[实用新型]挤压钢管制坯用镦粗台有效
申请号: | 201721655264.6 | 申请日: | 2017-12-01 |
公开(公告)号: | CN207508195U | 公开(公告)日: | 2018-06-19 |
发明(设计)人: | 赵先锋;李永清;王燕玲;杜红强;陈献刚;刘正伟;王胜伟;梁红亮;秦瑞廷;姚建清 | 申请(专利权)人: | 内蒙古北方重工业集团有限公司 |
主分类号: | B21J13/06 | 分类号: | B21J13/06 |
代理公司: | 北京康盛知识产权代理有限公司 11331 | 代理人: | 张良 |
地址: | 014030 内*** | 国省代码: | 内蒙古;15 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 护环 内孔 芯轴 制坯 上垫板 内衬 环形台阶 钢管 挤压 本实用新型 内孔内壁 使用寿命 上边沿 镦粗台 工装 环压 换模 镦粗 | ||
本实用新型公开了一种挤压钢管制坯用镦粗台,包括芯轴、护环内衬、芯轴护环和上垫板;上垫板开有第一内孔,芯轴护环安装在第一内孔内;芯轴护环开有第二内孔,第二内孔内壁设置有环形台阶,护环内衬安装在环形台阶的上部,护环内衬开有第三内孔;芯轴安装在第三内孔及第二内孔中;芯轴护环在上边沿设置有外环,外环压在上垫板的顶面上。本实用新型能够减少换模时间,提高制坯的质量和效率,提高制坯工装的使用寿命。
技术领域
本实用新型涉及一种无缝钢管生产设备,具体说,涉及一种挤压钢管制坯用镦粗台。
背景技术
生产无缝钢管在挤压前需制一个坯料,在制坯时有镦粗和穿孔两个工序,完成这两个工序需在镦粗台上进行。
芯轴护环为上小下大的台阶式结构,当镦粗坯料时,芯轴护环会高出上垫板的上端面,高出的部分使镦粗筒内孔底部局部受力,产生变形,导致制坯完成后坯料退出困难,影响正常生产。
芯轴是制坯切底的主要模具之一,其结构的合理性对于压余能否顺利切除有重要的作用。目前,一方面在穿孔小孔径坯料时,压余在顶出时与护环内衬干涉,导致压余不能顺利顶出,影响到生产的顺利进行;另一方面,芯轴与芯轴护环之间以导向套进行间隙导向,多次使用后产生变形,造成芯轴与芯轴护环卡死等现象,不仅造成模具损坏,且造成生产中断,增加了换模时间,影响正常生产。
实用新型内容
本实用新型所解决的技术问题是提供一种挤压钢管制坯用镦粗台,能够减少换模时间,提高制坯的质量和效率,提高制坯工装的使用寿命。
技术方案如下:
一种挤压钢管制坯用镦粗台,包括芯轴、护环内衬、芯轴护环和上垫板;上垫板开有第一内孔,芯轴护环安装在第一内孔内;芯轴护环开有第二内孔,第二内孔内壁设置有环形台阶,护环内衬安装在环形台阶的上部,护环内衬开有第三内孔;芯轴安装在第三内孔及第二内孔中;芯轴护环在上边沿设置有外环,外环压在上垫板的顶面上。
进一步:芯轴的顶端直径小于芯轴的外径。
进一步:第一内孔的圆心位于上垫板的轴心处,第二内孔的圆心位于芯轴护环的轴心处,第三内孔的圆心位于护环内衬的轴心处,第一内孔、第二内孔、第三内孔位于同一条轴线上。
进一步:护环内衬的高度为200mm,环形台阶的高度为200mm。
进一步:芯轴护环分别与两侧护环内衬和芯轴之间的间隙为3mm。
与现有技术相比,本实用新型技术效果包括:
1、本实用新型能够解决制坯过程中镦粗台对镦粗筒的局部受力,杜绝镦粗筒变形,解决坯料退料困难问题。
2、本实用新型能够解决热态穿孔状态下,芯轴、护环内衬、芯轴护环卡死的问题,减少换模时间。提高制坯的质量和制坯的效率及制坯工装的使用寿命。
制坯过程中镦粗台对镦粗筒的局部受力得到消除,消除了镦粗筒的变形,坯料退料顺利,坯料退料时间由8分钟降低到了4分钟。
热态穿孔状态下,消除了因导向套的变形及配合间隙小等原因出现的卡死问题,减少换模时间。模具更换时间由15分钟降低到了5分钟。
3、穿孔后压余与护环内衬不会出现卡死,以及压余无法取出的问题。
穿孔切底后,压余与镦粗台不在出现卡死的现象,压余能够顺利取出。压余取出时间由10分钟降低到了5分钟。
附图说明
图1是本实用新型中挤压钢管制坯用镦粗台的使用状态示意图。
具体实施方式
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