[发明专利]一种用于制造水电站发电机转轴、铰轴的锻件钢钢水及其冶炼方法有效
申请号: | 201510963988.6 | 申请日: | 2015-12-21 |
公开(公告)号: | CN105543651B | 公开(公告)日: | 2017-11-17 |
发明(设计)人: | 陈伟;张卫强;陆大章;文玉兵;吴光耀;李金柱;朱锡森;杨春雷;岳伟;张志波;张红斌 | 申请(专利权)人: | 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 |
主分类号: | C22C38/02 | 分类号: | C22C38/02;C22C38/04 |
代理公司: | 昆明知道专利事务所(特殊普通合伙企业)53116 | 代理人: | 谢乔良,朱智华 |
地址: | 650300 云南省*** | 国省代码: | 云南;53 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 用于 制造 水电站 发电机 转轴 锻件 钢水 及其 冶炼 方法 | ||
技术领域
本发明属于材料技术领域,具体涉及一种用于制造水电站发电机转轴、铰轴的锻件钢钢水及其冶炼方法。
背景技术
锻钢件主要用作水力、电力、冶金、石化、铁路、矿山、船舶等领域工程机械设备的轴类零件、连杆、转子、叶轮及管道阀盖、阀体等关键基础部件的生产,是衡量装备制造业生产水平的重要标志,生产高质量的锻钢件产品是保证工程机械设备安全运行的重中之重,减少锻件钢气体及夹杂物含量、提高钢质洁净度是提高锻钢件产品质量的重要保证。
目前用于制造水电站发电机转轴、铰轴的锻件钢由于使用性能要求较高,对钢质要求较高,要求具有较高的强度和良好的塑韧性,良好的抗疲劳性能和断裂韧度,低的疲劳裂纹扩展速率,以保证发电机安全长寿高效的运转;为确保锻件钢具有良好的深加工使用性能,要求钢水具有高洁净度,即钢中含有低的气体含量和非金属夹杂物。
目前国内已有发电机转轴用锻件钢工艺力学性能的研究报道,钢中氧含量大多为0.0015wt%~0.0035wt%,氢含量为0.0002wt%~0.00035wt%,非金属夹杂物大多为0.5~1.5级,钢材具有较好的强韧性和抗疲劳性能,能满足发电机安全高效的运转,但使用寿命受到一定限制。目前国内尚无涉及用于制造水电站发电机转轴、铰轴的高洁净度锻件钢钢水冶炼方法的专利和论文的研究报道。
发明内容
本发明的第一目的在于提供一种用于制造水电站发电机转轴、铰轴的锻件钢钢水;第二目的在于提供所述的用于制造水电站发电机转轴、铰轴的锻件钢钢水的冶炼方法。
本发明的第一目的是这样实现的,所述的用于制造水电站发电机转轴、铰轴的锻件钢钢水具有下列重量百分比的化学成分:C 0.42~0.46 wt%、Si 0.20~0.30 wt%、Mn 0.55~0.75 wt%、S≤0.005wt%、P≤0.015wt%、O≤0.0010wt%、H≤0.0001wt%、N≤0.0045wt%,其余为Fe及不可避免的不纯物。
本发明的第二目的是这样实现的,包括以下步骤:
A、铁水预处理脱硫:将化学成分C 4.5-5.2wt%、Si 0.30-0.60wt%、Mn 0.30-0.60wt% 、P 0.080-0.120wt%、S≤0.030wt%,其余为Fe及不可避免的不纯物的高炉铁水运至KR法铁水预处理装置进行脱硫处理,搅拌头插入深度控制为2200mm-2350mm,按12.0~14.0 kg/t钢的量,加入CaO质脱硫剂进行脱硫处理,搅拌时间控制为6~8分钟;搅拌结束后进行扒后渣操作,保证钢包内铁水面裸露≥4/5,扒净脱硫渣;预处理后铁水成分控制为:C 4.3-5.2wt%、Si 0.30-0.60wt%、Mn 0.30-0.60wt% 、P 0.080-0.120wt%、S≤0.007wt%,其余为Fe及不可避免的不纯物;
B、钢水冶炼:将化学成分C 4.3-5.2wt%、Si 0.30-0.60wt%、Mn 0.30-0.60wt% 、P 0.080-0.120wt%、S≤0.007wt%,其余为Fe及不可避免的不纯物的A步骤的预处理脱硫铁水、化学成分C 0.12-0.20wt%、Si 0.20-0.30 wt%、Mn 0.40-0.65wt% 、P 0.020-0.040wt%、S 0.020-0.035wt%,其余为Fe及不可避免的不纯物的优质废钢及化学成分C 3.2-3.6 wt%、Si 0.40-0.60 wt%、Mn 0.25-0.50 wt% 、P 0.070-0.095wt%、S 0.015-0.030wt%,其余为Fe及不可避免的不纯物的低磷硫生铁加入LD转炉中,进行常规顶底复合吹炼,分别按35.0~40.0kg/t钢、20.0~25.0kg/t钢、4.5~6.5kg/t钢的加入量,加入石灰、轻烧白云石、菱镁球造渣,控制终点碳含量≥0.15wt%,出钢温度≤1650℃;出钢前向钢包底部加入活性石灰和精炼渣进行渣洗,石灰加入量为:2.0kg/t钢,精炼渣加入量为:0.5kg/t钢;出钢时采用全程底吹氩工艺,氩气流量控制为20~40NL/min;
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