[发明专利]一种炼钢方法在审
申请号: | 201810161893.6 | 申请日: | 2018-02-27 |
公开(公告)号: | CN108300837A | 公开(公告)日: | 2018-07-20 |
发明(设计)人: | 单伟;潘云龙;张丙龙;赵长亮;张宏艳;黄财德;安超;王崇;罗磊 | 申请(专利权)人: | 首钢京唐钢铁联合有限责任公司 |
主分类号: | C21C7/064 | 分类号: | C21C7/064;C21C5/28;C21C7/06;C21C7/076;C21C7/072;C21C7/00 |
代理公司: | 北京华沛德权律师事务所 11302 | 代理人: | 马苗苗 |
地址: | 063200*** | 国省代码: | 河北;13 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 转炉出钢 低硫 底吹 钢包 钢水 铁水 钙线 渣料 炼钢 合金 生产周期 处理结束 技术效果 小粒白灰 冶炼周期 钢种 钙处理 钙元素 钢砂铝 脱硫剂 耗电 脱氧 扒渣 吹炼 吹氩 废钢 钢液 排渣 软吹 喂入 萤石 转炉 热轧 进站 消耗 | ||
本发明公开了一种炼钢方法,所述方法包括:铁水进入KR脱硫,加入脱硫剂搅拌结束后进行扒渣处理;将所述铁水兑入转炉,加入低硫废钢及低硫渣料,对所述钢水进行吹炼;转炉出钢时,加入小粒白灰和萤石,所述转炉出钢时加入钢砂铝脱氧,所述转炉出钢后Als要求≥0.030%;CAS炉进站预吹氩3‑5min;调整钢包底吹流量,排渣降罩,调整钢水成分与温度;调整钢包底吹流量,喂入含钙线类合金,利用含钙线类合金中的钙元素对钢液进行钙处理;调整钢包底吹流量,进行软吹操作直到处理结束。解决现有技术中LF精炼时间长,渣料消耗大,耗电高,造成低硫热轧钢种的生产周期长、成本高的技术问题,实现了产品质量优异、操作简单、缩短冶炼周期、大幅降低成本的技术效果。
技术领域
本发明涉及冶金技术领域,特别涉及一种炼钢方法。
背景技术
近年来由于部分高端产品和低端产品均出现产能过剩,导致产品市场竞争激烈,利润率下滑,威胁到钢铁企业的生存和发展。目前国内外绝大多数钢厂生产船板、容器等优质低合金高强度钢(HSLA),普遍采用“BOF-LF-(RH或VD)-CC”工艺路线,其中LF精炼主要担负钢水脱硫、脱氧和去除夹杂物的任务。
但本申请发明人在实现本申请实施例中技术方案的过程中,发现上述现有技术至少存在如下技术问题:
由于现有技术中LF精炼时间长,渣料消耗大,耗电高,造成低硫热轧钢种的生产周期长、成本高的技术问题。
发明内容
本发明实施例提供了一种炼钢方法,用以解决现有技术中LF精炼时间长,渣料、电能消耗大,造成低硫热轧钢种的生产周期长、成本高的技术问题,实现了产品质量优异、操作简单、缩短冶炼周期、大幅降低成本的技术效果。
为了解决上述问题,本发明实施例提供了一种炼钢方法,所述方法包括:
铁水进入KR脱硫站后,将脱硫剂按照7-10kg/t加入铁水中,搅拌10-15min,搅拌结束后进行扒渣处理;当铁水硫含量达到≤0.0001时,脱硫结束;
将所述铁水兑入转炉,加入低硫废钢及低硫渣料,对所述钢水进行吹炼;
转炉出钢时,加入7-9kg/t小粒白灰和1-3kg/t萤石,所述转炉出钢时加入钢砂铝脱氧,所述转炉出钢后Als要求≥0.030%;
CAS炉进站预吹氩3-5min;
调整钢包底吹流量,排渣降罩,调整钢水成分与温度;
调整钢包底吹流量,喂入含钙线类合金,利用含钙线类合金中的钙元素对钢液进行钙处理;
调整钢包底吹流量,进行软吹操作直到处理结束。
优选的,所述脱硫剂主要成分的质量百分数为77%≤CaO≤82%,5%≤CaF2≤10%,5%≤MgO≤10%,SiO2≤5%,S≤0.07%。
优选的,所述脱硫剂主要成分的颗粒度为≤3mm,其中所述脱硫剂主要成分的颗粒度<1mm的超过70%。
优选的,所述低硫废钢中硫含量质量百分数为≤0.003%。
优选的,所述低硫渣料中硫含量质量百分数为≤0.02%。
本发明实施例中的上述一个或多个技术方案,至少具有如下一种或多种技术效果:
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