[实用新型]一种高线切头碎断剪切导向装置有效
申请号: | 201920695034.5 | 申请日: | 2019-05-14 |
公开(公告)号: | CN209886392U | 公开(公告)日: | 2020-01-03 |
发明(设计)人: | 刘永军 | 申请(专利权)人: | 河北天柱钢铁集团有限公司 |
主分类号: | B21B15/00 | 分类号: | B21B15/00 |
代理公司: | 13106 唐山顺诚专利事务所(普通合伙) | 代理人: | 于文顺;杨全保 |
地址: | 063030 *** | 国省代码: | 河北;13 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 剪轴 底板 本实用新型 转动连接 块侧 切头 高速线材生产 设备技术领域 电机减速机 导向装置 驱动连接 驱动气缸 冶金行业 剪切 导向管 方形管 活塞杆 上剪刃 下剪刃 堆钢 高线 进口 出口 | ||
本实用新型涉及一种高线切头碎断剪切导向装置,属于冶金行业高速线材生产设备技术领域。技术方案是:导向管(1)是由一块底板(11)、两块侧板(12)和一块顶板(13)构成的方形管,底板(11)的一端转动连接在两块侧板(12)上,驱动气缸(5)的活塞杆与底板(11)驱动连接;箱体(21)的一侧设有碎断剪进口(26),箱体(21)的另一侧设有碎断剪出口(27),箱体(21)内设有上剪轴(22)和下剪轴(24),上剪轴(22)和下剪轴(24)上分别设有上剪刃(23)和下剪刃(25),上剪轴(22)和下剪轴(24)与电机减速机转动连接。本实用新型的有益效果是:解决了因切头过长导致的堆钢事故。
技术领域
本实用新型涉及一种高线切头碎断剪切导向装置,属于冶金行业高速线材生产设备技术领域。
背景技术
在高速线材生产过程中,轧件在进入精轧机之前均设有切头的飞剪,由于飞剪的切头长度较长,一般在1.5—2m之间,导致切头不容易掉入回收坑内,卡在轧线上,严重的可能引起堆钢,影响正常生产,同时过长的废钢对于转炉回收利用极不方便。
实用新型内容
本实用新型的目的是提供一种高线切头碎断剪切导向装置,将切头碎断后落入废料坑内,避免发生堆钢事故,解决背景技术中存在的问题。
本实用新型的技术方案是:
一种高线切头碎断剪切导向装置,包含导向管、碎断剪、废料坑、销轴和驱动气缸;
所述导向管是由一块底板、两块侧板和一块顶板构成的方形管,方形管的一端为导向管的进口,方形管的另一端为导向管的出口,顶板和两块侧板成一体结构,底板的一端通过销轴转动连接在两块侧板上,驱动气缸的活塞杆与底板驱动连接;
所述碎断剪包含箱体、上剪轴、上剪刃、下剪轴、下剪刃、碎断剪进口和碎断剪出口,箱体的一侧设有碎断剪进口,箱体的另一侧设有碎断剪出口,箱体内设有上下布置的上剪轴和下剪轴,上剪轴和下剪轴上分别设有上剪刃和下剪刃,上剪轴和下剪轴与电机减速机转动连接;
所述碎断剪进口正对导向管的出口,碎断剪进口和碎断剪出口的下方均设有废料坑。
所述销轴的两端分别转动连接在导向管的两块侧板上,底板的一端固定在销轴上。
所述碎断剪为本领域公知碎断剪切设备。
采用本实用新型,使用时,将该装置安装在精轧轧机入口,正常生产时,将飞剪切头通过导向管导入碎断剪中,并通过碎断剪将1.5-2m的切头断成300-400mm的废钢,废钢通过碎断剪出口掉入废料坑中。
本实用新型的有益效果是:解决了因切头过长导致的堆钢事故,提高了废钢的回收利用率和生产效率。具有加工简单、维护和操作简便等特点。
附图说明
图1为本实用新型结构示意图;
图中:导向管1、碎断剪2、废料坑3、销轴4、驱动气缸5、底板11、侧板12、顶板13、箱体21、上剪轴22、上剪刃23、下剪轴24、下剪刃25、碎断剪进口26、碎断剪出口27。
具体实施方式
以下结合附图,通过实例对本实用新型作进一步说明。
参照附图1,一种高线切头碎断剪切导向装置,包含导向管1、碎断剪2、废料坑3、销轴4和驱动气缸5;
所述导向管1是由一块底板11、两块侧板12和一块顶板13构成的方形管,方形管的一端为导向管1的进口,方形管的另一端为导向管1的出口,顶板13和两块侧板12成一体结构,底板11的一端通过销轴4转动连接在两块侧板12上,驱动气缸5的活塞杆与底板11驱动连接;
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