[发明专利]一种提高棒材倍尺飞剪剪切精度的方法在审
申请号: | 202210122384.9 | 申请日: | 2022-02-09 |
公开(公告)号: | CN114453664A | 公开(公告)日: | 2022-05-10 |
发明(设计)人: | 邹淑峰;徐成会;沈强;蒋孚孝;蔡清水;李成华;杜希昌 | 申请(专利权)人: | 山东钢铁集团永锋临港有限公司 |
主分类号: | B23D33/00 | 分类号: | B23D33/00;B23D25/02 |
代理公司: | 济南舜科知识产权代理事务所(普通合伙) 37274 | 代理人: | 徐娟 |
地址: | 276624 山东省临沂市*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 提高 棒材倍尺飞 剪剪 精度 方法 | ||
本发明公开了一种提高棒材倍尺飞剪剪切精度的方法,包括以下步骤:剪切长度的计算方式为,剪切长度=脉冲当量*脉冲数,其中脉冲当量的计算为通过记录轧件头部由HMD‑1移动到HMD‑2过程中的脉冲数,除以HMD‑1和HMD‑2间的距离计算得出,其中HMD‑2安装在减后20.1m处;在HMD‑1和HMD‑2处分别安装HMD‑3和HMD‑4,其中HMD‑3和HMD‑1并联,HMD‑4和HMD‑2并联,并采用逻辑或的关系;优化热金属检测信号触发位置,提高了计算精度;改变信号触发模式,由单一信号触发改为双信号触发,提高稳定性,降低故障;优化控制逻辑,重新修改倍尺设定参数,提高控制精度。
技术领域
本发明属于棒材轧钢生产线技术领域,具体涉及一种提高棒材倍尺飞剪剪切精度的方法。
背景技术
飞剪主要用于棒材轧钢生产线,对棒材进行剪切。在棒材连轧线成品机架出口后,工件进入冷床之前,需要根据冷床的长度及工件滑行制动的控制性能,把连轧线出口长度为数百米至上千米的工件按给定长度,此长度应是供货长度的整数倍,该定尺飞剪也称为倍尺飞剪,在工件的快速前进中切断,为了在工件下冷床后的定尺冷剪中再次剪切时尽量减少剩余的料头,一般成品供货长度为6m,9m,或12m,以提高整个生产线的成品率,倍尺飞剪的剪切精度应尽量精确。
倍尺飞剪不稳定,倍尺长度不稳定,会增加切损影响成品率,甚至导致乱床钻蜗牛,因此倍尺飞剪工作稳定性至关重要。
棒材线的切损主要有来自于1#剪切头、2#剪切尾、3#剪切头、冷剪剪头尾等部位产生的切料,切损高低对钢坯单耗影响较大,控制切损,有利于产线钢坯单耗的稳定性。
通过现场观察、数据分析,聚焦切损指标主要由冷剪切尾产生,占总切损的50%左右,由于倍尺剪控制精度差异,倍尺剪剪切不稳定,导致同一根钢坯中,每根倍尺长度不一,差异在50cm以上,严重时会出现倍尺钻蜗牛,乱床等现象,且差异越大,冷剪切损越高。因此降低冷剪切损是降低棒材线切损成本的重要途径,研究倍尺剪的剪切精度,对降低轧钢的成本有着重大意义。
传统生产线倍尺剪剪切长度,是以倍尺剪的零位接近开关为触发信号来计时,采用末架轧机的编码器的脉冲信号来换算出速度,两者通过程序换算最后得到倍尺的剪切长度。但是由于末架轧机距离倍尺剪距离较长,在计算钢材运行速度时存在误差,导致倍尺剪剪切的钢材长度不稳定,长度有偏差。
发明内容
本发明的目的在于提供一种提高棒材倍尺飞剪剪切精度的方法。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:一种提高棒材倍尺飞剪剪切精度的方法,包括以下步骤:
1)剪切长度的计算方式为,剪切长度=脉冲当量*脉冲数,其中脉冲当量的计算为通过记录轧件头部由HMD-1移动到HMD-2过程中的脉冲数,除以HMD-1和HMD-2间的距离计算得出,其中HMD-2安装在减后20.1m处;
2)在HMD-1和HMD-2处分别安装HMD-3和HMD-4,其中HMD-3和HMD-1并联,HMD-4和HMD-2并联,并采用逻辑或的关系。
本发明的有益效果:
1)优化热金属检测信号触发位置,提高了计算精度;
2)改变信号触发模式,由单一信号触发改为双信号触发,提高稳定性,降低故障;
3)优化控制逻辑,重新修改倍尺设定参数,提高控制精度。
附图说明
图1为本发明的结构示意图。
具体实施方式
现在结合附图对本发明作进一步详细的说明。
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