能50000KWh;使电煅煤增加产量约810吨,电煅煤耗能降低到680KWh/吨。电煅炉余热利用锅炉出油温度达到200℃以上,后续生产工艺可实现连续生产不受影响。缩短下放电极时间,降低能耗,降低生产成本。电锻炉余热利用锅炉出油温度达到生产要求,使得成型车间实现连续生产不受影响。成型车间产值效果增加。
具体实施方式
本发明方法具体实施方式为:
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