[发明专利]一种降低SO2排放浓度的硫磺回收工艺在审
申请号: | 201810015165.4 | 申请日: | 2018-01-08 |
公开(公告)号: | CN108163817A | 公开(公告)日: | 2018-06-15 |
发明(设计)人: | 周迪;崔权;刘倩;王磊;李书珍 | 申请(专利权)人: | 上海应用技术大学 |
主分类号: | C01B17/04 | 分类号: | C01B17/04 |
代理公司: | 上海精晟知识产权代理有限公司 31253 | 代理人: | 杨军 |
地址: | 200235 上海*** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 酸性气 硫化氢 排放 硫磺回收工艺 克劳斯尾气 硫磺回收 胺液 脱气 液硫 尾气 选择性氧化反应器 选择性氧化反应 克劳斯反应 再生 加氢反应 净化 反应炉 焚烧炉 急冷塔 硫回收 气提气 元素硫 再生塔 硫磺 制硫 吸收 废气 焚烧 节能 回收 返回 引入 保证 | ||
本发明属于硫磺回收技术领域,具体为一种降低SO2排放浓度的硫磺回收工艺。本发明中,含硫化氢酸性气发生克劳斯反应生成硫磺及克劳斯尾气,其中硫磺回收,克劳斯尾气依次经加氢反应、选择性氧化反应、急冷塔降温、胺液吸收后,部分净化尾气作为液硫脱气的气提气,其余净化尾气引入焚烧炉焚烧,液硫脱气废气进入选择性氧化反应器进行硫回收处理,吸收硫化氢的胺液进入再生塔进行再生,再生酸性气与原料酸性气混合,重新返回反应炉进一步回收元素硫。本发明工艺高效、节能、经济,不仅提高了制硫率,且最大限度降低SO2排放浓度,保证SO2排放浓度降至50mg/m3以下。
技术领域
本发明属于硫磺回收技术领域,具体来说,涉及一种降低SO2排放浓度的硫磺回收工艺。
背景技术
我国对SO2的排放标准日益严格,2012年以前,《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996规定的二氧化硫排放浓度为不高于960mg/Nm3。而2015年7月1日开始实施的《石油化学工业污染物排放标准》GB31571-2015要求硫磺回收装置尾气SO2排放浓度应小于100mg/m3,特别限制地区尾气排放浓度小于50mg/m3
现在克劳斯尾气一般采用醇胺液吸收再次处理,由于克劳斯反应是平衡反应,再加上克劳斯反应阶段温度普遍偏高,导致克劳斯转化率不太理想,克劳斯尾气中的H2S含量依然很高,将这样的克劳斯尾气通入醇胺液吸收再生系统,对醇胺液的浓度、醇胺液解吸能力、胺液循环流量都要求特别高,既不经济而且还可能因为胺液质量等问题,导致净化尾气H2S含量远远大于5ppm,最终烟气中的SO2排放浓度不能满足国家环保法的要求。
液硫脱气技术液硫脱气的气提气通常为空气、蒸汽、Claus尾气和氮气,蒸汽容易导致管线和设备腐蚀,外供气源会增加过程气的气量,从而增加管线和设备尺寸;Claus尾气所含H2S会使液硫游离H2S趋近平衡,液硫无法满足H2S小于10ug/g的指标要求。
液硫脱气废气处理采用焚烧炉焚烧技术,废气含有H2S和硫蒸汽等含硫物质直接引入焚烧炉处理,含硫物质燃烧转化为SO2,使烟气SO2排放浓度增加150-350mg/m3,无法满足即将实施的排放标准。将液硫脱气废气引入克劳斯催化反应阶段,一方面影响着克劳斯反应阶段转化率,另一方面克劳斯反应器中使用脱漏氧催化剂会消耗H2,导致后面加氢不完全,并且脱漏氧催化剂不便宜,不经济;液硫脱气废气不做处理直接通入胺液吸收塔,会极大增加胺液再生能耗和转化催化剂的消耗,对胺液吸收性能的依赖非常大,随着胺液质量的下降,其最终尾气的净化度难以保证;液硫脱气废气直接通入加氢反应器,可能带较多的氧进去,对加氢催化剂要求很高,不经济。
发明内容
为解决上述技术问题,本发明的目的是提供一种降低SO2排放浓度的硫磺回收工艺。本发明工艺经济、节能,可以获得很高的总硫收率,同时保证烟气SO2排放浓度可降至50mg/m3以下,解决现有硫磺回收中SO2排放不达标的技术问题。
本发明中,克劳斯尾气在加氢反应之前增加了硫雾捕集器进一步除硫;急冷塔之前增加了选择性氧化反应器进一步除硫化氢;加氢尾气降温后不经再热器直接进入选择性氧化反应器。
本发明的技术方案具体介绍如下:
本发明提供一种降低SO2排放浓度的硫磺回收工艺,其包括热反应阶段、催化反应阶段和尾气净化处理阶段;其中:
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