[发明专利]一种降低半钢炉渣全铁含量的方法有效
申请号: | 202011155178.5 | 申请日: | 2020-10-26 |
公开(公告)号: | CN112322825B | 公开(公告)日: | 2022-07-15 |
发明(设计)人: | 黄桂斌;郭玉明;张宝富;于广义;江腾飞;赵丽明;却汉玉;高攀 | 申请(专利权)人: | 北京首钢股份有限公司 |
主分类号: | C21C5/36 | 分类号: | C21C5/36;C21C5/32 |
代理公司: | 北京华沛德权律师事务所 11302 | 代理人: | 修雪静 |
地址: | 100040*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 降低 炉渣 含量 方法 | ||
本发明涉及一种降低半钢炉渣全铁含量的方法,所述方法包括,冶炼Si质量分数≥0.45%的铁水,获得冶炼钢液;向所述冶炼钢液中吹入流量≥2.8Nm3/t/min的氮气≥40s,进行压渣,后倒渣,获得半钢钢液和低全铁含量的半钢炉渣。采用本发明的方法,可使半钢炉渣中的全铁含量降低为13‑14%,降低了炉渣的重量,同时具有良好的脱磷效果。
技术领域
本发明属于炼钢技术领域,特别涉及一种降低半钢炉渣全铁含量的方法。
背景技术
在铁水冶炼过程中,由于铁水硅含量较高、磷含量较高等原因,为实现减少吹炼过程喷溅,实现高效脱磷等效果,炼钢过程中一般采用双渣操作。所谓双渣操作,是指在转炉吹炼过程中倒渣一次,同时获得半钢钢液,然后再对半钢钢液重新造渣,以实现上述减少喷溅、高效脱磷的目的。
在双渣生产过程中,为保障良好的工艺效果,倒渣时机一般控制在冶炼前期,经过化验,倒出的半钢渣中的全铁含量甚至达到30-40%,带来大量的金属损失的问题,造成炼钢成本增加,资源浪费。
发明内容
本发明提供了一种降低半钢炉渣全铁含量的方法,以克服半钢在双渣冶炼中,中间倒出的渣中全铁含量过高,金属损失大,成本高,资源浪费的技术问题。
本发明实施例提供了一种降低半钢炉渣全铁含量的方法,所述方法包括,
冶炼Si质量分数≥0.45%的铁水,获得冶炼钢液;
向所述冶炼钢液中吹入流量≥2.8Nm3/t/min的氮气≥40s,进行压渣,后倒渣,获得半钢钢液和低全铁含量的半钢炉渣。
进一步地,所述向所述冶炼钢液中吹入流量≥2.8Nm3/t/min的氮气≥40s,进行压渣,包括,向所述冶炼钢液中吹入流量为2.8-3.2Nm3/t/min的氮气40-65s,进行压渣。
进一步地,向所述冶炼钢液中吹入流量为2.8-3.2Nm3/t/min的氮气40-65s,进行压渣,包括,
向所述冶炼钢液中吹入3.0-3.2Nm3/t/min的氮气20-30s,进行第一压渣;
向所述第一压渣后的冶炼钢液中吹入2.8-3.0Nm3/t/min的氮气10-20s,进行第二压渣;
向所述第二压渣后的冶炼钢液中吹入2.8-3.0Nm3/t/min的氮气10-15s,进行第三压渣。
进一步地,所述第一压渣过程中,氧枪枪位为7.0-8.0m;所述第二压渣过程中,氧枪枪位为4.0-6.0m;所述第三压渣过程中,氧枪枪位为2.0-2.4m。
进一步地,所述铁水的温度≥1300℃。
进一步地,所述冶炼过程中,进行吹氧脱碳,所述吹氧的氧枪枪位为2.0-2.6m,所述吹氧量为总供氧量的25-35%,所述冶炼时间为4-6min。进一步地,所述冶炼过程中,加入15-30kg/t钢的石灰和5-10kg/t钢的石灰石进行造渣。
进一步地,所述冶炼过程中,加入5-20kg/t钢冷却剂进行冷却。
进一步地,所述半钢钢液的温度为1350-1450℃,所述吹氧冶炼时间为4-6min。
进一步地,所述方法还包括,对所述半钢钢液进行吹氧冶炼,获得合格钢液;所述吹氧冶炼中,氧枪枪位为1.2-2.2m,所述吹氧冶炼时间为8-10min。
本发明实施例中的一个或多个技术方案,至少具有如下技术效果或优点:
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