[实用新型]一种用于连铸连轧生产线甩线管的研磨装置有效
申请号: | 202120913609.3 | 申请日: | 2021-04-29 |
公开(公告)号: | CN215035985U | 公开(公告)日: | 2021-12-07 |
发明(设计)人: | 邓艺海;王兴虎;杨发安;王玉娟 | 申请(专利权)人: | 金川集团股份有限公司 |
主分类号: | B24B5/40 | 分类号: | B24B5/40;B24B41/04 |
代理公司: | 中国有色金属工业专利中心 11028 | 代理人: | 范威 |
地址: | 737103*** | 国省代码: | 甘肃;62 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 用于 连铸连轧 生产线 线管 研磨 装置 | ||
本实用新型公开了一种用于连铸连轧生产线甩线管的研磨装置,包括:芯轴、多个百叶轮,所述芯轴的两端均套装有刚性轴套,所述多个百叶轮均匀间隔套装在芯轴上,相邻百叶轮之间设有套装在芯轴上的间隔套。本实用新型有效提高甩线管内壁表面精度,研磨效果显著,减少铜杆线的摩擦划痕,避免因摩擦力过大温度过高对甩线管造成的快速磨损,延长了甩线管使用寿命提高周期。
技术领域
本实用新型涉及机械设备领域,具体涉及一种用于连铸连轧生产线甩线管的研磨装置。
背景技术
连铸连轧生产线上的成圈机采用的甩线管,采购成本很高。甩线管是由一根内孔为Φ36mm、长度约3m的不锈钢管煨制成所需要不规则的立体螺旋形状,正常生产时铜杆线出线速度达到16米/秒,甩线管内壁的表面粗糙度直接影响铜杆线的精度,是造成成品线品级率低的重要因素,也是每次开机时顺利穿车的关键。采用现有的研磨装置对甩线管研磨时,管壁内的毛刺和内壁氧化层以及轻微皱褶不能清理干净,研磨效果不好,造成开机时穿车过线受阻,从而使连铸连轧生产线不能运转的情况也经常出现,严重影响了整条生产线的正常运行。只能频繁更换甩线管,而且检修空间受限检修人员作业难度大,工作效率低。
发明内容
针对上述已有技术存在的不足,本实用新型提供一种用于连铸连轧生产线甩线管的研磨装置。
本实用新型是通过以下技术方案实现的。
一种用于连铸连轧生产线甩线管的研磨装置,其特征在于,所述装置包括:芯轴(1)、多个百叶轮(2),所述芯轴(1)的两端均套装有刚性轴套(3),所述多个百叶轮(2)均匀间隔套装在芯轴(1)上,相邻百叶轮(2)之间设有套装在芯轴(1)上的间隔套(4)。
进一步地,所述芯轴(1)为钢丝绳。
进一步地,所述多个百叶轮(2)通过强力胶粘接在芯轴(1)上。
进一步地,所述间隔套(4)为中空管套,所述间隔套(4)通过强力胶粘接在芯轴(1)上。
进一步地,所述刚性轴套(3)为钢管。
本实用新型的有益技术效果,本实用新型提供了一种用于连铸连轧生产线甩线管的研磨装置,解决了连铸连轧生产线成圈机甩线管因内壁表面粗糙度低,开机时穿车受阻等问题。该研磨装置可推广使用于机械加工制造,设备维护安装,建筑施工等领域,该研磨软轴装置所用的材料容易获取,制作成本低,结构简单。有效提高甩线管内壁表面精度,研磨效果显著,减少铜杆线的摩擦划痕,避免因摩擦力过大温度过高对甩线管造成的快速磨损,提高了甩线管使用寿命延长检修周期。
附图说明
图1为本实用新型的结构示意图。
图2为本实用新型的局部放大图。
图3为图1的侧视图。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施方式对本实用新型进行详细说明。
如图1-3所示,一种用于连铸连轧生产线甩线管的研磨装置,包括:芯轴1、多个百叶轮2,芯轴1为柔性好强度高的钢丝绳,优选钢丝绳,芯轴长度根据甩线管的长度确定,芯轴1的两端均套装有刚性轴套3,可采用压线钳紧固压接,刚性轴套3为钢管,优选外径孔为10mm钢管,作为研磨装置的夹持定位部件;多个百叶轮2均匀间隔套装在芯轴1上,相邻百叶轮2之间设有套装在芯轴1上的间隔套4。
进一步地,多个百叶轮2通过其设有的中心孔套在芯轴1上,并用强力胶粘接定位。
进一步地,间隔套4为中空管套,间隔套4通过强力胶粘接在芯轴1上,用于分隔开相邻的两个百叶轮2。
具体实施步骤:
1、将两个刚性轴套3分别套入芯轴1两端,用压线钳紧固压接到芯轴1上;
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