[发明专利]一种高效脱除超高硫钢水硫元素的冶炼方法在审
申请号: | 202010239677.6 | 申请日: | 2020-03-30 |
公开(公告)号: | CN113462853A | 公开(公告)日: | 2021-10-01 |
发明(设计)人: | 杨彦飞;孙玉军 | 申请(专利权)人: | 上海梅山钢铁股份有限公司 |
主分类号: | C21C7/064 | 分类号: | C21C7/064;C21C5/34 |
代理公司: | 南京众联专利代理有限公司 32206 | 代理人: | 杜静静 |
地址: | 210039 江*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 高效 脱除 超高 钢水 元素 冶炼 方法 | ||
1.一种高效脱除超高硫钢水硫元素的冶炼方法,其特征在于,所述方法包括以下步骤:
步骤1:转炉出钢过程中,控制合理出钢温度,快速脱除钢水和钢渣中氧,调节底吹氩气,对钢水进行初步脱硫处理;
步骤2:在吹氩站处理工位,调整钢水成分,进行钢水二次脱硫;
步骤3:LF炉处理工位,调整钢水和钢包顶渣成分进行钢水三次脱硫处理。
2.根据权利要求1所述的高效脱除超高硫钢水硫元素的冶炼方法,其特征在于,所述步骤1具体如下:
1.1转炉吹炼结束后立即出钢,转炉吹炼终点钢水温度≥1670℃,控制钢水进入钢包吹氩站时T≥1625℃;
1.2转炉出钢过程全程钢包底吹氩气,当出钢至钢水总量的25%~35%时,向钢包内加入3-4kg/t铝合金、6-8kg/t石灰和改性剂1kg/t,控制钢水进入钢包吹氩站时Alt≥0.03%,确保钢水脱硫的条件大渣量、钢渣还原性;
1.3当出钢至钢水总量的50%~60%时,调节氩气强搅拌,氩气流量为400~500L/min,确保钢水脱硫的动力学条件强搅拌,进行出钢渣洗脱硫。
3.根据权利要求1所述的高效脱除超高硫钢水硫元素的冶炼方法,其特征在于,所述步骤2具体如下:
2.1钢水在吹氩站继续进行4-6分钟的强搅拌硫作业,氩气流量为400~500L/min,进一步脱硫反应。
2.2从脱硫反应公式([S2-]+(CaO)=(CaS)+(O2-)),可见脱硫过程会产生大量氧,根据钢水成分分析喂入0.35-0.5kg/t铝丝微调,控制钢水在钢包吹氩站时Alt≥0.035%。
2.3根据生产节奏和温度再次进行6-8分钟强搅拌作业二次脱硫,确保出吹氩站处理时间控制在16分钟以内,出站温度≥1575℃。钢水出站时进行成分分析。
4.根据权利要求1所述的高效脱除超高硫钢水硫元素的冶炼方法,其特征在于,所述步骤3具体如下:
3.1钢水调至精炼炉后,根据氩站成分向钢水中加入石灰2-4kg/t、铝渣1.5-2kg/t,喂入0.2-0.35kg/t铝丝微调,控制钢水在钢包吹氩站时Alt≥0.035%;
3.2进行5-8min温度调控,温度调控目标为最终出站温度+出站前的温降+脱硫温降;
3.3进行强搅拌三次脱硫作业,钢包底吹氩气,氩气流量为400~500L/min,成分分析合格为止;若不合格重复步骤3.1、3.2、3.3;
3.4钢包精炼炉进行钢水合金化和钢水温度调控后,温度调控目标为最终出站温度+出站前的温降(T目标=T出站+T温降);
3.5出站前钢水弱搅拌5min,氩气流量为30~50L/min,确保因脱硫产生的内生夹杂物(Al2O3)有效上浮,保证钢水的纯净度。
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