[发明专利]一种改善双零铝箔退火热鼓的方法有效
申请号: | 202010507013.3 | 申请日: | 2020-06-05 |
公开(公告)号: | CN111549304B | 公开(公告)日: | 2021-08-24 |
发明(设计)人: | 刘旭;易亦为;丁翔 | 申请(专利权)人: | 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 |
主分类号: | C22F1/04 | 分类号: | C22F1/04 |
代理公司: | 南京纵横知识产权代理有限公司 32224 | 代理人: | 刘妍妍 |
地址: | 212141*** | 国省代码: | 江苏;32 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 改善 铝箔 火热 方法 | ||
本发明属于铝材加工领域,具体涉及一种改善双零铝箔退火热鼓的方法,铝箔卷在分切过程中,将分切机上下卷取的压平压力、支撑压力和张力调低,在铝箔卷上继续缠绕加长铝箔,使加长铝箔缠绕时产生皱褶。本方法投入低、效果显著,通过特殊参数使分切卷外圈皱褶、密度大幅度降低,相当于在铝箔卷外圈形成热量隔离层,能在明显降低退火热鼓的产生。
技术领域
本发明属于铝材加工领域,具体涉及一种改善双零铝箔退火热鼓的方法。
背景技术
随着中国工业基础和技术的进步,目前中国已经成为铝加工的大国、强国,铝箔也广泛应用在食品包装、电力、隔热、通信、电池等行业。
铝箔的基本加工流程为粗中轧、合卷、精轧、分切、退火、包装工序,铝箔特别是双零铝箔在退火工序过程容易在铝箔的箔面出现1条或者多条的杠印,行业称此现象为退火热鼓。出现退火热鼓的铝箔下游客户是无法使用的,所以当出现退火热鼓后需要在包装时进行扒除,所以退火热鼓不但严重影响铝箔生产的效率、成品率,还经常因为扒除退火热鼓后导致铝箔卷长度不足从而影响交货。
铝箔加工过程的退火热鼓问题影响各铝箔生产厂家的平均成品率(成材率)普遍在1%左右,热鼓对厚度0.006mm、长度超过30000m、宽度超过1200mm的产品成材率影响在5%甚至以上。各厂家为改善铝箔热鼓问题投入比较大,很多措施在实施后对效率影响大。当铝箔卷的厚度越薄、米数越长、宽度越宽,退火热鼓的问题越严重,对铝箔企业的生产影响也越大。
发明内容
为了克服现有技术中的缺陷,本发明提供了一种改善双零铝箔退火热鼓的方法,本方法投入低、效果显著,通过特殊参数使分切卷外圈皱褶、密度大幅度降低,相当于在铝箔卷外圈形成热量隔离层,能在明显降低退火热鼓的产生。
为了达到上述目的,本发明所采用的技术方案是:
一种改善双零铝箔退火热鼓的方法,铝箔卷在分切过程中,将分切机上下卷取的压平压力、支撑压力和张力调低,在铝箔卷上继续缠绕加长铝箔,使加长铝箔缠绕时产生皱褶,然后进行退火。
进一步的,所述加长铝箔的长度为200~400米。
进一步的,退火后包装时将加长铝箔扒除。
进一步的,分切机上下卷取的压平压力调整至原压平压力的10%~30%。
进一步的,分切机上下卷取的支撑压力调整至原支撑压力的5%~20%。
进一步的,分切机上下卷取的张力调整至原张力的10%~30%。
进一步的,分切机上卷取的压平压力由1800N/MM2调整至200N/MM2;下卷取的压平压力由1800N/MM2调整至300N/MM2。
进一步的,分切机上卷取的支撑压力由2600N/MM2调整至300N/MM2;下卷取的支撑压力由2600N/MM2调整至200N/MM2。
进一步的,分切机上卷取的张力由32N/M调整至5N/M;下卷取的张力由32N/M调整至5N/M。
进一步的,当铝箔长度达到12000~62000米后进行分切机参数的调整。
有益效果:
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于江苏鼎胜新能源材料股份有限公司,未经江苏鼎胜新能源材料股份有限公司许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/202010507013.3/2.html,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 上一篇:一种带有可调节转接框固定件的窗户
- 下一篇:装卸臂用快速接头