[发明专利]一种降低转炉炉底高度的方法有效
申请号: | 202010084584.0 | 申请日: | 2020-02-10 |
公开(公告)号: | CN111154939B | 公开(公告)日: | 2022-03-11 |
发明(设计)人: | 刘忠建;宁伟;高志滨;卢波;赵立峰;公斌;张丽 | 申请(专利权)人: | 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司 |
主分类号: | C21C5/30 | 分类号: | C21C5/30 |
代理公司: | 济南竹森知识产权代理事务所(普通合伙) 37270 | 代理人: | 吕利敏 |
地址: | 271100*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 降低 转炉 高度 方法 | ||
本发明提供一种降低转炉炉底高度的方法,包括如下步骤:(1)将转炉钢水终点碳控制在0.06%以下,终点炉渣TFe控制在15%以上;(2)出钢完毕后,倒出部分炉渣;(3)将氧枪枪位降至氧枪枪头距炉底2100~2300mm之间恒定不变后开氧,氧压控制在0.90~0.96MPa之间,开氧时间控制在50~60s;(4)关氧,提枪;确认氧枪无漏水后将炉渣从炉口倒出。本方法操作简便,对炉底处理效率高,且效果明显;对转炉炉衬熔池、炉帽等部位损害小;炉底上涨后使用本方法能够及时将炉底降至正常范围内,不仅使转炉过程冶炼得以稳定顺行;且为转炉底吹效果提供了保障。
技术领域
本发明涉及钢铁冶金行业中转炉炼钢技术领域,具体涉及一种降低转炉炉底高度的方法。
背景技术
在炼钢生产的实际情况中发现,转炉炼钢生产中大多数钢厂都普遍存在着转炉炉底上涨的问题,各个钢厂采用各种办法控制炉底上涨,但无法避免。在转炉炉底上涨后,若无法得到及时控制和消除,不仅影响整个冶炼过程,还可能引发各种不安全事故。
炉底上涨后主要会引起的问题:(1)炉容比变小,过程喷溅严重,不利于钢铁料消耗;(2)易引发粘枪、粘烟道等不安全因素;(3)使底吹效果变差,不利于终点控制等。为此,炉底上涨后需要及时处理,但在处理过程中因处理不当易引起转炉熔池损害。
中国专利文献201210491140.4公开一种降低转炉炉底厚度的方法根据转炉炉底的渣层厚度,在转炉出钢过程中预留能够将所述渣层完全反应掉的钢水;向转炉中滑动吹氧进行吹炼;对转炉中的熔池进行冷却降温,最后倒掉炉渣。该方法采用炉内预留钢水处理,存在以下缺陷:一是钢水预留量难以把握;二是在处理过程中氧枪枪头易造成粘钢现象,粘钢后使氧枪枪头漏水的安全风险加大;三是处理不当易侵蚀熔池。
中国专利文献CN201210087437.4公开的一种转炉留渣化炉底的方法,控制转炉终点碳含量在0.03%以下进行化炉底,但是将终点碳控制在这个范围内一是对钢水质量会造成一定的影响,二是会对熔池以下部位造成一定的侵蚀。
发明内容
针对现有技术存在的处理效率低,处理过程中易损害转炉熔池,本发明提供了一种降低转炉炉底高度的方法,处理时间短,效率高,且对转炉熔池损害小。
为了实现上述目的,本发明采用以下技术方案:
一种降低转炉炉底高度的方法,包括步骤如下:
(1)将转炉钢水终点碳控制在0.06%以下,终点炉渣TFe控制在15%以上;
(2)出钢完毕后,倒出部分炉渣;
(3)将氧枪枪位降至氧枪枪头距炉底2100~2300mm之间恒定不变后开氧,氧压控制在0.90~0.96MPa之间,开氧时间控制在50~60s;
(4)关氧,提枪;确认氧枪无漏水后将炉渣从炉口倒出。
优选的,步骤(2)中倒出炉渣的量根据炉内留渣量确定,所述炉内留渣量为35-40kg/t。进一步优选为36.83kg/t。
优选的,步骤(3)中所述氧压控制在0.92~0.95MPa之间;进一步优选为氧枪枪头距炉底2120mm,氧压控制在0.94Mpa,开氧时间控制在52s。
优选的,步骤(1)中转炉钢水终点碳控制在0.049~0.059%。
优选的,步骤(1)中终点炉渣TFe控制在15.16~18.22。
进一步优选的,步骤(1)中转炉钢水终点碳为0.056%;终点炉渣TFe为15.63%。
本发明提供的一个或多个实施例,至少具有以下技术效果:
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