[发明专利]一种300t转炉低氧控制方法在审
申请号: | 201811172759.2 | 申请日: | 2018-10-09 |
公开(公告)号: | CN109136454A | 公开(公告)日: | 2019-01-04 |
发明(设计)人: | 孟德伟;丁立丰;王建斌;袁天祥;郭小龙;赵长亮;潘云龙;边吉明;李勇;关顺宽;黄财德 | 申请(专利权)人: | 首钢京唐钢铁联合有限责任公司 |
主分类号: | C21C5/35 | 分类号: | C21C5/35 |
代理公司: | 北京华沛德权律师事务所 11302 | 代理人: | 马苗苗 |
地址: | 063200*** | 国省代码: | 河北;13 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 转炉 低氧 动态过程 含氧量 钢水 吹炼 底吹 溅渣 枪位 终渣 矿石 冶金动力学条件 钢水洁净度 底吹搅拌 技术效果 转炉终点 可视化 倒渣 全炉 碳氧 优化 保证 | ||
本发明公开了一种300t转炉低氧控制方法,所述方法包括:降低吹炼过程枪位;控制动态过程矿石的加入量;延长终点降枪时间;通过对所述吹炼过程枪位、动态过程矿石加入量和终点降枪时间的控制,保证转炉得到的终渣TFe≤17%;对所述终渣进行倒渣、溅渣操作;控制所述溅渣时间,降低终点钢水含氧量。解决了现有技术中由于转炉底吹复通效果差,转炉碳氧积高,导致转炉终点氧含量高的技术问题。达到了通过控制各参数实现底吹眼全炉役可视化,增强底吹搅拌效果,优化冶金动力学条件,实现转炉低氧控制,降低钢水中的含氧量,从而提高钢水洁净度,提高终钢质量、降低生产成本的技术效果。
技术领域
本发明涉及转炉技术领域,尤其涉及一种300t转炉低氧控制方法。
背景技术
当转炉吹炼到终点时,钢水中溶解了过多氧称为溶解氧,出钢时脱氧合金化的目的是把钢水中的氧脱掉,转变为脱氧夹杂物,经过脱氧和炉外精炼操作,脱氧所生成的及杂物(Al2O3、MnO、SiO2等)大部分上浮到钢包顶渣中,但还是有部分氧残存在钢水中。因此,转炉终点氧是钢水氧来源的源头,降低转炉终点氧就是控制钢水中夹杂物产生的源头。现有技术中由于转炉底吹复通效果差等,导致转炉碳氧积高,转炉终点氧含量控制高,尤其是冶炼低碳钢、超低碳钢时,个别炉次转炉终点氧甚至>800ppm,对钢水质量、炉衬侵蚀、耐材消耗等均造成严重影响,所以,通过开展工艺技术研究来降低钢水中氧含量,实现转炉低氧控制,对提高质量、降低成本具有显著价值。
但本发明申请人在实现本申请实施例中技术方案的过程中,发现上述现有技术至少存在如下技术问题:
现有技术中由于转炉底吹复通效果差,转炉碳氧积高,导致转炉终点氧含量高的技术问题。
发明内容
本发明提供了一种300t转炉低氧控制方法,用以解决现有技术中由于转炉底吹复通效果差,转炉碳氧积高,导致转炉终点氧含量高的技术问题。
本发明提供了一种300t转炉低氧控制方法,所述方法包括:
降低吹炼过程枪位;控制动态过程矿石的加入量;延长终点降枪时间;通过对所述吹炼过程枪位、动态过程矿石加入量和终点降枪时间的控制,保证转炉得到的终渣TFe≤17%;对所述终渣进行倒渣、溅渣操作;控制所述溅渣时间,降低终点钢水含氧量。
优选的,所述对所述终渣进行倒渣、溅渣操作,包括:获取连续两炉碳氧积量;根据所述碳氧积量,对所述终渣进行倒渣、溅渣操作。
优选的,所述根据所述碳氧积量,对所述终渣进行倒渣、溅渣操作,包括:当连续两炉碳氧积≥20,则第三炉不溅渣、不留渣;当连续两炉碳氧积≤15,则第三炉增加留渣量、溅渣时间3-5min。
优选的,所述对所述终渣进行倒渣、溅渣操作,还包括:当先倒渣再溅渣时,炉次留渣角度为115-130°;当先溅渣再倒渣时,炉次留渣角度为145°。
优选的,所述降低吹炼过程枪位为前期枪位控制在2.1-2.5m,终点枪位控制在1.7m。
优选的,所述终点降枪时间为2-3min。
优选的,所述动态过程矿石加入量≤800kg。
优选的,所述控制所述溅渣时间,降低终点钢水含氧量,包括:所述溅渣时间控制在1.5-3min。
本发明实施例中的上述一个或多个技术方案,至少具有如下一种或多种技术效果:
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