[发明专利]一种降低钢中氮含量的方法在审
申请号: | 202111442395.7 | 申请日: | 2021-11-30 |
公开(公告)号: | CN114214481A | 公开(公告)日: | 2022-03-22 |
发明(设计)人: | 高攀;朱国森;龚坚;韩少伟;郭玉明;江腾飞;朱良;赵晓东;李海波;刘风刚;黄福祥;黄桂斌;马文俊;刘道正;朱克然;刘珍童;韩凯峰 | 申请(专利权)人: | 首钢集团有限公司 |
主分类号: | C21C7/06 | 分类号: | C21C7/06;C21C7/10;C21C7/064;C21C7/068 |
代理公司: | 北京华沛德权律师事务所 11302 | 代理人: | 郭士超 |
地址: | 100041 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 降低 钢中氮 含量 方法 | ||
本发明提供了一种降低钢中氮含量的方法,所述方法包括,将废钢和铁水混合,进行冶炼,获得终点钢液;对冶炼钢液进行出钢脱氧操作,以使钢液中氧的质量分数≥0.01%,获得出钢钢液;对所述出钢钢液以0.067‑0.50KPa的真空压强进行RH精炼处理,获得RH精炼钢液;对所述RH精炼钢液进行全保护浇注,获得低氮含量钢用板坯。采用本发明提供的方法,可使板坯中的氮含量低至26‑32ppm,含氮量低,同时同时硫含量为0.0017‑0.0019%,达到高强钢的要求,且浇注过程顺行。
技术领域
本发明属于炼钢技术领域,尤其涉及一种降低钢中氮含量的方法。
背景技术
高强钢因具有强度高、减重潜力大,成形性好等优点,现在越来越用于取代常规品种,以更能满足绿色化、高效化、低碳生产的发展。目标高强钢生产的重要难点在冶炼,尤其是钢水的元素控制。元素的控制波动较大,会导致高强钢质量较差。为了提高强度,高强钢一般采用Mn、Ti等多种合金元素增加强度,在这个背景下,如果钢液的氮含量较高,极易在凝固过程中析出TiN析出物或夹杂物,当TiN的尺寸超过一定范围时,就会造成高强钢的韧性和塑性受到影响,严重时甚至影响深冲性能、焊接性能等,因此,研究人员采用各种手段去除高强钢中的氮元素。
目前,由于高强钢在成分涉及中会加入多种合金元素,基于脱硫、合金元素较多、夹杂物控制等多方面考虑,一般采用转炉→LF→RH→CC工艺,该工艺工序较长,因此在冶炼过程中的增氮经过累加,生产出的高强钢板坯氮含量较高,而板坯在轧制过程中无法去除氮,从而影响了高强钢的塑性和韧性。
发明内容
为了解决上述的技术问题,本发明提供了一种降低钢中氮含量的方法,在保证顺利浇注及低硫含量的前提下,具有更低的氮含量,使得钢具有良好的塑性和韧性。
本发明提供了一种降低钢中氮含量的方法,所述方法包括,
将废钢和铁水混合,进行冶炼,获得转炉终点钢液;
对所述转炉终点钢液进行出钢脱氧操作,以使钢液中氧的质量分数≥0.01%,获得出钢钢液;
对所述出钢钢液以0.067-0.50KPa的真空压强下进行RH精炼处理,获得RH精炼钢液;
对所述RH精炼钢液进行全保护浇注,获得低氮含量钢用板坯。
进一步地,所述出钢钢液中氧的质量分数为0.01-0.03%。
进一步地,所述RH精炼钢液中,碳的质量分数为0.02-0.08%,氧的质量分数为0.0010-0.0030%。
进一步地,所述转炉终点钢液中碳的质量分数为0.04-0.08%。
进一步地,所述废钢的装入量为总装入量的8-15%。
进一步地,所述冶炼过程中吹氧脱碳,并加入球团矿进行造渣;所述吹氧量为总吹氧量的85-90%时,球团矿的加入质量为8-15kg/t钢。
进一步地,所述出钢完成时,向钢液的渣面加入2-5kg的白灰和1-3kg/t的缓释脱氧剂进行脱硫。
进一步地,所述RH精炼处理所用RH浸渍管的寿命≤50次。
进一步地,所述RH精炼所用精炼炉的容量为120-300t。
进一步地,所述保护浇注过程中,控制中间包内气氛中氧气的体积分数≤1%。
本发明实施例中的一个或多个技术方案,至少具有如下技术效果或优点:
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