[实用新型]一种电炉生产岩棉浆料生产线有效
申请号: | 202020824967.2 | 申请日: | 2020-05-18 |
公开(公告)号: | CN212199013U | 公开(公告)日: | 2020-12-22 |
发明(设计)人: | 朱旭 | 申请(专利权)人: | 朱旭 |
主分类号: | C03C13/06 | 分类号: | C03C13/06;C03B5/02;C03B5/16;F27B19/04;F27D3/14 |
代理公司: | 石家庄图歌知识产权代理事务所(普通合伙) 13136 | 代理人: | 张金荣 |
地址: | 056300 河北省*** | 国省代码: | 河北;13 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 电炉 生产 浆料 生产线 | ||
本实用新型涉及岩棉浆料生产技术领域,具体为一种电炉生产岩棉浆料生产线。包括沿生产线方向依次设置的炼铁高炉、出铁沟、调质料加料装置、高温渣运输车、料罐、电炉炉体、电炉控制器、电炉变压器、出料口、出料口加热装置控制器、出料口加热装置变压器有益效果:本实用新型在出料口加装一个出料口加热装置,在岩棉浆料输出时防止其因降温凝固而导致的出料口堵塞,保证出料顺利,实现了大规模生产。本实用新型电炉容量相对较小,故所需耐材、加热所需电力、电极消耗都很少。本实用新型加装了调质料加料装置,降低了工人的劳动强度,提高了岩棉浆的品质,降低了废品率,提高了材料的利用率。
技术领域
本实用新型涉及岩棉浆料生产技术领域,具体为一种电炉生产岩棉浆料生产线。
背景技术
现有岩棉浆料生产设备的出料口,由于高温渣降温比较快,容易凝固,故出料容易堵,所以电炉温要求在1700℃-2000℃之间才能岀料順利,造成电炉消耗的电力、耐材的消耗、电极的消耗相对较高。由于出料不利,所以不能实现大规模生产,又因为炉温高,所以产出的岩棉质量也相对较差。原有的电炉容量太大,大容量电炉存储物料过多,为使高温渣的温度保持在一定范围内,电炉需要持续加热,对电力和石墨电极的消耗很大,电炉体积也较大,所需的耐材相对较多,造成成本太高。原有生产线也没有填装生产岩棉调质料的装置。
实用新型内容
针对现有技术的不足,本实用新型提供了一种电炉生产岩棉浆料生产线,解决了由于高温渣降温较快导致的出料不顺利;电炉容量过大,对电力、耐材、电极消耗过大;没有填装调质料的装置的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种电炉生产岩棉浆料生产线,包括沿生产线方向依次设置的炼铁高炉、出铁沟、调质料加料装置、高温渣运输车、料罐、电炉炉体、电炉控制器、电炉变压器、出料口、出料口加热装置控制器、出料口加热装置变压器,所述调质料加料装置安装在出铁沟上方,所述出料口设置出料口加热装置,所述电炉变压器与电炉控制器连接,电炉控制器与电炉炉体连接,所述出料口加热装置变压器与出料口加热装置控制器连接,出料口加热装置控制器与出料口加热装置连接。
所述调质料加料装置型号为GZY-3,水平产量:20吨/小时,功率:200W,额定电压:220V,额定电流:0.4A。
所述出料口加热装置包括输料管、支架,所述输料管材质为金属钼,所述支架为圆环状,设置在输料管后端,其材质为金属铜,所述出料口加热装置控制器和支架连接。
所述输料管内径为35mm,外径为110mm,长度为200mm,所述支架内径为110mm,外径为220mm,厚度为60mm。
所述电炉变压器的容量为1250KVA,所述出料口加热装置变压器的容量为260KVA。
所述电炉炉体容积为15方。
本实用新型与现有技术相比具备以下有益效果:本实用新型在出料口加裝一个出料口加热装置,在岩棉浆料输出时防止其因降温凝固而导致的出料口堵塞,保证出料顺利,实现了大规模生产。本实用新型电炉容量相对较小,故所需耐材、加热所需电力、电极消耗都很少。本实用新型加装了调质料加料装置,降低了工人的劳动强度,提高了岩棉浆的品质,降低了废品率,提高了材料的利用率。
附图说明
图1为实施例1生产流程图
图2为调质料加料装置
图3为实施例2生产流程图
图4为出料口加热装置结构示意图
图中:1、支架;2、输料管;3、料斗;4、调质料加料装置;5、炉体耐材。
具体实施方式
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