[其他]立波尔窑改造技术无效
申请号: | 85103458 | 申请日: | 1985-05-10 |
公开(公告)号: | CN85103458B | 公开(公告)日: | 1987-03-18 |
发明(设计)人: | 朱雪芳 | 申请(专利权)人: | 朱雪芳 |
主分类号: | C04B7/43 | 分类号: | C04B7/43;F27B3/00 |
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地址: | 北京新型建*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 波尔 改造 技术 | ||
本发明有关煅烧水泥熟料的立波尔窑改造技术。
现有生产水泥熟料的立波尔窑,是在回转窑后,装置一回转炉子加热机。把加入12-14%水的生料,制成白料球后送入回转炉子加热机内,来自回转窑的热废气在排风机的作用下,透过料层和炉子,使白料球得到加热、干燥、预热和部分分解,然后送入回转窑。
立波尔窑的工艺设备缺点是:在加热机内料层上表面与料层内部及下表面温差较大,据测定可相差400-600℃,而使生料预热不均,入窑物料平均分解率较低。一般分解率为15-20%,使煅烧不均匀,而使熟料产、质量不能提高。
本发明的任务,大幅度提高传质、传热效率,在窑外达到很高的分解率。从而达到大幅度提高产、质量,降低热耗减少污染,降低成本。
本发明的技术方案是在现有煅烧白料球的立波尔窑的基础上,用掺有煤粉的黑料球代替白料球,把原二室的加热机分成烘干室,预热室和分解室,设置一台助燃风机,供给分解室内黑料球中煤粉燃烧用空气。
碳酸钙分解率可由原来15-20%提高到80-100%并且部分熟料矿物在分解室内已经形成。熟料产量可提高50-100%以上,熟料的质量28天耐压强度可提高50-100公斤/厘米2。热耗显著降低。成本也显著降低。与其它窑型相比减少污染。废气中对人体有害的NO2的含量可降低60-80%。本发明可有效的利用资源,可用60-80%的无烟煤或者劣质煤代替烟煤。烟煤是国家调拨燃料尤其五千多个小水泥厂难以得到烟煤指标。
附图为本发明的工艺流程和设备图
下面依照附图详细阐述本发明
回转窑(2)后部的加热机,原有技术是由一道隔墙分成预热室和烘干室。本发明是由隔墙(5)和隔墙(8),分成分解室(3),预热室(6)和烘干室(9),并增设一台助燃风机(13),将窑头的热风引向分解室子下,透过分解室的子吹向料层,供给分解室内黑料球中煤粉的燃烧,黑料球在燃烧的同时碳酸钙分解,并且部分矿物形成。分解室上有点火烟囱(4),刚开窑点火时,废气由此排出。在入分解室前,由成球盘(15),将掺有煤粉的生料粉加入14%左右的水,制成黑料球,经过下料溜子,均匀分布在活动的子输送机(10)上,随移动的子首先进入烘干室(9),如果是一次通过的则部分热气体经过子上隔墙(8)进入烘干室后,透过料层和子烘干料球水分,废气由排风机(11)排走。如果是二次通过,则热气体是由二次通过风机(7),将预热室的热气体全部送入烘干室透过料层和子,经排风机(11)排走。当黑料球经隔墙(8)进入预热室(6)后,如果是一次通过,则部分热气体透过料层和子由排风机(11)排走。如果是二次通过,热气体在二次通过风机(7)的作用下全部透过料层子。当黑料球经隔墙(5),进入分解室(3)完成前述反应,由刮板刮入下料溜子(12),进入回转窑(2),由喷煤管(1),在窑内喷出的风煤形成高温火焰(16),烧成熟料后,进入冷却筒(14)。
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