[实用新型]TRT机组作动器小室氮气密封结构有效
申请号: | 201520110930.2 | 申请日: | 2015-02-16 |
公开(公告)号: | CN204437271U | 公开(公告)日: | 2015-07-01 |
发明(设计)人: | 朱宏园 | 申请(专利权)人: | 唐山港陆钢铁有限公司 |
主分类号: | F16J15/14 | 分类号: | F16J15/14 |
代理公司: | 唐山顺诚专利事务所 13106 | 代理人: | 杨全保 |
地址: | 064200 河北省唐山*** | 国省代码: | 河北;13 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | trt 机组 作动器 小室 氮气 密封 结构 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种TRT机组作动器小室氮气密封结构,属于冶金行业余热发电设备技术领域。
背景技术
冶金行业余热发电TRT机组中,静叶承缸与机壳密封处一般采用密封压条密封,其材质是聚四氟乙烯,防止在机组运行中流通部分的煤气串入静叶承缸与机壳夹层中,为作动器提供一个干净的工作环境。作动器是TRT机组一个重要部件,它把高炉顶压的电信号转换为油压信号,控制静叶开关,维持高炉顶压总在设定值内。作动器为满足高炉顶压要求,长期做往复运动,油缸密封部位长期在高温、摩擦作用下极易老化,导致动力油渗出;由于聚四氟乙烯密封压条的密封效果较差,作动器的工作空间长期串入煤气,干式除尘的煤气含尘量大、杂质多,积聚在作动器拉杆和油缸内密封漏油处,加剧了油缸内密封的老化和破损,缩短了作动器的使用寿命。据统计TRT机组在一年内因作动器油缸密封漏油停机更换了12次作动器,平均每台作动器使用寿命不足一年。另外作动器更换必须进行停机吹扫,处理时间10小时左右,按照TRT平均发电量4000kWh/h,损失人民币24万元。新作动器约51282元/台,损失备件费用61.5万元,直接损失和间接损失达85.5万元/年。
实用新型内容
本实用新型目的是提供一种TRT机组作动器小室氮气密封结构,在静叶承缸与机壳之间通入氮气,利用煤气与氮气压差,防止煤气串入作动器小室,解决背景技术中存在的问题。
本实用新型的技术方案是:
一种TRT机组作动器小室氮气密封结构,包含金属软管、油缸、作动器拉杆、作动器小室、导向环、机壳、静叶承缸、压力表和球阀,金属软管与作动器小室连通,金属软管上按照氮气的流向依次设有压力表和球阀,作动器小室内设有作动器拉杆,作动器拉杆与油缸的活塞杆连接,作动器小室固定在机壳上,机壳内设有静叶承缸,机壳与静叶承缸之间设有导向环。
采用本实用新型,打开金属软管上的球阀,在静叶承缸与机壳之间通入氮气,通过压力表调整氮气压力,使之高于煤气压力,利用煤气与氮气压差,可有效阻止煤气串入作动器小室,降低作动器油缸内密封的工作温度。
本实用新型的有益效果是:可有效阻止煤气串入作动器小室,降低作动器油缸内密封的工作温度。提高作动器油缸密封效果,防止漏油,延长作动器的使用寿命。
附图说明
图1为本实用新型主视图;
图中:金属软管1、油缸2、作动器拉杆3、作动器小室4、导向环5、机壳6、静叶承缸7、压力表8、球阀9。
具体实施方式
以下结合附图,通过实例对本实用新型作进一步说明。
参照附图1,一种TRT机组作动器小室氮气密封结构,包含金属软管1、油缸2、作动器拉杆3、作动器小室4、导向环5、机壳6、静叶承缸7、压力表8和球阀9,金属软管1与作动器小室4连通,金属软管1上按照氮气的流向依次设有压力表8和球阀9,作动器小室4内设有作动器拉杆3,作动器拉杆3与油缸2的活塞杆连接,作动器小室4固定在机壳6上,机壳6内设有静叶承缸7,机壳6与静叶承缸7之间设有导向环5。
在本实施例中,球阀9型号为DN15,压力表8型号为YTN-100,0-0.8MPa,DN15的三通阀一个,金属软管1一根,对丝四个。TRT机组设计煤气入口压力≤0.251MPa,打开金属软管1上的球阀9,通过压力表8调整氮气压力,在静叶承缸7与机壳6之间通入氮气,氮气压力为0.3-0.4Mpa,高于煤气压力,利用煤气与氮气压差,可有效阻止煤气串入作动器小室4,降低作动器油缸内密封的工作温度,延长作动器的使用寿命。据统计,每年可挽回直接损失和间接损失达85.5万元。
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