[发明专利]高速线材圆钢尾部尺寸控制方法在审
申请号: | 202210107252.9 | 申请日: | 2022-01-28 |
公开(公告)号: | CN114515762A | 公开(公告)日: | 2022-05-20 |
发明(设计)人: | 林欢;袁盼;谢柳军;李顺奎;韦超;黄承飞;凌伟;黄竞云 | 申请(专利权)人: | 广西钢铁集团有限公司;柳州钢铁股份有限公司 |
主分类号: | B21B37/72 | 分类号: | B21B37/72 |
代理公司: | 北京卓岚智财知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 11624 | 代理人: | 李景辉 |
地址: | 538000 广西壮族自*** | 国省代码: | 广西;45 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 高速 线材 圆钢 尾部 尺寸 控制 方法 | ||
本发明提供了一种高速线材圆钢尾部尺寸控制方法,所述高速线材圆钢尾部尺寸控制方法包括:步骤A:检测精轧机抛钢信号;步骤B:根据精轧机抛钢信号,以及精轧轧机末机架到减径机K2机架的间距,启动减径机倒数第二架轧机K2减速控制,所述减径机包括:K2与K1两架机架,K1为成品机架,让K2与成品K1机架间有张力存在来弥补尾部失张产生的张力。本发明提高了圆钢的成材率,可提高成材率1%以上。
技术领域
本发明涉及轧钢领域,具体涉及一种高速线材圆钢尾部尺寸控制方法。
背景技术
目前高速线材生产中,轧件出精轧机后,经一段距离达到减径轧机后形成成品,成品长度为528圈至4470圈左右,在成品尾部10与30圈的位置出耳子(尺寸超差,不合格品),而圆钢大多数是工业用材,不允许尺寸超差部分存在,尾部30圈需要全部剪掉,无形中增加了职工劳动强度,也会影响成材率1%左右,规格越大影响越严重。
综上所述,现有技术中存在以下问题:高速线材生产中,成品尾部10与30圈的位置出耳子,尾部30圈需要全部剪掉,影响成材率。
发明内容
本发明提供一种高速线材圆钢尾部尺寸控制方法,以解决高速线材生产中,成品尾部10与30圈的位置出耳子,尾部30圈需要全部剪掉,影响成材率的问题。
为此,本发明提出一种高速线材圆钢尾部尺寸控制方法,所述高速线材圆钢尾部尺寸控制方法包括:
步骤A:检测精轧机抛钢信号;
步骤B:根据精轧机抛钢信号,以及精轧轧机末机架到减径机K2机架的间距,启动减径机倒数第二架轧机K2减速控制,所述减径机包括:K2与K1两架机架,K1为成品机架,让K2与成品K1机架间有张力存在来弥补尾部失张产生的张力。
进一步地,根据成品规格,将K2按照1%-3%的降速系数来降速。
进一步地,将所述减径机的K2与K1两架机架设定为独立传动模式,每个机架由一台电机传动。
进一步地,所述高速线材圆钢尾部尺寸控制方法还包括:当轧件尾部离开K2后,K2恢复正常速度运转。
进一步地,在降速期间,利用计算机程序设定K2尾部控制斜坡时间来完成降速过程,所述尾部控制斜坡时间=尾部控制长度/精轧末机架速度+系统响应时间,其中,尾部控制斜坡时间、系统响应时间单位为:秒,尾部控制长度,即精轧轧机末机架到减径机K2机架的间距,单位为:米,精轧末机架速度单位为:米/秒。
进一步地,精轧轧机末机架到减径机K2机架的间距为70-80米。
进一步地,轧件在精轧机出口速度范围16.7m/s-70m/s。
进一步地,同一生产线上,成品规格越大,降速系数越大。
进一步地,在降速期间,还可以通过WINCC程序画面根据不同钢种要求手动调节尾部控制斜坡时间。
进一步地,精轧轧机末机架到减径机K2机架的间距为74-75米,尾部控制斜坡时间为1.5-3.0秒。
技术效果
通过采用末机架尾部速降控制,解决了圆钢尾部10与30圈的位置出耳子的问题。
1、提高了圆钢的成材率,可提高成材率1%以上;
2、通过调整,解决了圆钢尾部出耳子的问题,减少了尾部修剪量,尾部由原修剪30圈降到现在正常修剪1-2圈,减轻了修剪工职工劳动强度;
3、减少了调整工的调整频率,避免了非计划停机产生,提高了有效作业率。
附图说明
图1为本发明的调整原理示意图。
具体实施方式
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