[发明专利]一种螺旋挤压式固液分离机在审
申请号: | 201810855601.9 | 申请日: | 2018-07-31 |
公开(公告)号: | CN108819323A | 公开(公告)日: | 2018-11-16 |
发明(设计)人: | 王政 | 申请(专利权)人: | 王政 |
主分类号: | B30B9/14 | 分类号: | B30B9/14;B30B15/00;B30B9/26 |
代理公司: | 济南泉城专利商标事务所 37218 | 代理人: | 耿媛媛 |
地址: | 053500*** | 国省代码: | 河北;13 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 筛筒 螺旋挤压式固液分离机 绞龙 固液分离装置 固体出料口 出水口处 排水效率 外壳下部 抽水泵 左端 挤压 电机 驱动 | ||
本发明涉及固液分离装置,特别是一种螺旋挤压式固液分离机,其包括机架、外壳、筛筒和绞龙,所述筛筒设置在外壳内,其特征在于:所述外壳的左端为固体出料口、右端设置有驱动绞龙的电机,所述外壳下部的出水口处连接有抽水泵。筛筒最长能达3米,极大提高了挤压排水效率。
技术领域
本发明涉及固液分离装置,特别是一种螺旋挤压式固液分离机。
背景技术
在对污泥、粪便、药渣处理时,螺旋挤压式固液分离机主体结构为横置的筒状外壳,外壳内设置有筛筒或滤网,筛筒长度无法设置太长,一般在500mm左右,才能利用螺旋绞龙旋转从而挤压出水分,固体物料前行排出,实现固液分离。待处理前物料含水量有的80-90%,单纯靠绞龙挤压、废水靠重力自动流出,使得物料脱水率太低,固液分离效果很差。为了便于固体物料的排出,筛筒的出口处必须有固体物料才能有较高的挤压力,而这些固体物料占据了筛筒200-300mm的长度,这就减少了排水区域的长度,导致固液分离效率极低。
发明内容
为了解决上述问题,本发明提供了一种螺旋挤压式固液分离机,其筛筒最长能达3米,极大提高了挤压排水效率。
本发明采用的技术方案如下:
一种螺旋挤压式固液分离机,包括机架、外壳、筛筒和绞龙,所述筛筒设置在外壳内,其特征在于:所述外壳的左端为固体出料口、右端设置有驱动绞龙的电机,所述外壳下部的出水口处连接有抽水泵。
上述螺旋挤压式固液分离机,所述外壳上设置有进料管,所述进料管的上方开设有溢流管,所述溢流管的溢出管口到外壳外表面的距离为800-1500mm。
上述螺旋挤压式固液分离机,所述外壳的上端面上至少设置有一个可开闭的排气孔。
上述螺旋挤压式固液分离机,所述外壳上密封装配有至少四个清洗盖,所述清洗盖的一边铰接在外壳上、相对的另一边通过卡扣与外壳可拆卸连接。
上述螺旋挤压式固液分离机,所述筛筒最大长度为3000mm。
本发明的有益效果为:
其一,该分离机在出水口处设置抽水泵来增加筛筒内的压力,固液分离的效率比普通分离机高出几倍甚至十几倍。筛筒加长,使得分离出来的废水有更多的排出空间,进一步提高分离效率。
其二,增大溢流管的高度,以保持住筛筒内的压力,进一步保证了分离效率。
其三,现有产品中由于筛筒较短,清洗盖最多设置两个,不方便人工清洗。本分离机的外壳为细长件,设置四组清洗盖,方便使用工具清洗筛筒,不必拆机。
其四,在外壳上设置排气孔,能保证筛网内排净空气、灌满物料,抽水泵能更高效的吸水。
附图说明
图1为本发明的正视结构示意图;
图2为本发明的外壳剖切结构示意图;
图中:1为机架、2为外壳、3为电机、4为绞龙、5为进料管、6为溢流管、7为固体排料口、8为配重机构、9为清洗盖、10为出水口、11为抽水泵、12为排气孔、13为配电箱、14为筛筒。
具体实施方式
下面结合附图对本发明进一步解释说明。
一种螺旋挤压式固液分离机,包括机架1、外壳2、筛筒14和绞龙4,所述筛筒14设置在外壳2内,所述外壳2的左端为固体出料口、右端设置有驱动绞龙4的电机3,所述外壳2下部的出水口10处连接有抽水泵11。抽水泵11增大了外壳2内的压力,能够及时抽取绞龙4挤出的废水,极大提高了固液分离效率和排水效率。结合图1,机架1上还设置有配电箱,固体排料口7处设置有配重机构8。
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