[其他]小型喷粉锻造加热炉无效
申请号: | 87212857 | 申请日: | 1987-12-21 |
公开(公告)号: | CN87212857U | 公开(公告)日: | 1988-11-16 |
发明(设计)人: | 李建本;赵云勇;张生;杨林;梁茂成;翟兆玉 | 申请(专利权)人: | 邹平县科学技术委员会;邹平县乡镇企业局;邹平县长山石油化工配件厂 |
主分类号: | B21J17/00 | 分类号: | B21J17/00 |
代理公司: | 山东省专利服务处 | 代理人: | 庄益利 |
地址: | 山东省*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 小型 锻造 加热炉 | ||
本实用新型是一种工业用小型锻造加热炉。目前,我国的工业炉在能源利用方面存在很大的浪费。尤其小型锻造加热炉,热效率更低。日本、苏联一般锻件的单位燃耗为0.3公斤标煤/公斤锻件。日本锻造加热炉的平均热效率为15%,英美先进的锻造加热炉热效率可以达到40%,而我国一般锻件的燃料单耗为(0.7~1)公斤标煤/公斤锻件,热效率不到5%,有的甚至不足3%。
近年来,煤粉炉、煤气炉等节能型加热炉相继出世,热效率也在不断提高。然而,对于量大面广的小型锻造加热炉,却很少有人顾及,仍沿用传统的层煤燃烧室式加热形式,燃料消耗高,并且需烧优质块煤。热效率低,工作环境差。
燃煤加热炉,用人工加煤时,总是往燃烧着的煤上投铺生煤。这样不但使炉温变化大,煤燃烧不充分,需烧优质煤,而且工人劳动强度大,环境恶劣;机械加煤,可根据燃烧需要来调节供煤量,加热炉的温度及供热制度能够得到保证。但加煤是间歇的,仍存在煤燃烧不充分等缺点;本实用新型的目的是提供一种可烧劣质煤,且热效率高的锻造加热炉。
本实用新型小型喷粉锻造加热炉其特征在于由沉降室(1),沉降室挡板(2),烟道闸板(3),热水器(4),喷淋除尘器(5)、烟囱(6),预热后二次风管(7)、煤粉烧咀(8),圆炉底锥形炉膛(9),碳化硅耐火涂料(10),炉衬(11),硅酸铝耐火纤维(12),炉体(13),加长炉脖(14),炉门(15),前烟道(16),空气预热器(17),主烟道(18),后烟道(19),引燃喷咀(20),煤粉料斗(21)。绞龙(22),一次风机(23),前弯曲窄叶片(24),一次风管(25),预热后二次风支管(26),二次风支管(27),二次风管(28)等构成。
其送煤装置对一次风机(23)的要求比较高,既要风量小,又要风压高。在保证将煤粉送入烧咀(8),并形成一定张角的前提下,尽量减小风量,以便更多地利用预热空气,又必须保证有足够的风压,形成足够大的火盘和旋流动量,使火焰充满整个炉膛。还要保证均匀连续不断地给烧咀(8)供煤粉,而煤粉的载体是一次风,并从预热后二次风支管(26)引入部分预热后的二次风,预热后的一次风和煤粉一起送入烧咀(8),同时送入预热后的二次风。一般情况下将绞龙的煤粉输出端接在一次风机(23)的正压端比较顺利。但是,由于炉膛内煤粉燃烧产生的压力,使煤粉在绞龙(22)中出现回逆,供煤时断时续,影响正常燃烧。绞龙(22)的煤粉输出端有正压形成,煤粉回逆就不可避免。为了根除煤粉的回逆现象,将绞龙(22)的煤粉输出端接在一次风机(23)的负压端,靠负压将煤粉收入一次风机(23),再使煤粉随预热后一次风经过一次风管(25),进入烧咀(8),这样便消除了煤粉的回逆现象,达到给烧咀(8)供煤的目的。在一次风机(23)内采用了前弯曲窄叶片(24)、小出风口等形式。满足了风压大、风量小的使用要求。送煤量靠调节绞龙(22)转速实现,调速电机提供无级调速动力。煤粉料斗(21)提供煤粉。
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