[其他]一种高浓度染料生产废水处理方法无效
申请号: | 86106212 | 申请日: | 1986-09-16 |
公开(公告)号: | CN86106212A | 公开(公告)日: | 1988-03-30 |
发明(设计)人: | 石志方 | 申请(专利权)人: | 浙江省环境保护科学研究所 |
主分类号: | C02F1/66 | 分类号: | C02F1/66 |
代理公司: | 浙江省专利事务所 | 代理人: | 竺诗忍 |
地址: | 浙江省*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 浓度 染料 生产 废水处理 方法 | ||
一种处理高浓度染料生产废水的方法,是属于染料化工厂排放废水的处理技术。
染料化工厂排放的废水,化学组份复杂,色度大,排出厂外,严重污染环境。染料工业废水处理难度很大,一般需经三级处理方能达到国家排放标准,且处理费用昂贵。染料工业废水一级处理的方法有中和,稀释和混凝沉淀;二级处理一般是生化处理;三级处理方法有活性炭吸附,萃取,氧化分解等。三级处理成本很高,能源消耗大,很难在实际生产中推广应用。目前国内应用较多的是一级处理用中和或与混凝沉淀相结合,二级用生化氧化,没有进行三级处理。尽管处理深度不够,仍然存在处理费用偏高,每吨废水处理费用在2元以上。
本项发明介绍了染料生产厂排出的一种高浓度士林、分散等染料生产废水的处理方法,其任务是解决目前染料废水处理技术中存在的费用高,污泥量大和处理效果差的问题。
在有士林、分散等染料生产的条件下,由士林、分散染料生产车间排放出的含有染料和其他化学助剂组成的高浓度、深颜色的有机废水,与其他车间排放的酸性废水进行适量混合,控制混合后的PH值,废水中的染料组份和其他化学物质进行反应,形成化学沉淀。因化学沉淀物-污泥的颗粒比较粗大,可用板框压滤机进行分离除去;上清液和滤液再与石灰乳反应后排出,沉淀物进行第二步分离。这个过程通过二步化学沉淀和分离,可去除高浓度有机染料废水中的大部分污染物质。经这种方法处理后的排放水质,其PH值达到国家排放标准。由于各种染料生产量不固定,排放出来的废水水质经常变动,经这种方法处理后的水质,其化学耗氧量(COD)和色度(稀释倍数)的去除率有高有低,一般在50~90%左右的范围内。处理过程中除第二步沉淀需加入石灰乳外,化学反应是在废水中的污染物质之间进行的。由于不需加入混凝沉淀剂,处理费用与其他方法比较,目前在国内是最低的。应用这种处理方法进行一级处理,处理一吨染料工业废水的费用初步计算为0.34元,加上二级生化处理,总费用约目前使用的方法的三分之一以下,且产生的污泥量大大减少,出水水质也较好,显示出该方法的优点。
下面实例说明本发明:
实例1、
在装有搅拌器的1立升的烧杯中,加入从染料工厂士林、分散生产车间压沪机排出的高浓度有机混合染料废水约800毫升,废水水质:PH=10.6,CODcr=6302毫克/升,色度(稀释倍数,以下同)=50000度。在混合染料废水中加入适量酸性废水,控制PH值在5以下,进行搅拌两分钟,反应形成沉淀后经过沪,沪泥除去,沪液再用石灰乳进行反应,调节PH值,静置片刻后再过沪。处理后出水的水质:PH=7.5,CODcr=1042毫克/升,CODcr去除率=83.5%,色度=10000度,色度去除率=80%。
实例2、
在与实例1相同的条件下,混合染料废水水质为:PH=9.6,CODcr=5854毫克/升,色度=60000度。用与实例1同样的处理方法处理废水,处理后的水质为PH=6.5,CODcr=2319毫克/升,CODcr去除率=60.4%,色度=10000度,色度去除率=83%。
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