[发明专利]一种提高衬套内圆精度工艺在审
申请号: | 201810057872.X | 申请日: | 2018-01-22 |
公开(公告)号: | CN109746638A | 公开(公告)日: | 2019-05-14 |
发明(设计)人: | 王士珍 | 申请(专利权)人: | 天津市元远合成科技发展有限公司 |
主分类号: | B23P15/00 | 分类号: | B23P15/00 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 300000 天津市北辰区*** | 国省代码: | 天津;12 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 衬套 内圆 粗磨 辅助接力器 活塞 调制处理 定性处理 基准端面 配合间隙 氧化处理 正火处理 磨外圆 钳加工 线切割 备料 粗车 导引 阀塞 精车 精磨 精研 去刺 外圆 油封 清洗 检测 加工 | ||
本发明公开了一种提高衬套内圆精度工艺,包括如下步骤:备料;正火处理;粗车;调制处理;精车;钳加工;定性处理;粗磨内圆;粗磨外圆;靠磨基准端面;气体氧化处理;精磨内圆;线切割窗口;检测窗口精度;去刺;清洗;配磨外圆;油封;待精研。本发明的有益效果是,通过该工艺对衬套进行加工,完成后的衬套与活塞、辅助接力器衬套与导引阀塞的配合间隙基本上控制能够控制在0.006‑0.008mm之间,实用性强。
技术领域
本发明涉及机械加工领域,特别是一种提高衬套内圆精度工艺。
背景技术
如何提高高油压主配衬套和辅助接力器内圆精度,多年来,一直是我方摸索探讨和不断改进的难题。衬套内圆精度提高了,它与主配活塞精度相应的也提高了。
发明内容
本发明的目的是为了解决上述问题,设计了一种提高衬套内圆精度工艺。
实现上述目的本发明的技术方案为,一种提高衬套内圆精度工艺,一种提高衬套内圆精度工艺,包括如下步骤:
步骤一、备料:采用38CrMoAl原料;
步骤二、正火处理:在加工前对原料进行正火处理,达到提高机械性能,消除原材料的辅助应力;
步骤三、粗车:通过机械车床对原材料进行车削粗加工;
步骤四、调制处理:对车削后的工件进行调制处理;
步骤五、精车:通过机械车床对原材料进行车削精加工;
步骤六、钳加工:将精加工后的工件夹紧在台钳上,进行人工挫削工艺;
步骤七、定性处理:消除精车后工件的机加工内应力,减少变形,提高精磨精度;
步骤八、粗磨内圆:通过磨床进行粗磨加工;
步骤九、粗磨外圆:通过磨床进行精磨加工,需要进行两次磨削;
步骤十、靠磨基准端面:通过磨床进行靠磨基准端面;
步骤十一、气体氧化处理:通过氧化处理硬度分布的概率曲线,选定处理时间,确保工件的氧化厚度和氧化硬度;
步骤十二、精磨内圆:通过磨床进行精磨内圆加工;
步骤十三、线切割窗口:通过线切割设备进行对工件的切割;
步骤十四、检测窗口精度:通过千分尺进行对工件窗口尺寸的检测;
步骤十五、去刺:运用研磨棒进行去刺加工,确保内圆与外圆同轴度要求;
步骤十六、清洗:通过清洗液进行工件的清洗;
步骤十七、配磨外圆:通过配磨设备进行外圆的磨削;
步骤十八、油封:将加工后的工件放入油体内,进行油封工艺;
步骤十九、待精研。
步骤四中,所述淬火后高温回火的热处理方法称为调质处理,高温回火是指在500-650℃之间进行回火,调制处理是对38CrMoAl原料气体氧化前必须做的热处理工序。
步骤七中,所述定性处理可不用考虑含量。
步骤十二中,所述内圆留有0.08-0.1mm的精磨量。
步骤十七中,所述外圆留有0.1-0.12mm的精磨量。
利用本发明的技术方案制作的一种提高衬套内圆精度工艺,通过该工艺对衬套进行加工,完成后的衬套与活塞、辅助接力器衬套与导引阀塞的配合间隙基本上控制能够控制在0.006-0.008mm之间。
具体实施方式
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