[实用新型]一种带有毛刷的控深铣刀有效
申请号: | 202022826075.9 | 申请日: | 2020-11-30 |
公开(公告)号: | CN214292352U | 公开(公告)日: | 2021-09-28 |
发明(设计)人: | 刘生根;位珍光;邹金龙 | 申请(专利权)人: | 宜兴硅谷电子科技有限公司 |
主分类号: | B24B9/04 | 分类号: | B24B9/04 |
代理公司: | 南京利丰知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 32256 | 代理人: | 谈倩;任立 |
地址: | 214203 江苏省无*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 带有 毛刷 铣刀 | ||
本实用新型公开了一种带有毛刷的控深铣刀,涉及线路板工艺改进设备技术领域,包括深控铣锣机以及PCB板,深控铣锣机的主轴上连接有铣刀,控深铣刀包括刀柄以及朝向PCB板设置并连接在刀柄末端的毛刷,刀柄通过夹头固定连接在控深铣锣机的主轴上,本实用消息能够改善打磨人员的工作性质,将手动打磨盲槽内的铜颗粒毛刺变更为用机器设备作业,使用后埋铜块铣槽铜粒毛刺可以100%有效去除,同时极大程度上提高了打磨效率,从而提升5G通讯PCB产品的生产效率,并保障品质稳定,对于PCB制造行业具有积极的意义。
技术领域
本实用新型涉及线路板工艺改进设备领域,特别是涉及一种带有毛刷的控深铣刀。
背景技术
在5G通讯PCB产品制造行业中,埋铜块产品主要目的为了功放管散热。而为了放置功放管,一般都会在铜块上铣一个盲槽。
但是在铣刀高速旋转过程中,铣刀和铜块产生高温将铜融化,融化后掉入盲槽内产生铜颗粒毛刺,铜颗粒毛刺会导致功放管无法放入。
现有技术中,一般靠人员手动用砂纸或者毛刷打磨盲槽内的铜颗粒毛刺,存在耗时长、易漏失、打磨品质不稳定等问题。
实用新型内容
本实用新型针对上述技术问题,克服现有技术的缺点,提供一种带有毛刷的控深铣刀,包括深控铣锣机以及PCB板,深控铣锣机的主轴上连接有铣刀,控深铣刀包括刀柄以及朝向PCB板设置并连接在刀柄末端的毛刷,刀柄通过夹头固定连接在控深铣锣机的主轴上。
技术效果:能够改善打磨人员的工作性质,将手动打磨盲槽内的铜颗粒毛刺变更为用机器设备作业,使用后埋铜块铣槽铜粒毛刺可以100%有效去除,同时极大程度上提高了打磨效率,从而提升5G通讯PCB产品的生产效率,并保障品质稳定,对于PCB制造行业具有积极的意义。
本实用新型进一步限定的技术方案是:
进一步的,PCB板底部开设埋铜块槽,埋铜块槽内埋设有铜块,PCB板两端设有定位孔。
前所述的一种带有毛刷的控深铣刀,PCB板上对应控深铣刀的一侧铣有阶梯槽,毛刷延伸至阶梯槽内并与阶梯槽内表面接触。
前所述的一种带有毛刷的控深铣刀,毛刷通过高温粘接层粘接在刀柄的底部或圆周侧面上。
前所述的一种带有毛刷的控深铣刀,刀柄为圆柱形状,刀柄顶部嵌设并固定于夹头内,刀柄直径为2mm,长度为30mm。
前所述的一种带有毛刷的控深铣刀,刀柄由304不锈钢材料制成,毛刷由尼龙材料制成,毛刷长度为1~2mm。
本实用新型的有益效果是:
(1)本实用新型,将毛刷铣刀用锣机夹头固定住,锣机主轴高速旋转,带动毛刷铣刀的旋转,利用控深铣的深度控制精度,让毛刷接触铜块底部,毛刷和铜块底部产生摩擦力,达到去除埋铜块铣槽毛刺去除的目的;
(2)本实用新型,人工打磨埋铜块铣槽铜粒毛刺需要3分钟一个铜块,使用毛刷铣刀可同时打磨32个铜块铣槽,只需要10分钟,效率提升了1066%,极大程度上提高了打磨效率;
(3)本实用新型,能够改善打磨人员的工作性质,将手动打磨盲槽内的铜颗粒毛刺变更为用机器设备作业,使用后埋铜块铣槽铜粒毛刺可以100%有效去除,同时极大程度上提高了打磨效率,从而提升5G通讯PCB产品的生产效率,并保障品质稳定,对于PCB制造行业具有积极的意义。
附图说明
图1为本实用新型的内部结构示意图。
其中:1、PCB板;11、铜块槽;12、定位孔;13、阶梯槽;2、刀柄;3、毛刷;4、毛刺。
具体实施方式
本实施例提供的一种带有毛刷的控深铣刀,结构如图1所示。
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