[发明专利]一种提高低合金高强度耐磨钢中有效硼含量的方法在审
申请号: | 202011204979.6 | 申请日: | 2020-11-02 |
公开(公告)号: | CN112593035A | 公开(公告)日: | 2021-04-02 |
发明(设计)人: | 韩健;张卫攀;刘红艳;陈子刚;杜琦铭;徐桂喜;王青云;周文涛 | 申请(专利权)人: | 邯郸钢铁集团有限责任公司;河钢股份有限公司邯郸分公司 |
主分类号: | C21C5/28 | 分类号: | C21C5/28;C21C5/34;C21C7/00;C21C7/06;C21C7/064;C21C7/10;B22D11/11;B22D11/111;B22D11/18 |
代理公司: | 石家庄冀科专利商标事务所有限公司 13108 | 代理人: | 李桂琴 |
地址: | 056015 河*** | 国省代码: | 河北;13 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 提高 合金 强度 耐磨 有效 含量 方法 | ||
1.一种提高低合金高强度耐磨钢中有效硼含量的方法,其特征在于,其包括转炉冶炼、LF精炼、RH真空处理和板坯连铸工序,具体步骤为:
(1)转炉冶炼工序:进行脱磷操作,全程底吹氩气,氩气流量为200~400m3/h,一倒后点吹氧气≤500m3,避免过吹,在钢包中加入铝块和白灰进行前期的脱氧和造渣处理,TO≤80ppm,N≤30ppm;
(2)LF精炼工序:向钢包中喂入铝线,保证钢液中酸溶铝含量为0.030~0.050%,造白渣脱硫完成后,加入钛铁,ω(Ti)/ω(N)质量分数比例控制在3~4,钢包底吹氩气保持小气量软吹,氩气流量控制在10~20m3/h,加入钛铁3min后再加入硼铁,调整好成分和温度后,进行钢包底吹氩气操作;
(3)RH真空处理工序:总处理时间≥35min,RH真空处理结束后,钢液中的N≤40ppm;
(4)板坯连铸工序:中间包开浇前采用氩气吹扫,开浇后采用双层覆盖剂,加密封圈及长水口吹氩保护浇注。
2.根据权利要求1所述的提高低合金高强度耐磨钢中有效硼含量的方法,其特征在于:所述转炉冶炼工序,出钢过程下渣量≤0.25wt%。
3.根据权利要求2所述的提高低合金高强度耐磨钢中有效硼含量的方法,其特征在于:所述LF精炼工序,铝线喂入量为200~300m,底吹氩气时间≥5min。
4.根据权利要求3所述的提高低合金高强度耐磨钢中有效硼含量的方法,其特征在于,所述RH真空处理工序,真空度≤100Pa,真空处理时间≥20min,纯脱气时间≥8min,RH真空处理后钢水氩气净吹时间≥6min。
5.根据权利要求1-4任一项所述的提高低合金高强度耐磨钢中有效硼含量的方法,其特征在于,所述板坯连铸工序,氩气流量15~25 NL/min,浸入式水口插入结晶器深度160~180mm,恒速浇铸。
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