[发明专利]一种连退机组宽料控制跑偏的方法在审
申请号: | 202010649160.4 | 申请日: | 2020-07-08 |
公开(公告)号: | CN111850280A | 公开(公告)日: | 2020-10-30 |
发明(设计)人: | 王利国;解志彪;洪天生;刘祥龙;曲嘉宝;阮国庆;程欣 | 申请(专利权)人: | 鞍钢股份有限公司 |
主分类号: | C21D9/52 | 分类号: | C21D9/52;C21D1/26 |
代理公司: | 鞍山嘉讯科技专利事务所(普通合伙) 21224 | 代理人: | 白楠 |
地址: | 114000 *** | 国省代码: | 辽宁;21 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 机组 控制 方法 | ||
本发明属于轧钢热处理技术领域,尤其涉及一种连退机组宽料控制跑偏的方法。1)控制轧机来料板形;2)控制热轧带钢凸度数值与楔形数值;对凸度数值40μm或凸度数值80μm、楔形数值50μm钢卷进行封闭卸料或返修切除;3)对钢卷头尾区域板形严重缺陷部分进行切除,对通卷板形不良钢卷进行封闭;4)控制带钢炉区跑偏;炉区温度降低至700℃以下时,控制跑偏位置带钢速度,使其以V≤30m/min的速度爬行至炉外,带钢跑偏量≤50mm后炉区方可升速。本发明降低了带钢跑偏风险、杜绝了炉内断带事故的发生。
技术领域
本发明属于轧钢热处理技术领域,尤其涉及一种连退机组宽料控制跑偏的方法。
背景技术
连续退火机组设计最大工艺速度可达450mpm,因此连续退火机组在生产过程中的稳定、高速运行就成为保证连退机组高产、稳产的前提条件。
带钢1600mm及以上宽度的宽板生产期间在带钢表面一直存在擦伤缺陷,无法消除,物料带钢入口活套、炉内跑偏严重,频繁刮伤机组框架及炉墙,多次造成停机及炉内断带事故,影响产品表面质量,造成降级品。
发明内容
本发明提供了一种连退机组宽料控制跑偏的方法。采用此方法能够降低带钢跑偏风险、杜绝炉内断带事故发生。
为了达到上述目的,本发明采用以下技术方案实现:
1)控制轧机来料板形;
2)控制热轧带钢凸度数值与楔形数值;对凸度数值40μm或凸度数值80μm、楔形数值50μm钢卷进行封闭卸料或返修切除;
3)对钢卷头尾区域板形严重缺陷部分进行切除,对通卷板形不良钢卷进行封闭;
4)控制带钢炉区跑偏;炉区温度降低至700℃以下时,控制跑偏位置带钢速度,使其以V≤30m/min的速度爬行至炉外,带钢跑偏量≤50mm后炉区方可升速。
与现有方法相比,本发明的有益效果是:
本发明降低了带钢跑偏风险、杜绝了炉内断带事故的发生。
附图说明
图1是本发明带钢跑偏影响因素的因果图。
具体实施方式
下面对本发明的具体实施方式作进一步说明,但不用来限制本发明的范围。
实施例:
带钢跑偏影响因素如图1所示,针对“连退带钢跑偏”从人(操作)、机(炉辊表面粗糙度测量与磨损)、料(轧机来料板形及“热轧原料凸度、楔形超标”)、法(《跑偏控制预案》)、环、测(CPC检测精度)方面进行原因分析、对比现有措施,找出现阶段影响2130连退机组“带钢跑偏”的真实原因,并采取对应措施给予解决。
板形不良影响:H99030120,DC04,1.6mm×1500mm,连退机组2019-09-14 18:51:28生产,带钢在入口活套向OS侧跑偏215mm刮“活套框架”,班组停机将跑偏刮损部分切除处理。据当时视频记录显示“H9903012钢卷带尾区域浪形严重”,因此分析本次跑偏停炉原因为“带钢板形不良造成的入口活套带钢跑偏”。热轧原料凸度、楔形超标影响如表1所示。
表1热轧原料凸度、楔形超标影响参数
以上两卷料连退生产时“炉区速度60m/min、炉内张力已做调整”但生产时“钢卷带尾200m在CPC8及CPC9处向OS侧跑偏117mm(跑偏位置与楔形不合位置对应)”,带钢边部已刮碰炉墙,生产风险很大。
一种连退机组宽料控制跑偏的方法,具体包括如下步骤:
1、控制“轧机来料板形”,严格按照“目标板形微边浪控制”,杜绝“单侧浪形缺陷”;
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