[发明专利]洗毛、和毛、梳毛新工艺无效
申请号: | 89103314.9 | 申请日: | 1989-05-10 |
公开(公告)号: | CN1047120A | 公开(公告)日: | 1990-11-21 |
发明(设计)人: | 陶建农 | 申请(专利权)人: | 陶建农 |
主分类号: | D01C3/00 | 分类号: | D01C3/00;D01B3/04;D01B5/00 |
代理公司: | 新疆石河子市专利事务所 | 代理人: | 孙德生 |
地址: | 新疆维吾尔自治区*** | 国省代码: | 新疆;65 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 洗毛 新工艺 | ||
本发明涉及一种洗毛、和毛、梳毛新工艺
目前,在毛纺织工业中,羊毛初步加工一般采用的工艺方法是,对羊毛进行预处理,就是开松打土除去粪土;接着进行洗毛去脂,就是用洗剂和碱水洗净羊毛,除去油脂和汗,使含油率降至0.4-1%之间;然后加入一定比例的和毛油乳化剂,使洗净的含油率和回潮均匀一致,通过风道输送至储毛仓;最后,由梳毛机梳理,梳毛机工作辊间隔见表1。该工艺不足之处在于:1、洗净毛含油率应降至0.4-1%之间,这样,在洗毛时,要提高洗液温度,增大洗剂和纯碱用量,既容易缩绒和毡并又降低了毛纤维的自身强度;如超过此标准,则毛纤维相互粘结,梳毛机梳理不开。2、梳毛机工作辊隔距小,对毛纤维损伤大,如增加隔距,毛纤维梳理不开。
本发明的任务是克服上述之不足,提供一种节省纯碱、减少纤维损伤、提高羊毛制成率的洗毛、和毛、梳毛新工艺。
本发明的要点为:1、提高洗净毛含油率,由原来的0.4-1%提高到1.8-2.2%之间,降低水槽水温4-7摄氏度,减少纯碱用量,从而降低了能耗、节省了纯碱,并减少了缩绒和毡并,提高毛纤维的自身强度。
2、在闷毛后,使羊毛含油率达2.4-2.6%,在风道口加入羊毛总量4-12%的润滑粉,使羊毛在风道内输送过程中与润滑粉充分混合,使毛纤维松散光滑、毛纤维之间的粘性降低,便于梳毛机梳理。
3、加大梳毛机工作辊隔距,在原来基础上增加3-9(1/1000寸),减少对毛纤维的损伤。
下面为本发明的一个较好的实施例
喂毛量:每小时480-500kg;原毛含油:8-12%;品质支数:60-70支;原1-5槽水温为55、53、52、51、49摄氏度,现为50、49、48、46、45摄氏度;原纯碱用量第二槽为6-8kg,半小时追加量为2.5kg,第三槽为2.5kg,半小时追加量为0.5kg;现第二槽降至1.5-2kg,半小时追加量降至1.5-2kg,第三槽不再添加。这样,洗净后的毛含油率为1.8-2.2%。闷毛后使羊毛含油率为2.4-2.6%,在风道口加入羊毛总量的8%的润滑粉(如滑石粉),使羊毛在风道内输送过程中与润滑粉充分混合,使毛纤维松散、光滑,毛纤维之间的粘性降低;在梳理时,增大工作辊隔距,在原来基础上,增大3-9(1/1000时)、(见表1)从而减少了梳理过程中的羊毛损伤。
表1 B271型梳毛机隔距(1/1000时)、(60-70支)
最大隔距
名称
改进前 改进后
第一工作辊 34 43
″二″″″ 31 40
″三″″″ 27 37
″四″″″ 24 30
″五″″″ 21 27
″六″″″ 19 24
″七″″″ 17 22
″八″″″ 15 20
后锡林与后道夫 9 12
前″″与″″″ 7 10
本发明由于提高了洗净毛含油率,添加了滑润粉和增大工作辊隔距,增强了毛纤维的自身强度,减少了毛纤维损伤,从而提高了制成率,经测试,改进后的梳毛质量为:毛粒〈40只/克;毛网清晰、无破边、条干均匀;3公分以下短毛含量减少4-5%;毛纤维加权平均长度提高2-3mm,提高制成率2-3%。
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