[实用新型]一种解决砂芯型腔憋气的排气塞有效
申请号: | 201920234917.6 | 申请日: | 2019-02-25 |
公开(公告)号: | CN209550530U | 公开(公告)日: | 2019-10-29 |
发明(设计)人: | 李红晓;刘松奇;彭德楼;齐晓波;王龙;张旭;王晨;冯丽 | 申请(专利权)人: | 南阳飞龙汽车零部件有限公司 |
主分类号: | B22C9/10 | 分类号: | B22C9/10 |
代理公司: | 郑州知己知识产权代理有限公司 41132 | 代理人: | 程文霞 |
地址: | 474350 河*** | 国省代码: | 河南;41 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 排气塞 排气杆 顶角 砂芯型腔 排气头 憋气 本实用新型 排气效果 锥形中空 制作 | ||
本实用新型公开了一种解决砂芯型腔憋气的排气塞,所述排气塞为锥形中空结构,包括排气塞座,所述排气塞座上设置排气杆,所述排气杆上设置排气头,所述排气塞座的顶角为6°,所述排气杆的顶角为2°,所述排气头的顶角为1°。该排气塞排气效果好,制作成本低。
技术领域
本实用新型涉及钢水浇注技术领域,尤其是涉及一种解决砂芯型腔憋气的排气塞。
背景技术
耐热钢产品在浇注过程中型腔气压过高,需要及时将型腔内气体排出,才能使铁水迅速充满型腔,因此在实际生产过程需要使用排气塞进行排气。
原有排气塞采用封闭结构,结构如图1和图2所示,安装在型砂的砂芯上,整体型腔在浇筑过程中处于密闭状态,不与大气相连通,排气过程只能通过砂芯自身的透气性来完成,部分气体不能快速排出型腔,阻碍铁水流动速度及方向,使充型过程不流畅,增加冷隔风险。另外由于该排气塞的排气原理是利用30/50目覆膜砂在制芯粘接过程中由于砂粒直径大,粘接过程中会产生自有间隙,利用砂芯由于组织结构不致密产生的间隙进行排气;由于该排气特性,不能通过高温高压进行制芯,只能通过传统的手工制芯来进行,工人劳动量巨大,质量得不到保证,砂芯制芯效率非常低,且30/50覆膜砂采购困难。
实用新型内容
有鉴于此,本实用新型的目的是针对现有技术的不足,提供一种解决砂芯型腔憋气的排气塞,该排气塞排气效果好,制作成本低。
为达到上述目的,本实用新型采用以下技术方案:
一种解决砂芯型腔憋气的排气塞,所述排气塞为锥形中空结构,包括排气塞座,所述排气塞座上设置排气杆,所述排气杆上设置排气头,所述排气塞座的顶角为6°,所述排气杆的顶角为2°,所述排气头的顶角为1°。
进一步的,所述排气塞座、排气杆和排气头总高度为170mm。
进一步的,所述排气塞座的高度为20mm,所述排气杆的高度为65mm。
进一步的,所述排气塞座、排气杆和排气头为一体成型结构。
本实用新型的有益效果是:
1、本实用新型公开一种解决砂芯型腔憋气的排气塞,对原来的排气塞进行改进,改进后的排气塞使用贯通结构,利用设备制芯,整体型腔在浇筑过程中通过排气塞实现与大气相通,更有利于铁水的快速流动、充型。
2、原有排气塞的排气原理是利用大颗粒粗砂在制芯粘接过程中,由于砂粒直径大,粘接过程中会产生自有间隙,利用砂芯由于组织结构不致密产生的间隙进行排气。由于排气特性,不能通过高温高压进行制芯,只能通过传统的手工制芯来进行,生产效率低,劳动强度大。而改进后的排气塞的排气原理是利用贯通结构进行排气,不需要考虑砂芯的致密性能,即使通过设备制芯,砂芯致密性很强,依然不影响排气效果。因此能够大大提高生产效率,减轻工人劳动强度,降低生产成本。
附图说明
图1为本实用新型改造前的剖面结构示意图;
图2为本实用新型改造前的俯视结构示意图;
图3为本实用新型改造后的剖面结构示意图;
图4为本实用新型改造后的俯视结构示意图。
图中:1-排气塞座,2-排气杆,3-排气头。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步描述。
实施例1
如图1和图2所示,改造前的排气塞为封闭结构,安装在砂芯上,高度和宽度均为36mm,依靠30/50目覆膜砂的透气性进行排气,排气性差,且考虑到需要利用覆膜砂的粘接间隙进行排气,需要进行手工制芯,难度大,成本高。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于南阳飞龙汽车零部件有限公司,未经南阳飞龙汽车零部件有限公司许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/201920234917.6/2.html,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 上一篇:具有排气结构的铸造模具
- 下一篇:一种消失模烘干装置