[实用新型]线材预精轧轧机管路快速排油装置有效
申请号: | 202020309551.7 | 申请日: | 2020-03-13 |
公开(公告)号: | CN211914992U | 公开(公告)日: | 2020-11-13 |
发明(设计)人: | 陈忠年;顾慎张;张黎明 | 申请(专利权)人: | 中天钢铁集团有限公司 |
主分类号: | B21B38/00 | 分类号: | B21B38/00;F16N31/00 |
代理公司: | 常州市英诺创信专利代理事务所(普通合伙) 32258 | 代理人: | 谢新萍 |
地址: | 213000*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 线材 轧轧 管路 快速 装置 | ||
本实用新型提供一种线材预精轧轧机管路快速排油装置,作用于多台预精轧轧机联合作业,所述预精轧轧机均设置有回油管,所述线材预精轧轧机管路快速排油装置包括总管,所述回油管连接有水传感器和分水器;所述回油管还引出分管,所述分管与所述总管连通,所述总管端部连接有泵。分水器用于检测预精轧轧机是否有进水点,如果有进水点,水传感器将信号传出;高压水测试前,启动泵,回油管中的油液经过分管流入总管,最后经过泵流入油箱,泵的设置,使油液快速流入油箱,不仅解决了油液排放时间长的问题,还避免了油液浪费。
技术领域
本实用新型涉及线材加工技术领域,具体是一种线材预精轧轧机管路快速排油装置。
背景技术
线材作业所用预精轧轧机由于受到温度、压力、摩擦等影响,其冷却轧辊、导卫装置的高压水时常会进入轧机辊箱,导致轧机稀油站的润滑油乳化变质,如不及时处理,最终可能导致润滑油产生不可逆转的变质而引发精轧机设备故障,所以必须检测预精轧辊箱中的高压水是否有进水点。
高压水测试方法为:先把轧机辊箱内油液全部排空,把轧机保护罩放下,打开轧辊冷却水等10分钟,然后把轧机每一架回油管上的分水器打开,如分水器中有水流出,就可以检测出哪一架有进水点。原先轧机辊箱回油管由于支路和总管之间弯头和三通过多,高压水测试时需把回油管中的油进行排空后才能测试,造成油液浪费,并且回油分水管通径比较小排放时间比较长。
实用新型内容
本实用新型要解决的技术问题是:解决传统的轧机辊箱进行高压水测试时,需要事先将回油管中的油排空,造成油液浪费,且油液排放时间长的技术问题。
本实用新型提供一种线材预精轧轧机管路快速排油装置,作用于多台预精轧轧机联合作业,所述预精轧轧机均设置有回油管,所述线材预精轧轧机管路快速排油装置包括总管,所述回油管连接有水传感器和分水器;
所述回油管还引出分管,所述分管与所述总管连通,所述总管端部连接有泵。
分水器用于检测预精轧轧机是否有进水点,如果有进水点,水传感器将信号传出;高压水测试前,启动泵,回油管中的油液经过分管流入总管,最后经过泵流入油箱,泵的设置,使油液快速流入油箱,不仅解决了油液排放时间长的问题,还避免了油液浪费。
进一步的,所述分管上连接有球阀。球阀控制分管与总管的连通或切断;当高压水测试完成后,关闭球阀,避免回油管中的油液通过总管流入油箱,造成油液回流路径延长,影响预精轧轧机的正常工作。
附图说明
下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。
图1是本实用新型的主视图;
图中:1、回油管;2、水传感器;3、分水器;4、分管;5、总管;6、泵;7、球阀。
具体实施方式
现在结合附图对本实用新型作进一步详细的说明。这些附图均为简化的示意图,仅以示意方式说明本实用新型的基本结构,因此其仅显示与本实用新型有关的构成。
如图1所示,本实用新型是一种线材预精轧轧机管路快速排油装置,作用于多台预精轧轧机联合作业,预精轧轧机均设置有回油管1,回油管1连接有水传感器2和分水器3;线材预精轧轧机管路快速排油装置设有总管5;
回油管1引出分管4,分管4与总管5连通,总管5端部连接有螺杆泵6,分管4上连接有高压球阀7;高压球阀7控制分管4与总管5的连通或切断;当高压水测试完成后,关闭球阀7,避免回油管1中的油液通过总管5流入油箱,造成油液回流路径延长,影响预精轧轧机的正常工作;
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