[发明专利]一种导电钢的LF炉顶渣改质方法有效
申请号: | 201810898686.9 | 申请日: | 2018-08-08 |
公开(公告)号: | CN108998733B | 公开(公告)日: | 2020-06-23 |
发明(设计)人: | 孙振宇;李叶忠;王洪涛;陶功捷;高立超;王成青;李冰 | 申请(专利权)人: | 鞍钢股份有限公司 |
主分类号: | C22C38/02 | 分类号: | C22C38/02;C22C38/04;C21C7/06;C21C7/00 |
代理公司: | 鞍山嘉讯科技专利事务所(普通合伙) 21224 | 代理人: | 张群 |
地址: | 114000 *** | 国省代码: | 辽宁;21 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 导电 lf 炉顶 渣改质 方法 | ||
本发明涉及一种导电钢的LF炉顶渣改质方法,所述导电钢采用LF炉+VD炉的炉外精炼工艺,其中LF炉精炼过程分为以下3个步骤,即步骤1:升温化渣;步骤2:停止加热,根据钢水的氧含量加入铝线段进行钢水脱氧作业,控制冶炼结束时钢水中含氧量在0.01%~0.02%;步骤3:加入白灰、萤石和顶渣改质剂调整顶渣,保证顶渣中FeO的含量在3%~5%,此时能够保证顶渣与钢水的氧含量平衡,不进行互相传递氧;本发明除了控制钢水中氧含量外,还重点控制了钢水顶渣中的氧含量及中包渣中的氧含量,保证钢水与顶渣的氧含量均在合理范围内,进而保证钢水连铸浇注时的顺行。
技术领域
本发明涉及炼钢技术领域,尤其涉及一种导电钢的LF炉顶渣改质方法。
背景技术
生产导电钢丝、导电钢片或导电钢棒等用的导电钢的化学成分类似于工业纯铁,在生产过程中,通常在炼钢工序和精炼工序采用铝粒作为脱氧剂,铝粒与钢水中的氧发生反应生成Al2O3夹杂,造成连铸浇注时发生絮流问题,成为该品种钢生产的主要难题。
通过对絮流产物进行化验分析,主要絮流物为Al2O3,产生的原因主要有两种:一是钢水在冶炼过程中,产生的Al2O3等高熔点的非金属夹杂物在钢水中来不及上浮,粘结附于水口内壁形成结瘤;二是由于钢水因二次氧化产生的Al2O3等高熔点夹杂物粘附于水口内壁形成结瘤。
发明内容
本发明提供了一种导电钢的LF炉顶渣改质方法,除了控制钢水中氧含量外,还重点控制了钢水顶渣中的氧含量及中包渣中的氧含量,保证钢水与顶渣的氧含量均在合理范围内,进而保证钢水连铸浇注时的顺行。
为了达到上述目的,本发明采用以下技术方案实现:
一种导电钢的LF炉顶渣改质方法,所述导电钢的化学成分按质量百分比为:C≤0.010%;Si≤0.010%;Mn≤0.06%;P≤0.015%;S≤0.010%;N≤0.0040%;其余为铁及不可避免的杂质;
所述导电钢采用LF炉+VD炉的炉外精炼工艺,其中LF炉精炼过程分为以下3个步骤:
步骤1:升温化渣;投入白灰3.5~4.5kg/吨钢、萤石0.8~1.2kg/吨钢,利用电极加热10分钟以上,同时调整氩气流量为150~200NL/min融化顶渣;
步骤2:停止加热,调整氩气流量为200~250NL/min,同时加入1.3~1.5kg/吨钢铝线段,搅拌3~5分钟,使用定氧仪测定钢水氧值;根据钢水的氧含量继续加入铝线段进行钢水脱氧作业,控制冶炼结束时钢水中氧含量在0.01%~0.02%;
步骤3:加入白灰、萤石和顶渣改质剂调整顶渣,萤石加入量为0.7~1.3kg/吨钢,白灰的加入量为萤石的3~4倍,顶渣改质剂按照1.3~1.7kg/吨钢加入;调整氩气流量为150~200NL/min,弱搅拌3~5分钟,进行抽样化验,保证顶渣中FeO的含量在3%~5%,此时能够保证顶渣与钢水的氧含量平衡,不进行互相传递氧;电极加热升温,到达出钢温度后LF炉冶炼过程结束,钢水转VD炉进行下一步真空冶炼。
所述顶渣改质剂为铝造渣球。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
采用本发明所述方法后,基本杜绝了方坯生产导电钢时钢中非金属夹杂含量大的问题,生产该类钢种时,钢水的可浇性明显提高,铸坯表面质量也得到很大改善,未出现降速、断浇等情况。
具体实施方式
本发明所述一种导电钢的LF炉顶渣改质方法,所述导电钢的化学成分按质量百分比为:C≤0.010%;Si≤0.010%;Mn≤0.06%;P≤0.015%;S≤0.010%;N≤0.0040%;其余为铁及不可避免的杂质;
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