[实用新型]减振装置有效
申请号: | 202021116350.1 | 申请日: | 2020-06-16 |
公开(公告)号: | CN212508765U | 公开(公告)日: | 2021-02-09 |
发明(设计)人: | 金立川;尹学超;吴连财;翟鹏;陈祥波;仵冰冰;李华晶 | 申请(专利权)人: | 杭州乾景科技有限公司 |
主分类号: | F04B53/00 | 分类号: | F04B53/00;E21B43/00;F16L55/02;H02G3/04 |
代理公司: | 杭州裕阳联合专利代理有限公司 33289 | 代理人: | 姚宇吉 |
地址: | 311500 浙江省杭州市*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 装置 | ||
本申请公开了减振装置,包括套筒、若干压板、若干弹簧及若干支撑块,所述压板固定在套筒上,所述支撑块设置在压板与套筒之间,所述弹簧两端分别抵住所述支撑块及套筒,其特征在于,还包括通道,所述通道位于套筒外侧,且所述通道位于支撑块之间。本实用新型具有如下有益效果:本装置中通过设置通道,此通道的存在可以增加过流面积,利于稠油的通过,提升洗井效率,同时降低下井过程中卡滞现象。
技术领域
本实用新型涉及减振设备领域,尤其涉及一种减振装置。
背景技术
采油设备由于在工作过程中会产生较大的震动,为了减振通常会在采油设备的泵上安装减振器,目前的减振器的结构如附图1中所示,包括支撑块(1)、弹簧(2)、压板(3)及套筒(4),这种减振器在使用过程中存在一个问题,即压板是完整的环形状的,且压板固定在套筒的外表面上的,所以这种减振器在下入油井套管后,压板几乎是贴紧油井套管的内壁的(压板与油井套管之间的间隙很小),导致井液过流面积小,所以不利于洗井及稠油通过,且在下井过程中容易发生卡滞现象。
实用新型内容
本实用新型针对上述问题,提出了一种减振装置。
本实用新型采取的技术方案如下:
一种减振装置,包括套筒、若干压板、若干弹簧及若干支撑块,所述压板固定在套筒上,所述支撑块设置在压板与套筒之间,所述弹簧两端分别抵住所述支撑块及套筒,还包括通道,所述通道位于套筒外侧,且所述通道位于支撑块之间。
本装置中通过设置通道,此通道的存在可以增加过流面积,利于稠油的通过,提升洗井效率,同时降低下井过程中卡滞现象。
可选的,所述压板为圆筒型的压板,所述压板套设固定在所述套筒外壁上。
可选的,所述通道包括油孔及电缆槽,所述油孔及电缆槽均开设在所述压板上,且油孔及电缆槽均位于相邻支撑块之间。
因为通道的作用主要是用作液体的通道以及供电缆穿行,所以在压板上开设电缆槽以及油孔,油孔可以作为液体通道,而电缆槽可以用作电缆通道以及液体通道。
可选的,所述压板包括两个半圆环筒,两个半圆环筒固定在一起成压板。
可选的,所述压板为圆弧状的压板,且压板固定在套筒的外壁上,所述通道为相邻两块压板之间的空隙。
这是实现通道的一种方式,直接将圆弧状的压板贴紧在套筒的外壁上,利用压板之间的空隙作为通道,结构简单,且便于安装。空隙的存在使得压板与油井套管的接触面积减小,过流面积增大,使得维修洗井更顺畅。
可选的,所述套筒上设置有切口。
设置切口的目的是为了便于在现场快速进行焊接安装。
可选的,所述套筒包括两个圆弧环,两个圆弧环固定在一起成套筒。
上述方式将原来的单独装配体变为两部件组装,无需从螺杆泵一端套进去)两大部件直接焊接在泵上,或者卡扣连接,降低对环境的要求,利于现场直接安装替换。
可选的,所述套筒的内径呈偏心结构。
呈偏心结构是为了给电缆让出足够空间,保证电缆可靠性。
可选的,所述支撑块的两端均各自抵住压板。
具体压板通过焊接的方式固定在套筒外侧壁上。
可选的,所述支撑块上设置有斜面倒角。
斜面倒角是为了削弱下井过程中因减振装置导致的机组卡滞现象。
本实用新型的有益效果是:通过设置通道,此通道的存在可以增加过流面积,利于稠油的通过,提升洗井效率,同时降低下井过程中卡滞现象。
附图说明:
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