[发明专利]一种电池极板双边滚压去毛刺机构在审
申请号: | 201610009364.5 | 申请日: | 2016-01-08 |
公开(公告)号: | CN105478555A | 公开(公告)日: | 2016-04-13 |
发明(设计)人: | 魏明军;李永选;吕用;徐象华;陈世廪;叶信法;陈均宏;徐志隆 | 申请(专利权)人: | 上海昌鸿能源设备有限公司 |
主分类号: | B21D19/00 | 分类号: | B21D19/00 |
代理公司: | 上海浦东良风专利代理有限责任公司 31113 | 代理人: | 张劲风 |
地址: | 201208 *** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 电池 极板 双边 滚压去 毛刺 机构 | ||
技术领域
本发明涉及一种去毛刺机构,具体为一种电池极板双边滚压去毛刺机构。
背景技术
电池极片的制片过程中,极片经过裁剪后,切断的边缘会产生毛刺,毛刺的存在,将极有可能刺穿隔膜造成电池内部短路,因此如何有效去除毛刺,一直是困扰生产的一大难题,同时,一直是行业里的重要研究课题。
目前在生产实践中,去毛刺方式主要为对辊辗压式:即采用两根位置固定的对辊反向旋转,极板做直线传动,从对辊缝隙中穿过从而达到压平毛刺的目的。这种方式因为对辊间隙固定,极板通过时极易产生挤伤、折边、折褶等现象,造成极板不必要的损伤,甚至造成报废。
发明内容
本发明旨在提供一种电池极板双边滚压去毛刺机构,主要解决目前极板去毛刺过程中易产生的极板挤伤、折边、折褶等技术问题,提高极板合格率,进而提升电池品质。
为解决以上问题,本发明采用如下技术方案:一种电池极板双边滚压去毛刺机构,包括:左右两侧滚压组件、底板清粉除尘组件、压板组件及滚压底板,左右两侧滚压组件安装在滚压底板长边两端,底板清粉除尘组件均安装在滚压底板上,压板组件位于滚压底板上方,并固定在一侧支架上。滚压组件包括:往复气缸、滑动座、压边气缸、顶板、滚轮安装座、滚轮和直线导轨,直线导轨固定在滚压底板长边上,直线导轨上安装有滑动座,滚轮安装座通过顶板固定在滑动座上,滚轮安装座上安装有滚轮,压边气缸和往复气缸固定在滑动座上。底板清粉除尘组件包括:清粉气缸、清粉座、毛刷,所述清粉座固定在滚轮安装座上,清粉气缸固定在清粉座上,清粉座底部设有毛刷和气孔。压板组件由压板和下压气缸组成,下压气缸固定在支架上,压板固定在下压气缸输出轴上。
工作时,机械手取极板置于滚压底板,压板组件压住极板,往复气缸驱动滚轮部件沿直线导轨行进,滚轮沿极板边缘滚压,最终去除毛刺。压边气缸始终保持滚轮对极板施加恒定压力,滚轮对极板压力大小由压边气缸调节。压边完成后,机械手取走极板,清粉气缸驱动清粉座及毛刷对底板刷尘并吹气清洁。
本发明的有益效果:针对目前在生产实践中极板直线运动,对辊做旋转运动导致的弊端;本发明将极板固定不动,滚轮沿极板边缘做直线运动,同时滚压所经过的极板的边缘的方案.在此方案中,滚轮通过安装座与压边气缸连接,滚轮对极板的压力由压边气缸调节。工作过程中,由于极板始终被压紧在滚压底板上,同时滚轮与滚压底板的间隙可随极板厚度变化而自动改变,这就避免了极板被挤伤、折边、折褶等现象。解决了目前极板去毛刺过程中易产生的极板挤伤、折边、折褶等异常现象,提高极板合格率,使电池性能得以进一步提升。
附图说明
图1是本发明结构示意图。
图2是图1反向结构示意图。
图中:1-右往复气缸,2-右滑动座,3-右压边气缸,4-右顶板,5-右滚轮安装座,6-右滚轮,7-右直线导轨,8-清粉气缸,9-清粉座,10-滚压底板,11-极板,12-左直线导轨,13-左滚轮,14-左滑动座,15-左压边气缸,16-左顶板,17-左滚轮安装座,18-左往复气缸,19-压板,20-下压气缸,21-支架。
具体实施方式
为了使发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。
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