[发明专利]一种ER70S-6焊丝钢留氧控氮工艺在审
申请号: | 202011116406.8 | 申请日: | 2020-10-19 |
公开(公告)号: | CN112251560A | 公开(公告)日: | 2021-01-22 |
发明(设计)人: | 任宏伟;刘真海;俞潮 | 申请(专利权)人: | 本钢板材股份有限公司 |
主分类号: | C21C5/28 | 分类号: | C21C5/28;C22C33/04;C21C7/076;C22C38/02;C22C38/04 |
代理公司: | 沈阳优普达知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 21234 | 代理人: | 郑瑶 |
地址: | 117000 辽*** | 国省代码: | 辽宁;21 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 er70s 焊丝 钢留氧控氮 工艺 | ||
本发明涉及冶金技术领域,特别涉及一种ER70S‑6焊丝钢留氧控氮工艺,转炉出钢过程不进行调硅,不加硅铁类合金。本发明的工艺硅脱氧能力较强,转炉出钢过程中不加硅铁,脱氧程度减弱,钢水氧含量基本可控制在100ppm左右,因钢水中有较高的自由氧,可有效低防止钢水增氮。有效抑制出钢过程吸氮,稳定控制钢水气体氮含量,使气保焊丝ER70S‑6钢中气体氮含量≤70ppm比例达到95%以上。
技术领域
本发明涉及冶金技术领域,特别涉及一种ER70S-6焊丝钢留氧控氮工艺。
背景技术
目前国内生产焊接材料的先进企业使用ER70S-6拉拔Φ≤1.2mm细丝,对盘条拉拔性能要求严格,其中产品氮含量是重点控制指标,N含量超标,将导致盘条拉拔时出现严重加工硬化,最终拉拔断裂。国内先进焊接制品公司对ER70S-6焊丝钢要求盘条成品氮含量≤0.0070%。北营炼钢厂原有实际控制水平是平均0.0065,最高0.0120%,到达≤0.0070%合格炉次只占总数的55%。
传统生产技术是转炉出钢脱氧合金化,不能有效的抑制出钢过程吸氮,钢水氮含量不稳定,超过70ppm炉次较多,产品降级量较大,降级比例达到45%以上。
发明内容
为了解决上述技术问题,本发明公开了一种ER70S-6焊丝钢留氧控氮工艺,有效抑制出钢过程吸氮,稳定控制钢水气体氮含量,使气保焊丝ER70S-6钢中气体氮含量≤70ppm比例达到95%以上。
具体技术方案如下:
一种ER70S-6焊丝钢留氧控氮工艺,
(1)转炉终点控制为:开机、换包终点C≤0.04%,连浇终点C≤0.05%;转炉倒炉温度要求≥1660℃;
(2)转炉出钢过程不进行调硅,不加硅铁类合金,保证氩站钢水氧含量>100ppm;
(3)精炼钢水到站后要求先进行硅的初次合金化,之后加白灰化渣;
(4)转炉出钢过程中加入白灰1.0-1.3kg/t,精炼LF白灰用量在原有基础上适当减少,分批加入,并且在化渣前期加0.13kg/t电石渣;
(5)化渣结束后采用低档位高电流进行升温,避免使用高档位低电流反复升温,以免通电时间长空气电离增氮。
所述ER70S-6焊丝钢的成分如下:C:0.060~0.120%,Si:0.82~1.10%,Mn:1.42~1.65%,P≤0.025%,S≤0.025,N≤0.0070。
步骤(2)所述氩站钢水氧含量的目标为150-300ppm。
与现有技术相比,本发明具有如下有益技术效果:
本发明工艺新技术因硅脱氧能力较强,转炉出钢过程中不加硅铁(低钙),脱氧程度减弱,钢水氧含量基本可控制在100ppm左右,因钢水中有较高的自由氧,可有效低防止钢水增氮。本发明能有效抑制出钢过程吸氮,稳定控制钢水气体氮含量,使气保焊丝ER70S-6钢中气体氮含量≤70ppm比例达到95%以上。
具体实施方式
下面结合具体实施例对本发明进行进一步说明,但本发明的保护范围不仅限于实施例。
一种ER70S-6焊丝钢留氧控氮工艺,
(1)转炉终点控制为:开机、换包终点C≤0.04%,连浇终点C≤0.05%;转炉倒炉温度要求≥1660℃;
(2)转炉出钢过程不进行调硅,不加硅铁类合金,保证氩站钢水氧含量>100ppm;氩站钢水氧含量的目标为150-300ppm。
(3)精炼钢水到站后要求先进行硅的初次合金化,之后加白灰化渣;
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