[实用新型]燃煤烟气中SO3的前端脱除系统有效
申请号: | 201720425207.2 | 申请日: | 2017-04-21 |
公开(公告)号: | CN206868000U | 公开(公告)日: | 2018-01-12 |
发明(设计)人: | 郑鹏;王洪亮;唐坚;路光杰 | 申请(专利权)人: | 北京国电龙源环保工程有限公司 |
主分类号: | B01D53/83 | 分类号: | B01D53/83;B01D53/50 |
代理公司: | 北京中建联合知识产权代理事务所(普通合伙)11004 | 代理人: | 王灵灵,朱丽岩 |
地址: | 100039 北京市海*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 燃煤 烟气 so3 前端 脱除 系统 | ||
技术领域
本实用新型涉及烟气脱硫系统技术领域,特别是涉及一种燃煤烟气中SO3的前端脱除系统。
背景技术
煤炭燃烧产生的烟气中含有一定浓度的SO2和SO3,其中SO2是煤炭在锅炉中燃烧产生,浓度为1500~18000mg/m3,主要集中在3000~6000mg/m3;而SO3来源于两部分,一部分是在锅炉内直接燃烧产生,浓度约占SO2浓度的0.5%-1.5%;另一部分是SO2经过SCR脱硝反应器后被氧化成SO3,这部分的转化率约占SO2浓度的0.5%-1.5%。因此,在SCR反应器出口烟气中SO3浓度约占SO2浓度的1%-3%。
在通常的湿法脱硫过程中,只有一少部分SO3能被脱除,大部分还是被直接排入大气中,SO3的大气排放目前尚未制定统一的排放标准,由于SO3在烟气中主要以气溶胶的形式存在,造成烟囱最终排放“蓝烟”、“烟羽拖尾”现象;SO3会加重雾霾和温室效应;而且SCR脱硝过程中未反应的氨与SO3反应会生成硫酸氢铵,硫酸氢铵极易附着在空预器表面,吸附飞灰,造成空预器的压降增大,排烟温度升高,机组效率下降,运行成本增加,这种现象在负荷较低时尤为显著,即便在高负荷下由于氨逃逸以及部分SO2催化转化为SO3,同样会生成硫酸氢铵,长期运行积累也会危及空预器正常运行。此外,SO3在空预器的低温段造成烟气中酸露点升高,空预器的低温腐蚀严重,在SCR运行条件下,设备寿命下降。
目前,烟气中SO3的控制技术有:燃用低硫煤、混煤,使用低低温电除尘器,采用湿式静电除尘器,炉内或炉后喷碱性吸收剂等。使用低硫煤、混煤简单、直接,但是提高运行成本。使用低低温电除尘器或湿式静电除尘器对SO3的脱除率高,但由于处于环保岛的末端,无法解决空预器积灰、腐蚀、堵塞等问题,不能降低空预器出口烟气温度,锅炉热效率低,投资成本高。
向炉内喷射碱性吸收剂,如Mg(OH)2,浆液迅速蒸发变成MgO颗粒,然后与SO3反应生成MgSO4,可有效脱除燃烧过程中产生的SO3,降低SCR反应器入口烟气中SO3的浓度,但是锅炉内的温度较高,有700-1000℃,技术控制上难度较大,碱性吸收剂在进入锅炉内时瞬时蒸发成细小颗粒,分散效果差,对烟气中SO3的脱除效率不高,造成碱性吸收剂的消耗量较大,运行成本较高,而且对SCR中产生的SO3的脱除效率相对较低。
在炉后烟气中喷入碱性吸收剂,如MgO、NaHSO3、Na2CO3、天然碱等,若直接喷入碱性吸收剂颗粒,颗粒较大,利用效率不高;若雾化后干燥为细小颗粒,需额外增加配套的干燥设备,提高运行成本;且喷入位置一般在省煤器或SCR与空气预热器之间,可有效降低SO3的浓度,但是碱性吸收剂的喷射量较高,而钙基的吸收剂会增加飞灰的比电阻,会降低电除尘器的效率;在空预器后喷入碱性吸收剂则不能避免空预器的积灰、腐蚀和堵塞问题,空预器出口的烟气温度较高,锅炉的热效率低下。
实用新型内容
本实用新型提供一种碱性吸收剂利用率高、运行成本低、提高能源利用率、SO3脱除率高的燃煤烟气中SO3的前端脱除系统。
解决的技术问题是:现有脱除烟气中SO3的方法,或运行成本高,或无法避免空预器的积灰、腐蚀和堵塞问题,或碱性吸收剂的利用率低下,或碱性吸收剂颗粒分散均匀性差。
为解决上述技术问题,本实用新型采用如下技术方案:
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