[发明专利]改性硅铝陶瓷微珠制备油井防漏气固井试块及性能测试在审
申请号: | 201711167608.3 | 申请日: | 2017-11-21 |
公开(公告)号: | CN107860899A | 公开(公告)日: | 2018-03-30 |
发明(设计)人: | 王金萍 | 申请(专利权)人: | 淄博职业学院 |
主分类号: | G01N33/38 | 分类号: | G01N33/38;G01N1/38 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 255086 山东省淄博*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 改性 陶瓷 制备 油井 漏气 固井试块 性能 测试 | ||
技术领域
本发明涉及改性硅铝陶瓷微珠制备油井防漏气固井试块及性能测试,属于材料技术领。
背景技术
目前,国内外在油井固井中,对于高温高压油井采用超低密度水泥,但采用粉煤灰漂珠,抗压强度低,水泥浆密度变化率大,在水泥浆静止凝固后,出现漏气、漏井,此外,粉煤灰漂珠等减轻剂的比例必须控制在40%以内,否则,减轻剂会影响固井水泥试块的抗压强度,减轻剂在40%以内水泥试块的密度在1.2g/cm3以上,单靠增加减轻剂的比例来降低水泥试块的密度是不可行的。
发明内容
采用改性陶瓷材料作为减轻剂,提高了固井试快的抗压、抗折、耐高温、耐腐蚀的性能,在水泥浆中加入发泡剂,形成膨胀的浆液,降低浆液的密度,防止浆液在固井中因失重,导致漏气,抗压能力下降。
其技术方案为:
改性硅铝陶瓷微珠制备油井防漏气固井试块及性能测试,包括以下步骤:
A、改性闭孔空心硅铝陶瓷微珠的制备:
第一步、基料的配料:取粒径10~35µm二氧化硅粉、粒径5~20µm氧化铝粉、粒径10~20µm氧化铁粉、粒径10~30µm氧化镁粉,按重量百分比为:70~85wt%:15~20wt%:1~2wt%:0.5~1.5wt%,得到混合粉,其中以上各组分重量百分比之和为100%;
第二步、基料的改性烧制:取粒径10~35µm二氧化硅粉、粒径5~20µm氧化铝粉、粒径10~20µm氧化铁粉、粒径10~30µm氧化镁粉,按第一步的重量百分比取样混合得到混合粉,搅拌均匀,放入1500~1600℃电炉中烧结,保温烧结的时间为6~8小时,经过置换反应得到改性硅铝陶瓷块体,改性的硅铝化学成分发生改变,氧化铝耐温性提高,硅铝陶瓷微珠的抗压、抗折、抗侵蚀、抗老化、耐酸碱、耐高温性能提高;
第三步、改性硅铝实心陶瓷微珠的制备:将第二步得到硅铝块体在球化机上加工制成粒径5~20µm圆球状的实心硅铝陶瓷微珠,球化加工是风机将物料吹起,物料之间的旋转运动相互摩擦呈圆球状颗粒,壁厚均匀,圆球状的颗粒在每个质点应力分布均匀,抗压强度大;
第四步、改性硅铝陶瓷浆液制作:硅铝浆液的百分比组成为:粒径5~20µm硅铝实心陶瓷微珠65~70wt%:水30~35wt%,其中以上各组分重量百分比之和为100%;
第五步、加入发泡剂:向第四步制作的硅铝陶瓷浆液中加入尿素,浓度为1~3g/L,用N2H4CO作为发泡剂,当炉内的温度升高到135℃时,分解产生CO2和NH3,使陶瓷微珠体积增大。
第六步、改性闭孔空心硅铝陶瓷微珠制备:将第五步混合浆液充分搅拌过滤,采用高压喷射高速离心旋转喷雾法,形成微球,在多区垂直下落分别控制的富氧燃烧炉上经过脱水、膨胀、高温烧结、表面熔融玻化、成球,经过风力清选分级得到壁厚50~100µm、粒径100~350µm的闭孔空心硅铝陶瓷微珠,无机矿物质材料制作的漂珠壁厚人为可控,抗压强度在120~200MPa,抗压强度取决于硅铝的含量以及经过高温烧结形成改性陶瓷;
B、改性闭孔空心硅铝陶瓷微珠制备油井防漏气固井试块:
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