[发明专利]一种铝合金变速箱中阀板的加工工艺在审
申请号: | 201911306431.X | 申请日: | 2019-12-18 |
公开(公告)号: | CN111015106A | 公开(公告)日: | 2020-04-17 |
发明(设计)人: | 张英囡;王俊有 | 申请(专利权)人: | 天津雄邦压铸有限公司 |
主分类号: | B23P15/00 | 分类号: | B23P15/00;B23P15/14 |
代理公司: | 南通锦惠知识产权代理事务所(普通合伙) 32384 | 代理人: | 钱靓 |
地址: | 300450 天津市滨*** | 国省代码: | 天津;12 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 铝合金 变速箱 中阀板 加工 工艺 | ||
本发明公开了一种铝合金变速箱中阀板的加工工艺,先粗加工A1‑A4孔,在A1‑A4孔上面钻孔径为12mm的孔;精铰A1‑A4孔上面的孔径为12mm的孔;在A1‑A4孔下面钻孔径为12mm的孔;用铣刀铣B1槽;钻C1‑C3孔;钻D1‑D18的螺纹底孔;攻D1‑D18螺纹底孔的螺纹;精校E1‑E9孔;加工F1‑F4孔;半精加工,精加工G基准面;采用G82数控钻孔循环加工H1孔和H2孔,在孔底进行锪面加工时暂停0.1秒;去除G基准面毛刺。本发明先加工其它孔,再加工大面,最后加工H1孔和H2孔,并且增加步骤,即孔底锪面暂停0.1秒。采用本发明的工艺加工之后,其中H1孔的深度和H2孔的深度基本一致,并且在公差范围内稳定,生产效率高。
技术领域
本发明涉及一种铝合金变速箱中阀板,尤其是一种铝合金变速箱中阀板的加工工艺。
背景技术
阀板中有两个孔(H1孔和H2孔)到大面的距离公差是4.3±0.025,其中H1孔绝大部分深度比H2孔深,且距离不稳定,生产过程中会有超差现象发生,影响连续生产,尺寸报废高,这个孔深度是用锪刀锪面成型的。
原有的阀板加工工艺,先加工这两个孔,再加工其它孔,最后加工大面,保证大面0.025的平面度。这两个孔是在同一工序中用同一把刀具相同的参数,转速S8500r/min,进给F0.3mm/r,采用G81钻孔循环加工完成的,其中两个孔的下刀深度也是一样的,但是因为加工工艺的原因导致两个孔变形。
发明内容
在下文中给出关于本发明的简要概述,以便提供关于本发明的某些方面的基本理解。应当理解,这个概述并不是关于本发明的穷举性概述。它并不是意图确定本发明的关键或重要部分,也不是意图限定本发明的范围。其目的仅仅是以简化的形式给出某些概念,以此作为稍后论述的更详细描述的前序。
本发明的目的在于提供一种铝合金变速箱中阀板的加工工艺,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种铝合金变速箱中阀板的加工工艺,先粗加工A1-A4孔,在A1-A4孔上面钻孔径为12mm的孔;精铰A1-A4孔上面的孔径为12mm的孔;在A1-A4孔下面钻孔径为12mm的孔;用铣刀铣B1槽;钻C1-C3孔;钻D1-D18的螺纹底孔;攻D1-D18螺纹底孔的螺纹;精校E1-E9孔;加工F1-F4孔;半精加工,精加工G基准面;采用G82数控钻孔循环加工H1孔和H2孔,在孔底进行锪面加工时暂停0.1秒;去除G基准面毛刺。
本发明的有益效果为:本发明改变了原有的加工工艺顺序,即先加工其它孔,再加工大面,最后加工H1孔和H2孔,加工孔的参数为:转速S8500r/min,进给F0.3mm/r,并且增加步骤,即孔底锪面暂停0.1秒。采用本发明的工艺加工之后,其中H1孔的深度和H2孔的深度基本一致,并且在公差范围内稳定,生产效率高。
附图说明:
图1为步骤A-C的结构示意图;
图2为步骤D的结构示意图;
图3为步骤E的结构示意图;
图4为步骤F-G的结构示意图;
图5为步骤H的结构示意图;
图6为步骤I的结构示意图;
图7为步骤I的结构示意图;
图8为步骤K的结构示意图。
具体实施方式:
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