[发明专利]一种半钢脱磷的方法有效
申请号: | 201710433170.2 | 申请日: | 2017-06-09 |
公开(公告)号: | CN107326148B | 公开(公告)日: | 2019-06-14 |
发明(设计)人: | 罗磊;刘延强;袁天祥;赵长亮;高宠光;郭小龙;王建斌;张新国;李勇;丁立丰;梅宁;王鑫 | 申请(专利权)人: | 首钢京唐钢铁联合有限责任公司 |
主分类号: | C21C7/064 | 分类号: | C21C7/064;C21C1/02;C21C5/35 |
代理公司: | 北京华沛德权律师事务所 11302 | 代理人: | 马苗苗 |
地址: | 063200*** | 国省代码: | 河北;13 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 半钢脱磷 方法 | ||
本发明实施例公开了一种半钢脱磷的方法,该方法包括:在铁水中,加入废钢和石灰;采用分段式氧枪流量结合分段式底吹流量模式进行吹炼,所述分段式氧枪流量结合分段式底吹流量模式包括:前期,前期第一氧枪流量为25000~35000Nm3/h,第一枪位为2.4~2.6m,第一底吹流量为1000~1200Nm3/h;中期,中期第二氧枪流量为25000~35000Nm3/h,第二枪位为2.0~2.2m,第二底吹流量为2000~2400Nm3/h;和后期,后期第三氧枪流量为18000~25000Nm3/h,第三枪位为1.5~1.7m,第三底吹流量为3000~3600Nm3/h。本发明提供的一种半钢脱磷的方法,解决了现有技术中脱磷方法方法存在的脱磷效果不好的技术问题。
技术领域
本发明涉及炼钢技术领域,尤其涉及方法一种半钢脱磷的方法。
背景技术
由于半钢中碳的质量百分含量较高,硅、锰等成渣元素含量低,半钢冶炼中具有成渣物质少、热量不足等特点,因此半钢冶炼中,铁水化渣较为困难,脱磷效果不好。
现有技术中,采用四孔氧枪来进行吹炼,可以在一定程度上提高顶吹强度,从而降低磷的含量。
本申请发明人在实施本发明的过程中发现,现有技术中采用的方法中,通过加大氧枪流量来提高搅拌强度,但是难以保证顶吹搅拌强度的前提下同时抑制脱碳速率,因此脱磷效果不好。
由此可知,现有技术中的方法存在脱磷效果不好的技术问题。
发明内容
本发明实施例提供一种半钢脱磷的方法,用以解决现有技术中脱磷方法方法存在的脱磷效果不好的技术问题。
本申请实施例提供了一种半钢脱磷的方法,包括:
在铁水中,加入废钢和石灰;
采用分段式氧枪流量结合分段式底吹流量模式进行吹炼,所述分段式氧枪流量结合分段式底吹流量模式包括:
前期,前期第一氧枪流量为25000~35000Nm3/h,第一枪位为2.4~2.6m,第一底吹流量为1000~1200Nm3/h;
中期,中期第二氧枪流量为25000~35000Nm3/h,第二枪位为2.0~2.2m,第二底吹流量为2000~2400Nm3/h;
和后期,后期第三氧枪流量为18000~25000Nm3/h,第三枪位为1.5~1.7m,第三底吹流量为3000~3600Nm3/h。
可选的,所述方法还包括:控制所述氧枪的喷射角度,所述喷射角度为10°~14°。
可选的,所述半钢脱磷的方法还包括:控制所述分段式底吹流量模式的底吹孔分布范围为0.42-0.48D。
可选的,所述废钢的质量分数为9-11%。
可选的,所述废钢的堆比重为1.0-1.5t/m3。
可选的,所述加入石灰具体为:按照脱磷终渣碱度为2.0加入所述石灰。
可选的,所述石灰中CaO的质量含量范围为:92.00-98.00wt%。
可选的,所述吹炼的时间为8-12min。
可选的,所述铁水的温度为1300-1400℃。
可选的,所述铁水中硅元素的质量分数为:0.05-0.40%。
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