[其他]气控袋式压滤机无效
申请号: | 86205467 | 申请日: | 1986-07-31 |
公开(公告)号: | CN86205467U | 公开(公告)日: | 1987-07-29 |
发明(设计)人: | 陈明太 | 申请(专利权)人: | 陈明太 |
主分类号: | B01D29/14 | 分类号: | B01D29/14 |
代理公司: | 沈阳市专利事务所 | 代理人: | 杜春荣 |
地址: | 辽宁省鞍山*** | 国省代码: | 辽宁;21 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 气控袋式 压滤 | ||
本实用新型涉及一种布介质过滤机,特别适用于工业悬浮液的精滤、脱水和浓缩作业的气控袋式压滤机。它不适用对布介质过滤无效的场合,如河水的过滤、生活污水的过滤。
目前作为精滤使用的分离设备主要有叶片压滤机、板框式压滤机和陶瓷过滤器等。这些设备结构型式十分复杂,存在着一些难以克服的技术缺陷,如过滤过程结束后要停机排渣,使设备效率低,操作繁琐,劳动条件差;受设备适用条件限制,精滤作业前要进行澄清浓缩,其排渣须经脱水取得滤渣,不能单机独立完成精滤作业。因此,精滤作业工艺复杂,使用设备多,投资大,能耗高;滤液质量差,超过规定指标的滤液返回重新过滤,使实际产量下降。本发明者根据上述技术缺陷曾设计出“高效能袋式压滤机”,尽管克服了某些缺陷,实现了生产过程连续自动化,将三段分离作业改为一次完成精滤,简化了工艺过程,提高了生产效率,但是,因采用具有气-电转换过程的控制设备,所以成本较高。同时由于采用气动球形阀和旋塞阀作为过程控制阀,从一个工作过程切换到另一个工作过程,两个阀门顺序缓慢动作完成一次工作过程的切换需要20~30秒钟,占每个工作周期的10~15%。在工作过程切换时间内,设备处于停机,无滤液产出,所以生产效率相应损失10~15%。另外,“高效能袋式压滤机”滤布袋的固定方式采用传统的钢丝捆扎的办法,人工操作不可靠,滤布袋捆扎不牢,难免脱落。自动排渣控制的传感元件利用清扫器叶片,该叶片是螺旋形而且离排渣口太远,当滤饼由滤袋上卸落后,受到叶片的阻挡不能及时到达排渣口,同时由于叶片已感受到泥面,发出打开排渣阀的指令,所以排渣的初期排出滤渣水份偏高,滤渣水份稳定性差。
本实用新型的目的在于提供一种改进的气控袋式压滤机,它不仅能提高生产效率,降低设备成本,而且可以改善操作条件。
本实用新型的目的是这样实现的:安装在袋式压滤机壳体进液管上的进液阀和返液阀,出液管上的出液阀都采用速动膜片阀,各阀由气动逻辑控制系统实现工作过程的快速切换。由于速动膜片阀没有活塞执行机构,在控制系统中没有气-电转换过程,所以开、关动作切换速度快,可以有效地提高工作效率。壳体内吊装的滤筒的端部,采用胶圈一套环组合结构固定滤布袋。这种固定方法操作简便,紧固可靠,不易脱落,改善了操作条件,减轻了劳动强度。以耙式清扫器作为排渣控制系统的传感元件,实现自动排渣,从而保证滤渣水份的稳定性。
以下结合附图对本实用新型作进一步描述。
图1是本实用新型一种具体结构示意图。
图2是Ⅰ型速动膜片阀具体结构的纵向剖视图。
图3是Ⅱ型速动膜片阀具体结构的纵向剖视图。
图4是固定滤布袋的胶圈一套环组合结构的局部剖视图。
图5是气动逻辑控制系统的工作原理图。
根据图1~5,详细说明本实用新型的具体结构和工作情况。该装置有壳体〔6〕、入孔盖〔15〕、换滤布及清理机内时,由入孔进入。在壳体〔6〕内吊装若干组均布的滤筒〔5〕,在滤筒端部〔30〕采用胶圈一套环组合结构,固定有滤布袋〔35〕,壳体〔6〕上部装有由气动逻辑控制系统操纵的过程控制阀-返液阀〔1〕、进液阀〔2〕、出液阀〔3〕,滤好的滤液由滤液汇流箱环形腔〔4〕经出液阀〔3〕排出。机内装有耙式清扫器,作为传感元件,组成自动排渣系统。该清扫器由耙齿〔7〕、耙臂〔8〕组成,并用轴承〔9〕、万向联轴器〔12〕、斜轴〔13〕与清扫器驱动装置〔14〕联结。滤渣在清扫器和刮板〔10〕推动下,经排渣阀〔11〕排出。
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