[发明专利]一种欧冶炉的气化炉降料面停炉方法有效
申请号: | 202210114864.0 | 申请日: | 2022-01-31 |
公开(公告)号: | CN114480770B | 公开(公告)日: | 2023-03-14 |
发明(设计)人: | 季书民;肖国栋;袁万能;贾志国 | 申请(专利权)人: | 新疆八一钢铁股份有限公司 |
主分类号: | C21B13/14 | 分类号: | C21B13/14;C21B13/02 |
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地址: | 830022 新疆维吾*** | 国省代码: | 新疆;65 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 欧冶炉 气化 炉降料面停炉 方法 | ||
1.一种欧冶炉的气化炉降料面停炉方法,其特征在于操作步骤如下:
一、1)停炉前调整炉料结构、热制度及造渣制度,停炉前3天,平均铁水温度PT:1500-1530℃,平均[Si]:2.5-3%,停炉前2天全焦冶炼,每批料配加萤石200-300kg;锰矿洗炉,去除堆积在炉缸内的难熔炉渣,降低炉渣碱度至0.95-1.05 倍,改善渣铁流动性,铁水含锰量控制在1-1.5%,渣中MnO含量1-1.5%,渣中CaF2含量2-3%,达到清洗炉缸的目的;
2)焦仓加入800吨焦碳在停炉时调整气化炉顶温使用,矿仓加入1500t球团矿以备气化炉进人填料使用;
二、竖炉降料面停炉操作:
(1)降温喷雾装置控制:预休风后开风,开始降竖炉料线,料面从19.4m开始,全程用时11小时,海绵铁DRI螺旋排料速度稳定,煤气全部回收,喷雾枪为8套呈水平均布间隔、中心对称布置在竖炉圆周炉顶上部;
(2)竖炉炉料结构与气化炉燃料配合迎料调整燃料比200-450kg/t,竖炉炉料按照降料线前的料柱80%球团矿、20%烧结矿控制,降料线时,竖炉料柱为80%球团,20%粒钢,气化炉燃料控制按照竖炉降料线前24小时炉温提至1500℃以上控制,大焦比约200kg/t;降料线前大焦比提升至450kg/t,停喷煤,全焦冶炼,炉温提升至1550℃以上,休风前最后一炉铁全焦冶炼,焦比980kg/t以上;
(3)竖炉降料线顶温和打水量控制:竖炉降料面过程中,顶煤气流量控制在150000-200000Nm3/h,随料面的降低,煤气温度升高,喷雾量加大,气体增加,这时逐渐减少顶煤气流量80000-150000Nm3/h,控制顶煤气流量的原则是:停炉初期尽量全顶煤气150000-200000Nm3/h操作;中后期随着料柱料面下降,顶煤气量为煤气流量的50~60%;
三、气化炉降料面停炉操作:
(1)气化炉氧量及拱顶温度降温喷雾装置控制:竖炉排空后,气化炉风口氧总量36000-42000Nm3/h,拱顶4个氧气烧嘴氧量3500×4Nm3/h,共计投入24个风口,通过煤线向气化炉两次加入100吨焦炭,同时降低风口氧量,将实际拱顶温度控制在950-1000℃,风口氧最低控制在12000-16000Nm3/h;
(2)气化炉氧量控制:气化炉降料线的关键技术是控制煤气中的氧含量,由于欧冶炉风口采用纯氧燃烧,气化炉料柱在降料线后期,料柱较短,易造成煤气中的氧含量>1.5%的标准,造成闪爆事故,通过系统保安氮气稀释煤气中的氧含量,氮气量34600Nm3/h;
(3)气化炉煤气控制:气化炉降料面到后期,煤气氧含量逐渐升高,煤气切出并网操作,用事故放散阀进行低压侧放散。
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