[发明专利]一种有效提高圆盘过滤效率及钛液浓度的方法有效
申请号: | 201810191195.0 | 申请日: | 2018-03-08 |
公开(公告)号: | CN108178188B | 公开(公告)日: | 2020-02-11 |
发明(设计)人: | 张玉荣;代堂军;周春勇;孙润发;姚恒平;朱全芳 | 申请(专利权)人: | 四川龙蟒钛业股份有限公司 |
主分类号: | C01G23/053 | 分类号: | C01G23/053;C01G49/14;B01D37/00 |
代理公司: | 41133 焦作市科彤知识产权代理事务所(普通合伙) | 代理人: | 聂智良 |
地址: | 618200 四川省德阳市绵*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 钛液浓度 结晶料浆 硫酸亚铁 圆盘过滤 残钛 加热 过滤 圆盘过滤机 硫酸法制 生产工序 钛白粉 滤布 洗涤 节约 保证 | ||
本发明涉及一种有效提高圆盘过滤效率及钛液浓度的方法,包括以下步骤:1)在硫酸法制备钛白粉工艺中,将结晶料浆用圆盘过滤机进行过滤,得到滤液;过滤时采用50‑200目的滤布;2)将步骤1)中的得到的滤液进行加热,加热温度为35‑60℃。本方法在保证硫酸亚铁的残钛合格的前期下,大大提高了钛液浓度,正常圆盘洗涤钛液浓度下降20‑30g/L,而本发明结晶料浆的钛液浓度只下降10‑15g/L,同时又使硫酸亚铁的残钛达到合格的要求。即节约了成本又简化了生产工序。
技术领域
本发明涉及一种有效提高圆盘过滤效率及钛液浓度的方法,属于钛白粉制备技术领域。
背景技术
在硫酸法钛白粉生产中,酸解后的钛液加入铁粉还原后,需要再进行冷却结晶以除去大部分硫酸亚铁,结晶料浆固液分离通常采用圆盘过滤器进行分离,分离出结晶后再将钛液通过板框过滤机精滤。传统工艺中结晶料浆的过滤效率很低,滤布容易堵塞,通常需要添加稀释水对滤布进行冲洗,添加稀释水后必然会造成钛液浓度一定程度的下降。传统工艺中添加稀释水后二氧化钛浓度下降20-30g/L。而在后期水解要求得到的偏钛酸颗粒细而均匀,而钛液浓度低时,水解得到的偏钛酸颗粒变粗,因此又需要再对稀释后的钛液通过浓缩来提高浓度,从而导致蒸汽的浪费,提高了生产成本;另一方面,分离出来的硫酸亚铁晶体作为硫酸法钛白粉的副产品,一般用于生产饲料,而用于生产饲料的硫酸亚铁对纯度要求较高,而传统工艺副产的硫酸亚铁晶体中含有较高的二氧化钛,因此需要进一步进行净化处理,既增加了工艺成本,同时也导致了硫酸法钛白粉的二氧化钛收率降低,影响生产效益。
发明内容
本发明提供了一种有效提高圆盘过滤效率及钛液浓度的方法,具体包括以下步骤:
一种有效提高圆盘过滤效率及钛液浓度的方法,包括以下步骤:
1)在硫酸法制备钛白粉工艺中,将结晶料浆用圆盘过滤机进行过滤,得到滤液;过滤时采用50-200目的滤布;
2)将步骤1)中的得到的滤液进行加热,加热温度为35-60℃。
进一步的,步骤1)在过滤时在结晶料浆进料管两侧共通入0.5-1m3/h的稀释水,圆盘转速为2-5min/r。
进一步的,所述稀释水采用砂滤水或去离子水。
进一步的,步骤1)过滤时在圆盘一洗通入0.5-3m3/h的洗水,二洗区域通入1-3m3/h,三洗通入1-3m3/h,并把二洗三洗的洗水隔离出来返回酸解作浸取水。
进一步的,步骤1)中结晶料浆的进料量为30-80 m3/h。本发明利用钛精矿的酸解液作为原料,利用高温结晶的方式使得硫酸氧钛晶体结晶析出,然后经过充分洗涤,从而得到高纯度的硫酸氧钛晶体。
还原钛液冷却结晶后,硫酸亚铁晶体的颗粒尺寸分布较宽,存在大颗粒结晶和细颗粒结晶。传统工艺中,为了保证硫酸亚铁晶体的充分分离,圆盘过滤时通常采用目数较大的细滤布,以防止细颗粒结晶穿滤。
硫酸亚铁晶体具有较大的粘连性,随着晶体颗粒变细,其粘连性成倍增加,因此细颗粒晶体是导致过滤时滤布堵塞的主要原因;而细颗粒晶体的存在,导致过滤过程中滤布的通透率低,也会导致硫酸亚铁晶体中的钛液不能充分抽滤。另外,随着颗粒变细,晶体的比表面积呈几何级数增大,其表面所吸附的钛含量远远大于粗颗粒晶体,而且细颗粒晶体一般是在结晶后期析出,其结晶时本身也含有较高的钛含量。因此,细颗粒晶体也是导致分离出的硫酸亚铁晶体中残钛量高的主要原因。
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