[发明专利]一种轴承钢扒渣方法在审
申请号: | 202310396601.8 | 申请日: | 2023-04-14 |
公开(公告)号: | CN116497172A | 公开(公告)日: | 2023-07-28 |
发明(设计)人: | 江野 | 申请(专利权)人: | 南京钢铁股份有限公司 |
主分类号: | C21C5/52 | 分类号: | C21C5/52;C21C7/00;C22C33/06;C22C38/22;C22C38/04;C22C38/02;C22C38/06;C22C38/20;C22C38/44;C22C38/42 |
代理公司: | 南京苏高专利商标事务所(普通合伙) 32204 | 代理人: | 陆涛 |
地址: | 210044*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 轴承钢 方法 | ||
本发明公开了一种轴承钢扒渣方法,1)电弧炉EAF出钢:控制电弧炉EAF出钢温度为1615℃‑1625℃;2)合金化:出钢过程中加入铝75kg‑85kg、锰190kg‑210kg、低铝低钛硅铁170kg‑190kg,9min‑11min后吊包至扒渣工位;3)添加石灰:添加石灰140kg‑160kg;4)扒渣:钢包底部进行吹氩操作,流量设置为75L/min‑85L/min,9min‑11min后进行扒渣操作。本发明提高轴承钢扒渣效果,减少EAF出钢过程氧化性渣的影响,提升钢液纯净度。
技术领域
本发明涉及轴承钢冶炼领域,尤其涉及一种轴承钢扒渣方法。
背景技术
轴承钢冶炼工艺为:电弧炉EAF-精炼炉LF-真空精炼炉VD-连铸CC。在电弧炉EAF出钢过程中会带有200kg~400kg的强化性渣料,造成精炼初始钢液氧化性强,不利于轴承钢钢液纯净度提升。因此需要去除EAF出钢过程的氧化性渣料,以不断提升钢液纯净度。目前,还缺少可供选择的高效扒渣方法。
发明内容
发明目的:针对现有技术的不足与缺陷,本发明提供一种轴承钢扒渣方法,提高轴承钢扒渣效果,减少EAF出钢过程氧化性渣的影响,提升钢液纯净度。
技术方案:本发明的一种轴承钢扒渣方法,其特征在于:包括下述步骤:
1)电弧炉EAF出钢:控制电弧炉EAF出钢温度为1615℃-1625℃;
2)合金化:出钢过程中加入铝75kg-85kg、锰190kg-210kg、低铝低钛硅铁170kg-190kg,9min-11min后吊包至扒渣工位;
3)添加石灰:添加石灰140kg-160kg;
4)扒渣:钢包底部进行吹氩操作,流量设置为75L/min-85L/min,9min-11min后进行扒渣操作。
其中,所述的步骤1)中出钢温度为1620℃。
其中,所述的步骤2)中铝以铝丸的形式加入。
其中,所述的步骤2)中低铝低钛硅铁中铝含量≤1.5%。
其中,所述的步骤2)中低铝低钛硅铁中钛含量≤0.002%。
其中,所述的步骤2)中低铝低钛硅铁中硅含量≤1%。
其中,所述的步骤2)中加入铝80kg、锰200kg、低铝低钛硅铁180kg。
其中,所述的步骤2)中10min后吊包至扒渣工位。
其中,所述的步骤3)中添加石灰150kg。
其中,所述的步骤4)中流量设置为80L/min,10min后进行扒渣操作。
有益效果:与现有技术相比,本发明具有以下显著优点:本发明通过提高电炉出钢温度、添加适量石灰、扒渣过程中底部适当吹氩的方式来提高轴承钢扒渣效果。经检验,该发明技术可提高轴承钢扒渣效果,扒渣效果由原来的75%提升至90%,减少氧化性渣的影响,提升钢液纯净度。
具体实施方式
下面结合具体实施方式对本发明的技术方案做进一步的描述。
轴承钢冶炼工艺为:电弧炉EAF-精炼炉LF-真空精炼炉VD-连铸CC。在电弧炉EAF出钢过程中会带有200kg~400kg的强化性渣料,造成精炼初始钢液氧化性强,不利于轴承钢钢液纯净度提升。因此需要去除EAF出钢过程的氧化性渣料,以不断提升钢液纯净度。目前,还缺少可供选择的高效扒渣方法。
原本的工艺路径为:EAF工序1600℃出钢-合金化-扒渣-LF精炼。
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