[发明专利]一种磨机用静环及其制备方法在审
申请号: | 201810917240.6 | 申请日: | 2018-08-13 |
公开(公告)号: | CN110819886A | 公开(公告)日: | 2020-02-21 |
发明(设计)人: | 张轶 | 申请(专利权)人: | 湖北秦鸿新材料股份有限公司 |
主分类号: | C22C37/10 | 分类号: | C22C37/10;C22C37/08;C22C33/08;F16J15/34;B23P15/00 |
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地址: | 441299 湖*** | 国省代码: | 湖北;42 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 磨机用静环 及其 制备 方法 | ||
本发明属于耐磨材料技术领域,特别涉及一种磨机用静环及其制备方法。一种磨机用静环,包括以下重量百分比的化学成分:碳1.5~2.9%,硅1.2~2%,锌0.6~0.9%,铬0.4~1.0%,锰16~19%,钼0.05~0.2%,镍0.1~0.2%,硼0.05~0.20%,磷0.005~0.04%,硫0.005~0.04%,余量为铁。本发明配方合理,制作简单,使用寿命长,具有很高的强度、韧性、耐磨性和抗冲击力,减少了工厂更换夹板的频率,降低了劳动强度,本发明原料易得,制作方法简单,有效节约了能源。
技术领域
本发明属于耐磨材料技术领域,特别涉及一种磨机用静环及其制备方法。
背景技术
现有的立式磨机设备上设计的静环与动喷嘴环磨损特别严重,使用寿命仅能够勉强维持在6000小时至8000小时左右,且动静环为整体铸造加工,磨损后直接影响使用质量,只能采用整体更换,加重了现场检修维护工作量并提高了维护成本,动静环易磨损的情况已成为严重制约安全生产的主要因素。
经过长期现场跟踪和试验总结立式磨机运行的主要缺陷原因如下;
1、磨损严重:设备运行一段时间后,静环及上部导向锥有部分磨穿,大量粗粉混合物压在动喷嘴环上方,动喷嘴环随磨盘转动形成磨损,动喷嘴环、静环为整体铸造采用ZG50Mn2材质,不具备在长期恶劣环境下的抗磨性能,运行1年半后磨损深度接近50mm,同时对静环内圆及上部导向锥也造成磨损,使喷嘴通流面积变大,风速进一步下降,加剧夹粉,恶性循环。
2、石子煤中夹粉,石子煤中含块状煤,石子煤量大:
现场磨损后动静环之间的间隙加大,导致风速减小,从而使石子煤量加大及夹粉严重,根据磨损后尺寸计算,实际的风速仅为60m/s以下,远比设计风速70~75m/s小,因此造成喷嘴出口风柱刚性不足,不足以将大量从磨盘上甩出的粗粉混合物托起并输送至动态分离器,不能很好的分离石子与煤粉,导致排出石子煤中夹粉。
3、煤由于夹粉频繁烧结,现场卫生条件差:
因为石子煤夹粉,造成煤粉容易在上缓冲斗及石子煤集结箱内产生自燃烧结,燃烧后使门板弯曲变形;门板开关时拖带煤粉磨擦盘根密封,很快造成盘根漏风,漏风加快了煤粉自燃速度。煤粉外漏造成现场卫生差,到处有积粉,严重影响了现场环境。
综上所述,因为动静环在非常恶劣的工况下工作,采用的是非耐磨损材质制造,所以使用寿命短,磨损严重。动静环结构设计不合理,动喷嘴环采用开放式喷嘴,工作时使得落下的石子煤夹在动喷嘴环与静环间隙之间,随着动静环的相对运动,造成静环及上部导向锥的磨损,维修更换极不方便,大大增加了生产成本。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是提供一种使用寿命长,制备工艺简单的磨机用静环及其制备方法。
为解决上述技术问题,本发明采用以下技术方案:
一种磨机用静环,包括以下重量百分比的化学成分:碳1.5~2.9%,硅1.2~2%,锌0.6~0.9%,铬0.4~1.0%,锰16~19%,钼0.05~0.2%,镍0.1~0.2%,硼0.05~0.20%,磷0.005~0.04%,硫0.005~0.04%,余量为铁。
优选的方案,一种磨机用静环,包括以下重量百分比的化学成分:包括以下重量百分比的化学成分:碳2.0~2.9%,硅1.2~2%,锌0.7~0.8%,铬0.55~1.0%,锰16~19%,钼0.05~0.1%,镍0.12~0.16%,硼0.1~0.16%,磷0.005~0.04%,硫0.005~0.04%,余量为铁。
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